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小井眼开窗侧钻技术很好地解决了油水井无法继续进行生产的问题,起到"死井复活"、提高采收率、降低成本的目的。文75X1井是部署在文安斜坡史各庄构造带文75断块上位置的一口小井眼开窗侧钻井,完钻井深3376m,井斜34.64°,裸眼段长达1164 m,下入95.3 mm小尾管固井,存在环空间隙小、封固段长、套管居中度难以保证以及套管安全下入井底难度大等一系列难题,通过采取有效通井措施、扶正器安放提高套管居中度、弹性低密度高强度水泥浆体系技术等固井工艺技术,经质量检测,固井合格率100%,优质率高达92%,为类似的长裸眼长封固段小间隙井小尾管固井质量的技术措施提供参考。 相似文献
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英买2-16井位于塔里木盆地塔北隆起英买力低凸起英买2号背斜构造,二开完钻井深为5821m,177.8mm技术套管下深5819m,二开采用分级固井,分级箍位置为2996.4m。针对该区块地层承压能力低、易漏失、水泥封固段长、常规固井方法无法满足固井要求的问题,采用双凝双密度水泥浆体系固井。一级固井采用以DRF-120L降失水剂为主剂的1.45g/cm3和1.88g/cm3双密度大温差水泥浆,封固段3300~5821m;二级固井采用以DRF-300S为主剂的1.45g/cm3低密度水泥浆,封固段0~2996.4m。声幅测井结果显示,固井质量合格,现场应用表明,采用低密度水泥浆配合常规密度水泥浆固井技术,提高了低压易漏井、长封固井段的固井质量。 相似文献
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TK765井为三开简化结构井,二开从1200m至5519m裸眼长达4319m,长裸眼快速钻进是缩短钻井周期、节约成本的关键。本井主要通过优化钻具组合、合理使用PDC钻头、及时调整钻井液性能等达到了优快钻井的目的。 相似文献
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水平井的特殊性使其在固井工程环节存在套管下入困难、套管居中程度低、易发生窜槽、水泥胶结质量差等共性问题。固井质量直接影响水泥环完整程度和油气井密封性能,在当前普遍强调保障油气井全生命周期工程质量的环境下,如何确保水平井固井质量变得越发紧迫。针对水平井固井主要技术难点,提出针对性技术手段,综合运用漂浮下套管工艺、冲洗隔离一体化高效前置液技术、零游离液微膨胀水泥浆技术、无固相顶替液技术进行了现场固井实践,取得了较好效果。 相似文献
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介绍了大位移井固井中存在的技术难点,以及固井设计和施工过程中所采取的工艺技术措施,包括套管摩阻计算分析,提高顶替效率技术,水泥浆体系的优选和现场固井工艺过程,在江苏油田墩塘大位移定向井实施中取得了较好的效果,为今后同类型井固井提供了借鉴经验。 相似文献
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多压力层系的存在给提高固井质量带来了越来越多的难题,如果固井质量得不到保证,各开采层位之间就不能得到有效的封隔,造成固井失败。一旦在固井施工中发生井漏或候凝过程中发生油气层窜槽,对于油气产层的损害往往是非常严重的,甚至是致命的。为了解决多压力层系下的固井技术难题,我们在大庆油田及其外围针对不同区块、不同压力条件下,对多压力层系固井的问题开展了一系列研究工作,并取得一定的进展。针对多压力层系影响长封井固井质量的因素,进行了理论分析,并进行了现场试验,探索形成一套适用于大庆油田多压力层系长封井固井的配套技术,制订了提高多压力层系固井质量的技术措施,以确保多压力层系长封井固井质量和勘探效果,为大庆深井完井提供保证。现场施工取得较好的效果,固井成功率100%,固井质量合格率100%,提高了多压力层系长封固井质量,达到了预期指标。 相似文献
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川西大尺寸套管长封固段固井技术 总被引:1,自引:0,他引:1
西南石油局,通过近40年的勘探开发,发现了川西的新场、孝泉、合兴场气田,该气田是由浅层高压蓬莱镇组气藏、中深层高压、超高压沙溪庙组气藏和深层高压须家河气藏组成,是中国五大气田之一.由于地质构造复杂,气藏以致密或超致密介屑砂岩为载体,以不规则的微裂缝为运移通道.川西地区深井的技术套管下深超过3000m,由于气井固井要求水泥浆返至地面,造成采用单级注水泥施工的水泥浆用量大,要封固高压、超高压蓬莱镇和沙溪庙组气藏,固井质量很难保证.通过对近几年深井技术套管固井质量的分析,总结出其固井难点,提出提高固井质量的技术方法. 相似文献
