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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
1前言自1996年底以来,由于种种原因出现了柴油供应紧缺,市场柴油价格大幅度上涨的情况。尽管政府部门、中国石化总公司及所属石化企业采取了强有力的措施来增产柴油,部分缓和了柴油市场的供需矛盾,但还未能从根本上解决这一问题。造成这一问题的原因除市场需求增加外,更重  相似文献   

2.
延迟焦化-溶剂精制-催化裂化组合工艺应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍了锦西炼化股份公司延迟焦化 溶剂精制 催化裂化组合工艺的工业应用情况。焦化蜡油经拔头处理后得到的轻馏分 (3 5 0℃以前 )作为柴油调合组分 ,拔头油经溶剂精制后作为催化裂化装置的掺兑原料 ,明显改善了催化裂化原料性质、操作条件和产品分布。汽油产率增加了 7.3个百分点 ,轻油产率增加 5 .16个百分点 ,干气、油浆和焦炭产率明显降低。对溶剂精制脱氮率较低的原因进行了分析。 0 .2 5Mt/a焦化蜡油溶剂精制后 ,尽管脱氮率为 5 2 .8% ,但作为 0 .8Mt/a催化裂化的掺兑料 ,年效益达 3 .8× 10 7RMB $  相似文献   

3.
4.
焦化蜡油络合脱氮-催化裂化组合工艺研究   总被引:2,自引:4,他引:2  
在剂油比1:100时,焦化蜡油经过PDN型络合脱氮剂处理,其碱氮脱除率达到64.3%.脱氮油收率达到97.3%。在小型催化裂化装置上的评价结果表明.相同条件下以焦化蜡油为原料时,络合脱氮-催化裂化组合工艺与单纯催化裂化工艺相比.轻油收率提高了7.65%.总液体收率提高了9.80%。可见焦化蜡油络合脱氮后.降低了对催化裂化催化剂的毒害作用.提高了轻油收率。  相似文献   

5.
催化裂化吸附转化加工焦化蜡油工艺的研究与开发   总被引:10,自引:3,他引:7  
为提高催化裂化装置加工焦化蜡油的经济效益,石油化工科学研究院研究开发了催化裂化吸附转化加工焦化蜡油工艺(DNCC),经过实验室中小型试验研究和石家庄炼油厂900kt/a重油催化裂化装置工业应用试验,结果表明,DNCC工艺可有效地减弱焦化蜡油中碱性氮化物等毒物对裂化催化剂酸性活性中心的毒害,同时起到提升管反应急冷和吸附转化焦化蜡油的作用。该技术可提高转化率,改善产品选择性。在掺炼25%焦化蜡油时,DNCC与常规催化裂化掺炼焦化蜡油相比,(液化气+汽油+柴油)产率提高1.5个百分点以上,汽油RON提高0.3~0.7。开辟了一条加工高氮原料油的方法。  相似文献   

6.
掺炼脱碱氮焦化蜡油的催化裂化工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
脱碱氮助剂对脱除焦化蜡油碱氮、改善焦化蜡油性质作用明显,中型提升管评价试验表明,掺炼同比例脱碱氮后焦化蜡油产品分布有所好转,在焦炭基本不变的情况下,重油收率降低,轻质油收率增加。  相似文献   

7.
胡尧良 《金陵科技》2005,12(5):1-9,43
采用国内外两个价格体系,对四个企业的延迟焦化装置加工催化裂化油浆以后的产值变化进行了比较;并按实验室焦化装置加工纯催化裂化澄清油(油浆)所得产品产率对经济效益进行模拟测算。结果表明,延迟焦化加工催化裂化油浆的经济效益极差。文章还从理论和技术上,分析比较了减压渣油和催化油浆在焦化反应中产品收率分布的差别,支持了经济效益的分析结论。同时指出,延迟焦化装置掺炼催化裂化油浆不仅对焦化装置产品质量育影响,还会加快灯加热炉炉管和分馏塔底的结焦速度,直至影响焦化装置的长周期安全运行。  相似文献   

