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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
在油田注水开发中,注入水温度一般均低于油层温度,这样会降低注水效果,适当提高注入水温度,能够改善注水井井底附近的水驱油条件,提高油田最终采收率。但是如何确定合理的注入水温度,笔者通过分析研究注入水温度与注水井井底温度的关系和油、水粘度、油水粘度比与温度的关系后,提出了一套合理的注入水温度设计方法,并用实例计算介绍了该方法在油田开发中的应用。  相似文献   

2.
本文介绍一种应用注水井井口压差和注水量确定地层参数的方法。并举有应用实例。  相似文献   

3.
通过室内试验,研究了临南油田注水井伤害机理。结果表明.造成该油田注水井堵塞的原因有:固相颗粒堵塞、注入水与地面水不配伍形成无机垢堵塞、细菌堵塞。针对注水井储层伤害.采用油层保护技术,进行水质改造,实施合理的解堵工艺,来延长解堵增注措施有效期,经现场应用后效果显著。  相似文献   

4.
考察了双河油田双河联、江河联注入水堵塞地层的因素;膨胀性黏土,悬浮固体颗粒。细菌及悬浮污油。含膨胀性黏土的双河南、双河北及不含膨胀性黏土的双江岩心粉,在注入水中相对于地层水中的体积膨胀度分别为14.5%、11.1%及0.02%;注入100PV不含悬浮颗粒的等体积比地层水、注入水混合水使双河、双江岩心渗透率分别下降7%和4%、9%和7%。注入水中悬浮颗粒引起岩心渗透率下降,粒径越大、颗粒浓度越大、注入量越大,则渗透率越低。在粒径2.1μm或颗粒浓度3mg/L前后下降幅度变化较大。注入水中硫酸盐还原菌引起岩心渗透率下降,含菌量越大则渗透率开始下降时的注水量越小,注入含菌50个/L的水100PV使岩心渗透率下降7%。岩心对注水合油量敏感,注入含油量20mg/L的水50PV使岩心渗透率下降20%。在岩心注水实验中渗透率下降最严重的是双河南岩心,其次是双河北岩心.江河岩心较轻,注入精细过滤水的双河北岩心渗透率下降大大减少.说明悬浮固体是造成注水堵塞的主要因素。为了解除双河油田注水井的堵塞,研制了含黏土稳定剂、缓蚀剂、铁离子稳定剂、互溶剂的土酸液,与南阳油田使用的低伤害酸液一起,用于1口注水井的解堵,效果良好。图7表4参5。  相似文献   

5.
注水井地层损害的诊断   总被引:1,自引:0,他引:1  
蒋立江 《石油钻采工艺》1992,14(1):81-84,52
本文以冀中地区一口注水井为例,给出了利用现有技术和生产数据诊断注水井地层损害的方法与步骤。诊断结果表明,地层损害是导致该井注入能力降低的根本原因。注入水质量差,不符合注水标准是造成地层损害的外因,地层水敏和微粒运移堵塞是地层损害的内因。提高注入水质量,使其符合标准则是解决问题的关键。  相似文献   

6.
提高注入水质量,改变中低渗透层的吸水剖面以达到增加产油量的目的。文中介绍了JKLQ-25型注水井井口精细过滤器工作原理。经29座计量站的119台92口井测试统计,应用该装置,注入水平均机械杂质去除率60.2%,含油去除率65.32%;平均日注由69.2%上升到92.8%,年累计增注8.452万m^3创产值520万元,投入产出比为1:5.47。  相似文献   

7.
为预测注水井注入能力递减,提出了一种新的方法。这种方法考虑了内、外滤饼的影响。从内滤饼到外滤饼的渗透时间是根据斯托克斯的动态模拟获得的俘获效率计算的。损害层的半径和渗透率是应用深层滤失模型计算的。推导出的公式允许我们把内、外滤饼中的流动阻力相结合。为获得总体注入能力的递减。  相似文献   

