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本文运用有限元方法对平面U型弯管进行了固有振动分析,对弯管段由精确的微单元静态特性微分方程组得到了单元质量阵与刚度阵,其中考虑了剪切变形与转动惯量的影响,直管段用每单元十二个自由度的空间梁单元处理.求得结构振动的特征方程后,运用于空间迭代法求解各阶固有频率及振型。将试验结果与计算结果进行了比较,证明该方法是很有效的,并给出了处理实际蒸汽发生器传热管支撑板边界条件的结论. 相似文献
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“华龙一号”作为完全自主知识产权当代核电技术,其内层安全壳采用了倒U+水平预应力布置的预应力混凝土结构,在预应力正式施工前为了测试预应力孔道的摩擦力系数与设计数值的吻合度,需要选定特定的钢束通过千斤顶进行逐级拉伸测试其伸长值、拉力值,通过计算得出实际的摩擦系数。设计人员根据试验结果与理论数值的对比,验证和判断预应力孔道的成孔效果,并以此判断是否需要调整设计摩擦系数、张拉力和伸长值等理论数据。作为首堆工程,针对“华龙一号”核电厂倒U形钢束的摩擦力试验结果具有很好代表性和指导性。 相似文献
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在采用34根U形管的Bethsy装置的回流冷凝实验中,在U形管中观察到了蒸汽顺向流动和氮气反向流动的不同流动形态。本研究中,使用RELAP5/MOD3.2模型,计算了二流道和三流道中U形管的行为。通过修改计算摩擦系数的加权因子,成功地计算了氮气的反向流动。在计算中,通过改变二流道流动面积的比值,假设在最大的氮气再循环流速情况下流动最稳定,预测了蒸汽顺向流动的能动U形管的数目,该数字与在4种不同的U形管中所观察到的能动U形管的数日(19-24根U形管)吻合良好。在进行三流道计算时,没有使用假设,在序列计算(本研究的4种情况)中,具有不同的流道面积比值的三流道的能动U形管的比值的平均值很好地预测了能动U形管的比值。结果证实了在最大的氮气再循环流速处流动可能是最稳定的假设的真实性,并且这种假设似乎最有可能出现在不同数目的能动U形管中。 相似文献
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报道了对ASDEX-U新闭合偏滤器Ⅱ的加气,高密度H模式放电的系统研究,重点放在很宽的外部可控等离子体参数范围内的运行极限(H-L转变,密度极限)上,发现,当接近高密度时,H模式阈功率大大超出普遍认可的预言Ph^th ncBt。在接近H-L模反转变时,获得了最高密度(密度极限)。该密度极限通常与偏滤器的完全脱离有关。为了基于脱离的模型和Greenwald极限,研究并讨论密度极限定标。 相似文献
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在模拟水环境下,对堆内构件压紧弹簧的缩比试样进行了刚度试验,并与有限元模拟、基于小扰度理论模型和大扰度随动模型的分析结果进行比较分析。结果表明,当摩擦系数按文献实验测值0.189取值时,有限元模拟、基于小扰度的理论模型和大扰度随动模型计算所得的刚度值均与试验所得的相近;卸载稳定段的刚度均明显小于加载稳定段的,是加载时的0.6倍左右。有限元模拟分析进一步阐明,在压紧弹簧变形过程中,压紧弹簧的截面存在转动,它与垫板之间的接触点并不是固定的,在加载和卸载过程中存在来回的径向位移。并且压紧弹簧接触面上的摩擦力方向是相反的,使得压紧弹簧在加载和卸载过程的刚度存在较大的差别。较小扰度理论模型、考虑压紧弹簧截面转动和接触点径向位移的大扰度随动模型所得的结果与有限元模拟更为接近。 相似文献
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将U(Ⅳ)、U(Ⅵ)可见吸收光谱与偏最小二乘法(PLS)相结合,利用自主研制的多通道光纤光谱仪及分析软件,建立了1BX制备过程中U(Ⅳ)、U(Ⅵ)的同时、快速测定方法。研究结果表明:建立的U(Ⅳ)、U(Ⅵ)定量校正模型具有较高的准确性,U(Ⅳ)测定范围为1.00~180.21g/L,U(Ⅵ)测定范围为11.00~200.00g/L,对于U(Ⅳ)、U(Ⅵ)样品测量相对偏差分别小于7%和8%,U(Ⅳ)重加回收率为99.4%~100.8%,U(Ⅵ)重加回收率为96.4%~104.6%。方法简单、快速、无需预处理、可同时进行多组分测量,为该工艺过程的在线分析或流线分析提供基础。 相似文献