8.
焦化蜡油脱氮精制-催化裂化组合工艺研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍了焦化蜡油脱氮精制-催化裂化组合工艺的实验室研究情况.该工艺采用研制的脱氮用精制剂,该精制剂为一种酸性络合剂,能选择性脱除焦化蜡油中的碱性氮化物,精制后油的收率97%以上.研究结果表明,在一定条件下,焦化蜡油脱氮精制前后的催化裂化产品收率表现出明显差异,精制后焦化蜡油催化裂化液化石油气、汽油和柴油三项收率之和比未精制油高10个百分点以上;焦化蜡油(25%)与直馏蜡油(75%)的混合油催化裂化时,焦化蜡油精制后的混合油催化裂化液化石油气、汽油和柴油三项收率之和比未精制油高近4个百分点.  相似文献   

9.
延迟焦化-加氢裂化-催化裂化联合工艺的应用   总被引:5,自引:1,他引:4  
利用加氢裂化装置扩能改造时新增的一个反应器,对经过过滤的劣质焦化蜡油和高硫直馏蜡油进行高压加氢精制,为催化裂化装置提供原料,催化裂化油浆则掺入焦化原料中,形成延迟焦化-加氢裂化-催化裂化联合工艺技术,在扩大催化裂化装置原料来源的同时优化了该装置的原料结构,从而改善了产品分布和产品质量,提高了炼油厂含硫油加工能力及深度加工能力。  相似文献   

10.
根据中国石油化工股份有限公司广州分公司两套延迟焦化装置掺炼催化裂化油浆的现况,对装置生产进行跟踪,尤其是对焦化产品中石油焦质量进行跟踪分析,阐述了掺炼油浆对延迟焦化装置生产的影响,对掺炼油浆产生的经济效益进行了分析。  相似文献   

11.
基于延迟焦化工艺本质与炉管结焦机理,采用焦化加热炉管内外过程模拟技术,以控制炉出口介质裂解深度为目标,对1.6 Mt/a延迟焦化装置焦化加热炉进行改造。在加热炉总体结构不变的条件下,采用多项创新专利措施对在役设备进行改造与操作参数优化,提高生焦反应焦化加热炉给热量,结合深度裂解技术,改善产品分布。设备改造后的工况过程模拟结果表明,介质炉出口裂解深度得到提高,生焦反应焦化加热炉给热也明显增加。工业应用结果表明,焦化加热炉采用深度裂解技术后,加热炉的处理能力提高了,达到1.85~1.90 Mt/a;改造后的炉管表面温度比改造前低约80 ℃;烧焦后运行周期从改造前的9个月延长到15个月以上;在原料残炭上升的情况下,石油焦收率和焦炭产率系数均下降,增加了液体产品收率,经济效益明显。改造后该装置可以适应因原料重质化,对扩大焦化装置处理能力和改善产品结构的要求。  相似文献   

12.
在延迟焦化中型装置上,采用相同的原料,在焦炭塔塔顶操作压力、加热炉注汽量、循环比等工艺条件基本相同的情况下,对催化裂化油浆直接掺炼到减压渣油中(常规工艺)与催化裂化油浆和减压渣油分别加热后再混合(新工艺)两种进料方式进行试验研究,对两种进料方式下的产品分布及产品性质进行对比。结果表明:与常规工艺相比,新工艺可提高焦炭塔内重油的反应深度,具有提高液体产品收率及降低焦炭产率的技术优势;采用新工艺时气体产率增加了0.16百分点,汽油馏分和柴油馏分收率分别增加了0.23和0.56百分点,焦化蜡油收率降低了0.35百分点,焦炭产率降低了0.64百分点,从而使轻油收率增加了0.79百分点,液体产品收率增加了0.44百分点;在产品性质方面,气体、汽油馏分、柴油馏分和焦炭的性质变化不大,而焦化蜡油的性质则有所改善。  相似文献   