8.
提高注水井的注水合格率是保证油田注水井平衡注水的关键。由于注水系统要经常进行洗井、冲洗管道等,耗水量大且又非常不平稳,致使注水泵压经常波动。传统的管理方法是发现泵压波动时,采用调整单井注水控制阀门来调整注水量的大小,以保证合理的配注要求。  相似文献   

9.
确定已开发油田采油井和注水井地层压力的简易方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
地层压力既影响到油井的产能,又影响到油田的采收率.已开发油田的地层压力既可以由采油井关井的压力恢复曲线确定,也可以通过注水井关井的压力降落曲线确定.Homer法仅适用于确定原始地层压力的探井和新井,MDH法不能直接用于确定油田的目前地层压力,在实际应用时,需要查找MDH法的无因次典型曲线.应用传统的MDH法,结合压力函...  相似文献   

10.
利用液面深度和水井井口压力资料折算油层中部压力具有简单、方便、经济的优点,但相对误差较大。矿场实践发现,对水的密度进行合理温度修正,可有效提高折算压力解释精度。介绍了水密度随温度变化的原理,以及应用密度-温度变化关系式计算油层中部压力的方法。该方法在水井压力解释中取得较好效果。  相似文献   

11.
渤南油田高温注水井欠注层伤害机理研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
渤南油田五区沙三段九砂组油藏属中等水敏性和速敏性的地层;油藏为轻质油—稀油油藏,原油具有低密度、低粘度和高凝固点等特点,组分含硫量低;地层水总矿化废较高.一般为l100—19900mg/L,水型为NaHCO3型。研究了渤南油田注水并伤害机理,从地层特性、注入水水质、悬浮物堵塞、游离油和乳化油滴、结垢、细菌及以往增产措施等方面评价了可能对储层造成的损害及损害程度。渤南油田地层的水敏性、速敏性和低渗透特性是注水井损害的内在因素,注入水中悬浮固相颗粒、含油量和细菌严重超标,水质不合格是注水井损害的外在因素;注入水中悬浮固相颗粒和油的含量高,易形成盐酸不溶垢和有机垢;细菌和油质的共同作用增加管路的腐蚀.形成铁垢,逐渐降低地层的渗透率.严重时堵塞地层。  相似文献   

12.
隔井脉冲注水技术在提高油田采收率的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
进入水驱后期开采的油田剩余油高度分散,平面上分流线和主流线的剩余油饱和度差别明显。常规的脉冲注水(周期注水)最佳参数难以把握,周期停注比过大引起地层能量过分下降,反而导致降水降液不增油,达不到预期的效果。基于这一认识,提出线状注水开展隔井脉冲注水提高采收率的新方法,即在隔井停注期间,邻井提水,确保稳定地层能量的基础上,调整流线分布以达到提高采收率的目的。并主要运用渗流力学理论对该方法可行性进行了分析论证。该方法在孤岛油田南区渤19块试验2年来已取得了较好的降水增油效果,阶段含水比试验前下降1.3%,累计增油1.9×104t,水驱采收率提高5.8%,展示了良好的应用前景。图3表2参9  相似文献   

13.
前置碱剂酸化解堵技术在注水井中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
污水回注的注水井经过长期生产,井底存在有机和无机堵塞,造成注水压力偏高,常规的酸化解堵无法清除堵塞,注水井储层伤害的主要原因是有机堵塞(包括沥青和石蜡等),粘土矿物的水化膨胀,内源和外源颗粒造成的速敏伤害。采用前置碱剂和盐酸氟硼酸复合酸解堵技术处理地层,前置碱剂酸化解堵技术将碱化和酸化两种不同工艺有机结合,能够有效解决常规酸化无效的注水井堵塞问题,同时继续和地层矿物反应,进一步改造储层,提高地层渗透率。现场应用表明,经过前置碱剂和氟硼酸复合酸的作用,能够有效清除注水井的有机和无机堵塞,改善井底渗流状况,大幅度降低注水井的注水压力。保证了油藏正常生产。  相似文献   

