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相似文献
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1.
2.
本文介绍了镁基铁水脱硫的优势、引进技术的创新及实际应用。采用一套喷吹装置带两支喷枪的工艺方式,可保证脱硫扒渣能力130万t/a,并达到合同规定的终点脱硫效果:100%罐次终点硫含量≤0.010%,其中20%的罐次终点硫含量≤0.005%,工艺顺行,不会发生喷溅。  相似文献   

3.
喷镁铁水脱硫中提高镁利用率的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文讨论铁水喷吹镁粉脱硫时影响镁利用率的因素,提出了提高镁利用率的途径。  相似文献   

4.
依据对铁水喷镁脱硫机理的理论分析,同时考虑熔池均混时间和镁气泡在铁水中停留时间等重要参数对喷镁脱硫的影响,开发了铁水包喷吹颗粒镁铁水预处理脱硫动力学模型.并采用四阶龙格库塔法对该模型进行求解.模型计算结果与实际生产数据吻合较好,可用于对国丰钢铁公司铁水包喷镁脱硫过程的预测.  相似文献   

5.
镁基粉剂脱硫剂铁水脱硫技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文论述了镁基粉剂脱硫剂铁水脱硫的反应特点与喷吹方式以及该技术对脱硫处理工序的经济效益,其复合喷吹技术是铁水脱硫的一项可靠,灵活,操作成本较低的实用先进技术。  相似文献   

6.
铁水脱硫技术是提高钢材质量、生产高附加值产品的主要技术保证。为达到产品要求,包钢薄板厂对现有脱硫工艺进行改造,改造后采用了双抢双工位、CaO+Mg复合喷吹脱硫模式。具有处理时间短、粉剂消耗低、处理后硫低、综合处理成本最优的特点,脱硫率和脱硫效率得到很大提高,满足了生产工艺要求。  相似文献   

7.
镁用于铁水脱硫有良好的发展前景。钝化镁粒(粉)由于具有抗氧化性强、生产过程的机械化程度高、适应喷射冶金的发展等优点,因而是镁脱硫剂应用和发展的方向。  相似文献   

8.
针对单吹颗粒镁铁水脱硫工艺参数控制精度和全自动控制要求高的特点,基于工艺机理和大量工程实践经验数据,建立脱硫剂质量、喷吹给料强度、喷枪插入深度、喷吹氮气流量等关键喷吹工艺参数控制模型,实现上述工艺参数的自动计算和精确控制,在此基础上实现铁水脱硫"一键式"全自动喷吹控制。所述控制模型和控制方法已在国内某炼钢厂150 t单吹颗粒镁铁水脱硫工程中成功应用并取得良好的控制效果。  相似文献   

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10.
侯祥松  张茂  丹宇 《冶金设备》2010,(Z1):73-75
单喷颗粒镁脱硫和镁基铁水脱硫是最常见的铁水脱硫技术,由于各自铁水脱硫工艺过程的特点,其喷吹系统也存在区别。通过对单喷颗粒镁脱硫与镁基复合喷吹脱硫喷吹系统的比较,分析了单喷颗粒镁脱硫与镁基复合喷吹脱硫喷吹系统的主要区别和设计中需要注意的问题。  相似文献   

11.
介绍了韶关钢铁集团第三炼钢厂铁水罐喷吹纯颗粒镁脱硫工艺,分析了颗粒镁粒径、喷枪插入深度、铁水温度、铁水初始硫含量、载气流量等对脱硫效果的影响,并在生产中对部分工艺参数进行了改进。同时,通过使用与改进聚渣剂,减少转炉回硫量,进一步提高纯镁铁水脱硫效果。  相似文献   

12.
根据广钢转炉炼钢厂铁水供应和总图位置条件,就解决转炉炼钢厂铁水脱硫问题进行了研究.并提出具体的设计方案。  相似文献   

13.
KR预处理的工艺参数对铁水脱硫效果的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了铁水温度、铁水初始硫含量、搅拌时间、旋转速度和脱硫剂加入量对80 t KR铁水预处理装置脱硫效果的影响。结果表明,提高铁水温度,则增大脱硫效果;在铁水硫含量为0.043%-0.046%、铁水温度为1 290~1 310℃时,加入600~650 kg脱硫剂(铁水温度1 340~1 350℃时,加入450-550 kg脱硫剂),搅拌时间5-8 min,旋转速度85~90 r/min,具有较佳的脱硫效果。  相似文献   