13.
针对延迟焦化装置掺炼催化裂化油浆的问题,采用重油微型热反应装置,研究了催化裂化油浆的热反应特性。结果表明:尽管催化裂化油浆的残炭低于减压渣油,但在相同反应条件下,油浆的焦炭产率和气体产率均高于减压渣油;反应时间由2 h延长至4 h后,减压渣油的产品分布变化很小,而催化裂化油浆的焦炭产率降低了3.07百分点,表明催化裂化油浆热反应需要更多的热量和更高的反应苛刻度。通过工业装置焦化炉改造,进行了高苛刻度掺炼催化裂化油浆的工业实践。改造后在掺炼油浆条件下,焦化炉出口转化率由8%提高至12%,装置石油焦收率下降了1.1百分点,石油焦的挥发分质量分数降低了2.1百分点,表明原料的热转化程度有所提高,高苛刻度条件有利于油浆的深度转化。  相似文献   

14.
延迟焦化加热炉炉管结焦原因分析及对策   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过对乌鲁木齐石化公司不同时期加工的延迟焦化原料的四组分含量及金属含量的变化分析,以及对辐射炉管结焦前后加热炉操作参数的对比分析,得出延迟焦化原料是一种饱和烃、胶质及沥青质含量高、芳烃含量低的易结焦渣油,在操作中宜采用较大循环比来提高芳烃与沥青质的比例,保证辐射炉管内冷油流速,控制好炉管壁温度,减缓加热炉炉管结焦,同时要对原料性质进行监控分析。  相似文献   

15.
对催化裂化油浆的性质及掺炼油浆对延迟焦化装置造成的影响进行分析,并对延迟焦化装置的设计提出优化方案。催化裂化油浆与减压渣油相比具有黏度低、密度大、康氏残炭小、氢含量低、芳烃含量高、胶质含量低等特点。某新建1.20 Mt/a延迟焦化装置掺炼25%的催化裂化油浆后,石油焦收率增加2.7百分点,轻质油(汽油+柴油)的收率下降5百分点,焦化蜡油收率提高2百分点,总液体收率下降3百分点,焦化蜡油的残炭和芳烃含量、石油焦的灰分和挥发分均增加。催化裂化油浆中的催化剂颗粒在换热器、分馏塔、加热炉、泵及管道内造成磨损和沉积结焦,影响装置长周期运行。通过对换热器折流板形式、加热炉炉型、炉管厚度、清焦方式及分馏塔流程等进行优化设计,能够减少催化剂颗粒在分馏塔及换热器内沉积,减缓加热炉炉管结焦,延长装置运行周期。  相似文献   

16.
17.
依托中国石化金陵分公司1.6 Mt/a延迟焦化(简称焦化)装置,研究了催化裂化油浆掺炼比对焦化装置工艺操作、产品分布、产品质量和装置能耗等的影响.结果表明,将油浆掺炼比(w)由5.6%增至12.4%后,装置的汽油、柴油收率降低,蜡油收率提高,焦炭产率提高,焦炭的灰分增加、硫含量降低.油浆掺炼比的增加还会明显增加焦化装置...  相似文献   

18.
对国内外延迟焦化装置的原料、操作条件、工艺流程、主要设备和安全环保设计等进行了对比,总结了国内目前延迟焦化存在的问题,提出了对国内延迟焦化技术的改进建议,诸如最大限度提高馏分油收率,采用降低循环比和缩短生焦时间的措施提高处理能力,采用馏分油循环技术改善产品分布,提高加工劣质渣油的适应性等。  相似文献   

19.
本文提出了单程焦化-溶剂抽提组合新工艺。与常规延迟焦化相比,单程焦化可大大提高焦化装置处理能力,增加液体产物收率,降低焦炭产率。管输原油渣油中型试验结果表明,液收增加5.07个百分点,焦炭减少3.35个百分点。但单程焦化蜡油占液体产物的比例增加,且质量更差。采用双溶剂抽提工艺处理单程焦化蜡油,可使其中97%以上的饱和烃进入抽余油,硫、氮脱除率分别在50%和80%左右。抽余油饱和烃含量达70%以上,是优质催化裂化原料。抽出油主要是重质芳烃,特别是双溶剂抽提的抽出油,芳烃含量可达98%以上,可用于开发多种化工产品。  相似文献   

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