14.
针对在深度超过3000m的注水井中运用老工艺实施分注措施成功率极低的情况,介绍了一种新的深井分注工艺,它有操作简单、结构简明、安全有效、成功率高的特点。  相似文献   

15.
碳酸盐岩油藏注水替油技术在塔河油田推广应用以来,取得了良好的增产效果,但随着注水井和注水量的增加,不同区块的注水井表现出独特的动态特征.油井注水失效后表现出累计注采比远低于区域内其它注水井,注水提前失效,生产效果大幅下降.  相似文献   

16.
通过理论分析,结合实际井温曲线特征,总结出了应用井温曲线结合测温时间综合解释裂缝高度的方法。该方法综合考虑了井温曲线形态、井筒压力和测温时间,提出不同测温时间录取的井温资料,分别用曲线的半幅点、温度曲线变化梯度的改变点、温度曲线变化梯度方向的改变点及温度由降变升拐点判断裂缝边界,提高了裂缝高度解释的适应性。  相似文献   

17.
为明确注聚井堵塞形成的过程,进行了堵塞物产生原因分析,利用长填砂管模拟了堵塞的动态过程。分析认为,聚合物配制过程中产生的鱼眼、注入水中钙镁离子引起聚合物分子桥接以及聚合物在孔隙中的吸附滞留是注聚井堵塞的主要原因。长填砂管模拟实验结果表明,在聚合物注入过程中,聚合物/注入水、砂粒的相互作用形成的大直径胶团,在注聚端造成严重堵塞;在采出端的堵塞主要来自聚合物在孔隙中的吸附滞留,堵塞程度相对较弱。通过注聚井堵塞动态变化的研究,为注聚井解堵工艺设计提供理论支撑。  相似文献   

18.
海上复杂断块油田合理注水压力研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
合理注水压力是海上注水开发复杂断块油田控制地质性溢油风险的关键参数,根据复杂断块油藏特点制定合理注水压力,对实现海上复杂断块油田安全高效开发意义重大。文中重新定义了复杂断块油田合理注水压力,综合考虑地层破裂压力和断层临界失稳压力,利用渗流力学理论及数值模拟技术,研究出与"通海底"断层不同距离、不同注采关系下注水井的合理注水压力为15.9~22.4 MPa,并根据研究结果提出了注水井井位设计建议。该研究在渤海蓬莱油田注水管理中取得了较好的应用效果,可以为海上其他复杂断块油田的安全注水管理提供参考。  相似文献   

19.
煤层气井注入/压降测试是获得煤储层物性的主要手段。根据前期测试过程中存在的问题,不断完善注入/压降测试技术,包括测试工艺的改进、测试方式、裸眼和套管对比测试、封隔方式和测试参数的优化等,工艺技术日趋成熟。2009年至2011年在和顺、延川南和织金等3个煤层气勘探区块已累计开展44井次测试,工艺成功率从67%上升至100%,资料解释质量不断提高,为评价3个煤层气区块的煤储层物性和排采提供了有力的技术支撑。  相似文献   

20.
储层损害对注水效果起着重要的作用。讨论了阿南油田注入水的水敏性和速敏性损害以及由于注入水水质不合格带来的储层损害。阿南油田注入水为油田产出水,经隔油、加药、过滤等污水工艺处理后回注到地下,注入水中有几项性能严重超标悬浮固体含量(32.6mg/L),悬浮固体直径(56μm),含油量(70.28mg/L),硫酸盐还原菌SRB含量(10000个/mL)。分析了注入水水质损害机理,提出了改善注入水水质的建议。同时,分析了采油井储层损害的原因,即生产压差过大造成井底流压低于饱和压力;用不合格的压井液进行施工。最后提出了降低采油井储层损害程度的建议。  相似文献   

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