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油气井固井注水泥顶替理论与技术综述 总被引:3,自引:0,他引:3
油气井固井要得到好的固井质量,必须充分“替净”.传统的顶替方式为轴向一维顶替,该顶替理论研究获得一系列成果,较为完善.但因一维轴向顶替自身的缺点,难以将近壁泥浆、虚泥饼驱替干净,对变径井眼造成的回流更是无能为力.使用螺旋流顶替理论上能克服这一缺点,大大改善顶替效率.但此项技术起步较晚,研究成果很少,理论很不完善,从而使其应用受到限制.叙述了两种顶替理论的研究成果及各自存在的问题,以求为今后的研究提供思路. 相似文献
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低压易漏裸眼井段技术套管固井技术 总被引:7,自引:2,他引:5
龙岗构造是四川盆地北部深层天然气勘探开发的重要区域,针对该区域Φ244.5 mm技术套管固井井段长裸眼、含油气层多套、油气显示频繁强烈、钻井过程中涌漏同存问题,将井眼准备、套管选择、优选水泥浆体系与配方、地面施工工艺等提高固井质量的主要技术措施集成优化,并采用空井固井、预应力固井等特色技术,保证了龙岗构造技术套管的固井质量,应用效果良好. 相似文献
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金跃101井位于塔里木盆地塔北隆起轮南低凸起西斜坡,二开完钻井深7161m,垂深7153.28m,造斜点6942m,ф200.03mm+ф177.8mm技术套管下深7159m。针对该区块地层承压能力低、易漏失、水泥浆一次上返至井口、常规固井方法无法满足固井要求等问题,采用三凝双密度大温差水泥浆体系,同时制定对应技术措施防止下套管及固井过程中发生漏失。先导浆及领浆采用1.35g/cm3低密度大温差水泥浆,封固段0~5449m,尾浆采用1.88g/cm3常规密度水泥浆,封固段5449~7161m。声幅测井结果显示,固井质量合格,现场应用表明,采用低密度大温差水泥浆技术,提高了低压易漏井、长封固井段的固井质量,为该区块超深井一次上返固井提供了借鉴。 相似文献
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环空气窜可以说是气层固井中经常面临到的技术性难题,在国内外的技术服务类公司并未找寻到一条有效的解决途径.它的危害主要包括:①水泥环整体结构被破坏,胶结质量受到影响;②分隔层间窜流,对于油气层测试评价,及后期采收率都有着一定的影响;③污染油气层,对后期的采油造成影响;为了研究这个问题,进行了影响因素的分析. 相似文献
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大牛地气田水平井固井技术应用分析 总被引:2,自引:0,他引:2
主要分析了水平井固井的施工难点和影响固井质量的主要因素,结合对鄂尔多斯盆地大牛地气田水平井固井设计、施工数据、固井质量的对比分析,提出了解决水平井固井难题的工艺技术措施,且在该工区4口水平井的固井施工中逐步进行了应用,固井质量得到了逐步提高. 相似文献
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涪陵页岩气井长水平段漏失井固井技术应用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
涪陵页岩气井钻井过程中井漏频繁,类型多样,严重影响了工程质量,特别是三开长水平段发生漏失油基钻井液甚至固井时发生漏失,影响了固井质量及后期页岩气的开采。针对长水平段漏失井特点,研究了一系列井眼准备技术、高效纤维隔离液封堵技术、管外浆柱结构优化技术、漏失井固井压稳技术,增强堵漏性能,提高固井质量。随着区域不断地扩大,地质情况复杂多变,提出了下一步的研究方向及建议。 相似文献
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史12井是为了解史口井区沙三段砂体的含油气性而布置的一口预探井。由于地层复杂,裸眼段长,钻井施工中经常出现井壁坍塌、缩径等复杂事故,严重时卡钻,甚至井眼报废。为保护油气层,探明该地区油气储量,探索低密度下施工的可能性,甲方要求以低于常规的钻井液密度施工,钻井液技术施工难度大。通过室内优选试验与采取正确的泥浆工艺,成功地保证了施工顺利进行。现场应用表明:该套钻井液体系适应了该地层特点,施工中井壁稳定,井下安全,井径规则,满足了该井钻井施工的要求,同时也证明该地区低密度钻井切实可行。 相似文献
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分析了影响水平井固井质量的主要因素及国内外的技术措施,包括井眼准备、套管下入与居中、浆柱结构优化与注替工艺优化等环节,总结了目前水平井固井技术最新进展及发展方向,通过对国内外针对提高水平井固井质量的针对性技术措施及研发、应用的新工具、完井液体系的总结,可为致密油水平井固井提供借鉴和参考。 相似文献