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棉织物酶氧一浴法前处理工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对棉织物酶氧一浴法前处理工艺进行了研究,通过实验筛选出效果良好的处理液组成及各助剂浓度,得出了适用于实际生产的一浴法连续汽蒸工艺。 相似文献
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本文对棉织物酶氧一浴法前处理工艺进行了研究,通过实验筛选出效果良好的处理液组成及各助剂浓度,得出了适用于实际生产的一浴法连续汽蒸工艺。 相似文献
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为提升棉织物前处理工艺的节能减排水平,将酶退浆(ED)、酶精练(ES)与活化漂白(APB)工艺合并在中性浴,在低温条件下(如50 ℃)对棉织物进行酶氧一浴前处理;通过考察ED、ES 和APB 的不同组合对棉织物的浆料残留、吸水性、白度和聚合度的影响,对低温酶氧一浴前处理工艺进行优化;作为对比,低温酶氧三浴三步前处理工艺和传统酶氧二浴二步前处理工艺也被用于棉织物前处理。结果表明:在一浴组合工艺中,先实施ED、后实施ES 和APS 的一浴二步工艺对棉织物前处理具有最佳性能;经该工艺处理的棉织物浆料残留和白度与传统酶氧二浴二步工艺法基本相同,虽然吸水性略差,但棉纤维损伤明显降低。 相似文献
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利用正交试验初步分析了烧碱、过氧化氢和过硫酸钠在一浴汽蒸法前处理中的作用。结果表明,烧碱用量过高或过低都使织物强度降幅增大,织物白度和毛效均随着烧碱浓度的增加而提高;过硫酸钠用量增加,织物毛效明显提高,但用量高时织物白度降低;过氧化氢的用量为12 g/L已经足够,用量过大使织物强度降幅大。 相似文献
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采用碱氧一浴法对涤/棉卡其进行前处理退煮漂工艺方案优化,缩短了工艺流程,降低了生产成本.并提高了生产效率。 相似文献
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介绍了低碱精练剂H-D的性能,根据其化学性质制定了工艺处方。经过大量试验及生产实践,发现应用精练剂H-D可使百米耗碱量减少一半,尽管双氧水用量有所上升,但总体成本仍呈下降趋势,且处理后提高了织物毛效,减轻了环境污染。 相似文献
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试验并确定精练剂KF-110用于纯棉织物退、煮、漂一步法前处理的工艺条件。处理浴浴比为1:20(精练剂KF-1103.0g/L,30%双氧水12.5mL/L),加热至95℃,煮漂50min。处理棉织物白度达到80以上,毛效11.0cm/30min以上,强力损伤小。 相似文献
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为提升棉织物前处理工艺的节能减排水平,将酶退浆(ED)、酶精练(ES)与活化漂白(APB)工艺合并在中性浴,在低温条件下(如50℃)对棉织物进行酶氧一浴前处理;通过考察ED、ES和APB的不同组合对棉织物的浆料残留、吸水性、白度和聚合度的影响,对低温酶氧一浴前处理工艺进行优化;作为对比,低温酶氧三浴三步前处理工艺和传统酶氧二浴二步前处理工艺也被用于棉织物前处理.结果表明:在一浴组合工艺中,先实施ED、后实施ES和APS的一浴二步工艺对棉织物前处理具有最佳性能;经该工艺处理的棉织物浆料残留和白度与传统酶氧二浴二步工艺法基本相同,虽然吸水性略差,但棉纤维损伤明显降低. 相似文献
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在针织物练漂过程中残留氧会影响染色效果,因而染色前彻底去除氧漂坯布上残留的氧尤为重要,实践证明生物酶除氧剂REYONET-S有彻底除氧效果,不影响染色效果,并节约成本。 相似文献
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针对平绒织物特点,论证了碱氧一浴法用于平绒织物上的可行性与工艺的特殊性,并通过综合指标的考核,对烧碱浓度及稳定剂进行了优选,确定了适合平绒前处理的碱氧一浴法工艺。 相似文献
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通过一系列试验,说明退、煮、漂合一的碱氧一浴法工艺是切实可行的.不仅实物质量可以与碱氧二浴法比美,而且能够节约大量的能源,具有明显的经济效益和社会效益.同时提出了选择耐强碱双氧水稳定剂和高效净洗剂是碱氧一浴法工艺的重要条件. 相似文献
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