14.
姚娜  兴超  李祥胜 《特殊钢》2011,32(4):34-35
通过KR机械搅拌法和喷吹法各自优势的比较,选用了KR法对205 t铁水进行脱硫预处理。所使用的脱硫剂的主要成分为(%):76~80CaO、7~12CaF2、≤5SiO2。生产结果表明,经KR搅拌法预处理后,铁水中硫含量可降至0.005%以下,搅拌头使用寿命可达270炉;经KR法预处理铁水总时间为35~42min;转炉冶炼时回硫量不高于0.002%。  相似文献   

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宝钢铁水包镁脱硫工艺介绍   总被引:5,自引:0,他引:5  
张凯 《宝钢技术》2000,(2):5-7,8
主要介绍了宝钢铁水包镁脱硫站的建站原则、目的、设计规模及相关参数等 ,并对“铁水包镁脱硫”投产后的生产情况进行了介绍与简要分析 ,对今后的工作提出了一些建议  相似文献   

16.
石灰微观结构对铁水预处理脱硫的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用比表面积1.891~2.664 m2/g和平均孔径575.5~814.9 nm四种不同结构的活性石灰在高真空电弧熔炼旋淬一体机中进行铁水预处理脱硫实验。用扫描电子显微镜分析不同石灰样品表面形貌,并用全自动压汞仪测量石灰的比表面积和平均孔径。实验结果表明铁水脱硫率随着石灰平均孔径的增大而减小,随着比表面积增大而提高;最佳脱硫剂配比为1:50。可将铁水中硫含量从0.014%脱至0.001%。  相似文献   

17.
本钢铁水预处理-转炉-二次精炼流程钢液硫含量控制实践   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了本钢 15 0t高炉铁水预处理 - 15 0t转炉 -二次精炼 -连铸工艺生产的 80 0炉钢水的硫含量的变化。通过喷CaO粉和加Mg粉高效脱硫的铁水预处理能将铁水中平均硫含量从 35 0× 10 -6脱至 5 0×10 -6。在转炉冶炼中 ,因加入含硫废钢和石灰以及精炼前钢水带有少量转炉渣 ,使成品钢水硫含量增至 15 0×10 -6。研究和分析了铁水预处理时 ,石灰喷入量和Mg粉加入量对铁水脱硫的影响。  相似文献   

18.
300 t铁水包双枪喷吹脱硫均混时间的水模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过1:3.5水模型研究了宝钢300 t铁水包双枪喷吹脱硫时,喷枪插入深度、气体流量、喷吹位置对均混时间的影响。结果表明,偏心喷吹的搅拌效果优于中心喷吹;喷枪插入越深,均混时间越小,但对底部耐火材料冲击加大;气体流量增加,铁水包内回流区增加,均混时间减小;喷枪弯曲时均混时间比同一工况直喷枪喷吹减少10%~30%。  相似文献   

19.
铁水用复吹转炉脱磷脱硫预处理的热模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通常的铁水预处理是铁水罐或鱼雷车内进行。近年来,日本一些钢厂利用转炉作为铁水脱磷脱硫专用预处理炉。100kg试验复吹转炉铁水预处理结果:脱磷率达到92.0%,脱硫率达到47.9%。处理时间仅19min。与通常的铁水预处理工艺相比,显示了本工艺具有脱磷硫效果好,处理时间短的特点。  相似文献   

20.
通过1:6水模型试验分析了顶枪吹气辅助扒渣过程中的驱渣动力学机制,试验研究了喷吹气体流量(10~30 L/min),喷枪插入深度(90~270 mm)和位置(距边缘0~160mm)对扒渣效果的影响。结果表明,随着喷吹气体流量、顶吹喷枪插入深度的增大和喷枪插入位置至铁水罐后壁距离减少,驱渣效果显著改善,有利于铁水渣的扒除。工业应用试验结果表明,采用顶吹辅助扒渣工艺后,扒渣时间明显缩短,但铁损没有显著降低,须进一步优化工艺参数。  相似文献   

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