共查询到20条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
本文应用火用分析方法对典型管线钢冶炼工艺过程的能量传递与转换过程进行了分析。结果表明,外部火用损失为主要损失,占流程总火用损失的84.79%;转炉、出钢、LF、RH和钙处理工序的火用损失比例分别为37.42%、27.94%、13.13%、19.92%和1.59%;各工序的主要火用损失分别来源于转炉渣排放、出钢过程散热、电能无用功、蒸汽做功和喂线过程烟尘的溢出。减少管线钢冶炼过程火用损失的重点在于转炉渣所携带火用的回收利用、钢流形状控制、改善钢包烘烤和提高电弧加热效率。 相似文献
2.
3.
4.
80 t钢包精炼炉(LF)埋弧渣工艺分析 总被引:1,自引:0,他引:1
叙述了湘潭钢铁公司第二炼钢厂80t钢包精炼炉埋弧渣的成渣过程,并对应用埋弧渣的工艺条件和钢包精炼炉的电气特性进行了分析. 相似文献
5.
6.
7.
8.
9.
中国钢铁生产主要以高能耗和高排放的高炉-转炉长流程为主,节能减排压力较大。因此,积极研发高炉低碳炼铁技术,促进高炉工序CO2减排尤为重要。铁焦是将含铁原料加入适宜的煤中,经焦化或炭化后成型的新型碳铁复合炉料,其高反应性可以显著降低热储备区温度、降低碳消耗,高炉使用适量的铁焦可实现一定程度的节能降碳。基于现场生产数据,采用㶲分析理论,建立高炉使用铁焦的㶲平衡模型,探索铁焦添加量对高炉物料消耗及能量利用效率的影响。结果表明,高炉使用铁焦后,炉内间接还原得到发展,碳利用率提高,炉内灰分量降低,冶炼单位生铁的碳素消耗和炉渣量均会降低,与未使用铁焦相比,高炉使用114 kg铁焦后,吨铁碳素消耗降低25.95 kg,渣量降低11.28 kg。此外,铁焦内部的金属铁仅需熔化,节省还原所需的㶲量,焦炭和鼓风带入㶲会显著降低,因此高炉冶炼吨铁消耗的总㶲量降低,同时,炉内传热也得到改善,内部㶲损失有效降低,与未使用铁焦相比,高炉使用114 kg/t铁焦后,目的㶲效率由46.14%提高至48.87%,热力学完善度由87.46%提高到88.02%。在此条件下,高炉吨铁的内部㶲损失降低192.63 MJ,实现节能6.57 kg(标煤)。 相似文献
10.
Metallurgist - An electric arc furnace with a liquid steel capacity of 30 t was analyzed using the second law of thermodynamics. To carry out the exergy analysis, materials and energies entering... 相似文献
11.
12.
40t钢包炉泡沫渣埋弧作业 总被引:5,自引:0,他引:5
在实验室条件下研究了CaO-SiO2-MgO-Al2O3渣系的发泡性能与熔渣物性的关系,并在40t钢包炉上进行了埋弧作业的生产试验,据此对泡沫渣埋弧加热的工艺因素和溶渣发泡机理进行了探讨。 相似文献
13.
介绍了低频电源在矿热炉的应用情况,提出矿热炉使用低频电源装置,可以提高产量、节约电能、降低电极消耗,同时分析了低频电源增产节电的原理,指出低频电源还具有降低噪音、改善环境、增加金属回收率等优点,能够产生显著的社会效益和经济效益,具有广阔的发展前景。 相似文献
14.
使用碳酸盐发泡剂在120t钢包炉上进行泡沫渣埋弧加热试验。试验结果表明:发泡剂的发泡性能能够满足泡沫渣埋弧加热工艺要求;加入120kg发泡剂,熔渣的相对发泡高度约为100%,发泡持续时间8min以上;当加热时间为11 ̄15min时,泡沫渣埋弧加热的钢液平均升温速度提高了18.6%。 相似文献
15.
大容量电炉短网与空心电极是中小型电炉向大容量型电炉发展、过渡的桥梁,也是矿热炉(电石炉、工业硅炉、铁合金电炉等)执行准入条件的必经之路.在电炉短网、电极上缓解、避开大容量电炉短网强大电磁场的干扰、阻碍,可使电炉顺利达到环保、节能、安全、高效的目的. 相似文献
16.
17.
18.
19.
为了最优化修正电弧炉现场操作工艺,达到提高效率,降低电弧炉能耗的目的,分析了电弧炉的电弧特性以及电弧炉节电的可行性。 相似文献
20.
介绍了沙钢润忠90t竖式电弧炉热装铁水技术改造的情况。为实施铁水热装、解决炉料来源,建设了380m^3高炉,并且电弧炉、钢包炉及连铸机也作了相应改造,实现了增产、降耗、高质的目标。 相似文献