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论述了采用链苒机-回转窑工艺生产氧化球团热工系统的基本特点和基本热工制度、风流匹配;分析了生球的在链算机内进行干燥、预热及氧化的各段合理温度要求、调节温度故障的措施和有效预防破坏性高温停机的对策;探讨了干球在窑内不同部位的焙烧温度、火焰操作以及窑头出现止压的预防和控制办法。同时,对采用2段鼓风式环冷机冷却时,热球达到允分氧化与完全冷却的风温、风世的匹配进行了优化。 相似文献
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1前言
为了改善高炉炉料结构,实现精料方针,降低焦比,提高铁品位,最直接的方法就是增加球团矿的配矿量。球团矿最大的优点是铁品位较高,所以,高炉增加球团矿用量可以改善综合入炉品位。经典的数据是入炉矿石品位每提高1个百分点,每吨铁可降低焦比2%-2.5%,增加产量3%,高炉利用系数提高1%-5%。 相似文献
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1国内外链箅机-回转窑球团技术发展状况
1.1国外链箅机-回转窑球团技术发展情况
1960年世界上第一套生产铁精矿球团的链箅机-回转窑生产线于美国亨博尔特球团厂建成投产,链箅机宽2.84m,长21.64m;回转窑直径3.05m,长36.6m,单机产量33万t/a。国外链算机-回转窑球团生产系统经过几十年的发展,通过对链一回球团厂焙烧过程的气体系统进行数代的改进,采用完美的焙烧模型控制整个球团焙烧工艺过程。到 相似文献
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1前言
随着高炉日益向大型化、现代化发展,高炉对炉料的结构提出了更高的要求,合理的炉料结构越来越受到重视。面对新的形势,攀钢不但要走精品之路,更需改善炉料结构,扩大钢铁生产规模。实践证明,球团矿具有品位高、强度好、粒度均匀、易还原等优点,用酸性氧化球团+高碱度烧结矿+块矿的炉料结构能有效地提高高炉的利用系数,为攀钢本部实现年产600万t钢提供可靠的保证。 相似文献
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莱钢集团矿山建设有限公司于2002年5月开始筹建1条25万t链箅机一回转窑氧化球团生产线,于2002年11月20日一次性点火试车成功。作有幸参加了整条生产线的设计、安装及试生产调整的全过程,并通过技术改造,成功地将烧结环冷机应用于氧化球团生产线。 相似文献
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1前言
邯钢200万t/a链箅机-回转窑酸性氧化球团生产线于2005年10月投产,本着为高炉提供优质球团矿的宗旨,在克服生产经验不足的基础上,我们不断摸索总结经验,提高了该线各项生产水平。特别是在降低球团矿FeO含量、提高FeO合格率(内部规定FeO≤1.5%)方面总结出了一套适合自己的生产经验。从表1可以看出,刚投产的前4个月里球团矿FeO含量、合格率与国内同类生产线比有一定差距,并且在2006年3、4月份FeO指标又有恶化的现象,经过生产调整优化,在5、6月有了明显改善,接近较好水平。 相似文献
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1前言
柳钢120万t/a链算机-回转窑氧化球团是我国较早投产的大型化链算机-回转窑生产线,该生产线2003年5月建成投产至今,进行了多次工艺及设备技术改造。现将改造内容及效果介绍如下,愿以此为球团工程设计、生产同行提供一点借鉴。 相似文献
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介绍了邯钢200万t链箅机 回转窑酸性氧化球团生产线的工艺特点和主要设备,以及建成投产后试生产的有关情况。通过周密的部署和安排,该生产线实现了40天快速达产的目标。 相似文献
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针对河钢宣钢链箅机-回转窑生产中存在的工序能耗高、球团质量流动大、回转密结圈等问题,通过开展产线对标、工艺测定研究,找到了问题症结所在,并通过制定实施生球造球优化、辊筛筛分优化、链箅机三段温度压力优化、回转窑环冷机用风优化四大工艺优化方案,回转密结圈时间由1.5个月延长到4个月,产量达3145 t/d,链箅机-回转窑生... 相似文献
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以程潮磁精矿配加1.0%~1.2%膨润土润磨后造球,利用模拟链箅机装置进行了试验。在试验中研究了料层高度、鼓风干燥风温、预热风温和风速等链箅机-回转窑生产氧化球团的主要工艺参数。 相似文献