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比较了JT-60U W形偏滤器内侧专用通量区域的抽运(HPP)和专用通量区两侧的抽运(BPP)之间以及JT-60U IPP和DⅢ-D下挡板偏滤器的抽运之间的粒子抽运特性。BPP的抽运能量在再循环中性粒子通量弱内外不对称的情况下比IPP的小约1/2,在强内外不对称的情况下小5/7-11/13。BPP抽运通量的下降是与蒙特卡罗模拟一致的,在该模拟中已观察到由于内外再循环的不对称而引起的发生在外抽运缝处的返流。在Ip=0.8MA,BT=1.6T时DⅢ-D上的抽运通量与相同密度工况下Ip-=1.0MA,BT=3.8T和Ip=1.5MA,BT=3.5T时的JT-60U IPP的抽运通量相当,或者小于它。在带有专用通量区抽运的DⅢ-D偏滤器上,抽运通量随着内外不对称的增大而下降。用在整个等离子体上积分的Dα发射归一化的抽运通量在JT-60U IPP和通过外偏滤器等离子体区域抽运的DⅢ-D下偏滤器中表现出了对抽运缝和撞击点之间距离的一个类似的依赖关系。 相似文献
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包含过热区的焊接接头强度组配对CTOD的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
利用试验研究和数值分析方法,对模拟焊接接头三点弯曲试样不同强度组配对裂纹尖端张开位移(CTOD)的影响进行了研究,本研究的模拟焊接接头试样是通过电子束焊接法焊制的,数值分析中采用了三金属模型,较以往的二金属模型更接近于实际,结果表明,不同的焊接接头强度组配对CTOD有不同程度的影响;无量纲载荷P/PY和CTOD裂纹扩展驱动力关系曲线与极限载荷的选取有很大关系,二维数值计算与试验结果在无量纲载荷P/PY较小时具有良好的一致性,但随P/PY的增加,二者的偏差增大。 相似文献
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以伊利石和高岭石为吸附剂,通过静态吸附法研究了其对U(Ⅵ)的吸附特性。考察了接触时间、初始浓度、吸附剂质量、pH、温度、离子种类、腐殖酸等对其吸附效果的影响;采用红外光谱(FTIR) 对伊利石和高岭石的结构进行了表征。研究结果表明:伊利石和高岭石对U(Ⅵ)具有很强的吸附能力,在10 h、铀初始质量浓度为30 mg/L、吸附剂质量为0.04 g、pH=5的条件下,伊利石对U(Ⅵ)的吸附效果最好;在12 h、铀初始质量浓度为30 mg/L、吸附剂质量为0.01 g、pH=5的条件下,高岭石对U(Ⅵ)的吸附效果最好;随着温度的升高,伊利石和高岭石对U(Ⅵ)的吸附能力不断增强,尤其是伊利石;溶液中Mg2+、CO2-3、HCO-3显著降低了伊利石和高岭石对U(Ⅵ)的吸附效果;随着腐殖酸浓度的增加,伊利石对U(Ⅵ)的吸附能力提高,高岭石对U(Ⅵ)的吸附能力降低。 相似文献
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抗振条面内接触刚度对蒸汽发生器传热管流致振动的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
流弹性失稳是引起蒸汽发生器传热管管束失效的一种主要原因。在相同流场条件下,传热管是否出现流弹性失稳与其模态频率直接相关。在实际结构中,抗振条对U型传热管弯管段面内支撑机理与面外的方向上不同,是通过摩擦约束实现的。这使得在模态分析计算中,传热管弯管段支撑处的边界条件设置非常重要。本文将传热管与抗振条接触点处的面外边界条件假设为简支,而在面内方向上用弹簧来模拟抗振条对传热管的摩擦约束。同时,通过改变弹簧刚度,讨论了不同强弱的面内支撑对传热管流致振动的影响。分析结果表明,当抗振条与传热管面内接触刚度较弱时,面内流弹性失稳可能较面外流弹性失稳出现得更早。 相似文献
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研究了一种测定盐湖水中铀的含量及234 U/238 U活度比值的方法。采用Chelex-100螯合树脂将盐湖水中大量的可溶盐基体与铀分离,钠的消除率大于99.9%,铀的回收率为90.5%~106%,4次平行测定结果的相对标准偏差小于10%。经P350树脂进一步纯化后,由α能谱仪测定234 U/238 U活度比值,相对标准偏差小于5%(n=3)。研究结果表明,该基体消除法可以用于盐湖水中铀的含量及234 U/238 U活度比值的测定。该技术已被应用于实际生产中。 相似文献
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500 MW高温气冷堆示范电站(HTR-PM)的反应堆压力容器与蒸汽发生器通过热气导管连接,热气导管是反应堆堆芯出口氦气导入蒸汽发生器的主要通道.热气导管是安全三级、抗震Ⅰ类部件,根据ASME规范,要求热气导管能在地震条件下保持结构的完整性.为验证热气导管在反应堆寿期内的安全可靠性,本文建立了热气导管有限元计算模型,计算了热气导管在绝热纤维压力、压力边界失压的压差、自重以及地震载荷等多种载荷作用下,内衬管、锥管与外管的应力分布状况.计算结果表明,热气导管各部分强度有较大裕度,可承受运行载荷、失压载荷以及地震载荷. 相似文献