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测定了吡啶-H2O-K2CO,体系在40℃时的液一液相平衡数据,考察了K2CO2水溶液与吡啶-水恒沸物质量比对脱水率的影响.结果表明:当质量分数为60.00%的K2CO3水溶液与该恒沸物的质量比为1.25时,K2CO3的脱水率为80.73%,将有机相进行精馏可得到质量分数为99.50%的吡啶,水相中K2CO3稀溶液经蒸发回收后循环使用不影响分离性能. 相似文献
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K2CO3-Na2CO3-H2O三元体系288 K相平衡研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用等温溶解平衡法研究了三元体系K2 CO3 -Na2 CO3 -H2 O 2 88K时的相平衡及平衡液相的主要物化性质 (密度 ,电导率 ,pH)。研究发现 :该三元体系有复盐NaKCO3 ·6H2 O形成 ,根据溶解度数据绘制了相图 ,相图中有 2个共饱点E、F ,三条单变度曲线AE、BF、EF ;平衡固相分别为K2 CO3 ·3/ 2H2 O、Na2 CO3 ·10H2 O、NaKCO3 ·6H2 O。实验结果表明K2 CO3 对Na2 CO3 有强烈的盐析作用 ;并简要讨论了实验结果。 相似文献
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非共沸混合体系气液相平衡的计算CALCULATIONONVAPOR-LIQUIDEQUILBRIUMINNON-AZEOTROPICSYSTEMS高洪亮1前言在化工生产中,有许多单元操作是气液相平衡过程。对气液相平衡数据的关联与预测对实际化工生产具有... 相似文献
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研究了K_2CO_3/MgO和K_2CO_3/Al_2O_3吸附CO_2的性能。研究表明:K_2CO_3/MgO和K_2CO_3/Al_2O_3对CO_2吸附的容量分别为105.8 mg/g和66 mg/g。吸附剂载体是钾基吸附剂吸附CO_2性能差异的原因之一,MgO载体的CO_2吸附容量(42.3 mg/g)大于Al_2O_3(20 mg/g)。钾在不同载体中的物相差异是造成CO_2吸附性能差别的另一原因。在K_2CO_3/MgO吸附剂中,钾仅以K_2CO_3形式存在,在吸附CO_2过程中,CO_2与K_2CO_3以及MgO共同作用生成了K_2Mg(CO_3)_2。而在K_2CO_3/Al_2O_3吸附剂中,不仅有K_2CO_3物相,还检测出KAl(CO_3)_2(OH)_2物相,在吸附CO_2过程中,K_2CO_3转化成KHCO_3,而KAl(CO_3)_2(OH)_2未参与CO_2的吸附。 相似文献
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引 言乙腈 -水构成恒沸体系[1] ,目前国内外多采用恒沸精馏生产乙腈或加盐分离乙腈 -水体系 .乙腈 -水 -氟化钾及乙腈 -水 -碳酸钾体系的液液相平衡数据的测定和关联还未见报道 .氟化钾或碳酸钾很容易破坏恒沸物 ,使其分离易于进行 .将氟化钾或碳酸钾加入乙腈 -水体系时 ,由于氟化钾、碳酸钾的盐析效应 ,使得乙腈 -水体系形成的两相中乙腈相中含有少量水和极少量盐 ,盐水相中含有极少量乙腈 ,使大部分水在盐水相中脱去 ,得到很高的分离因子 .本文实测了乙腈 -水 -氟化钾及乙腈-水 -碳酸钾体系在 2 5℃时的液液相平衡数据 ,用Pitzer理… 相似文献
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碳酸钾分离乙醇–丙酮–丁醇–水体系 总被引:9,自引:0,他引:9
测定了乙醇–丙酮–丁醇–水–碳酸钾体系在25℃时的液–液相平衡数据,结果表明, 有机物水溶液可简化为二元系处理, 可用Pitzer理论和Wilson方程对相平衡数据进行关联计算,计算值与实验值符合良好.采用碳酸钾分离乙醇–丙酮–丁醇–水体系,碳酸钾的脱水率高达95.6%. 相似文献
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碳酸钾催化酯交换合成碳酸二丁酯的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
研究了碳酸二甲酯(DMC)与正丁醇(n-BuOH)酯交换合成碳酸二正丁酯(DBC)的反应,筛选出合成碳酸二正丁酯的催化剂。考察了物料配比、温度和时间诸因素对反应的影响。结果表明,K2CO3具有较好的催化活性和选择性。得出了该反应最佳工艺条件:常压,反应温度140 ℃,反应时间4 h,n(DMC)∶n(n-BuOH)=1∶3。在催化剂用量为原料总质量的1%的条件下,DMC转化率为89.1%,DBC收率为86.9%,DBC选择性为97.6%,甲基丁基碳酸酯(MBC)收率为2.2%,碳酸二异丁酯(DIBC)的收率为70.0%,碳酸二叔丁酯(DTBC)收率为10.3%。 相似文献
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分析了真空碳酸钾脱硫装置在工艺和设备等方面存在问题的原因,采取了相应的措施,取得了极为理想的效果。 相似文献
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针对真空碳酸钾脱硫工艺在开工初期出现的问题,经过工艺改进和操作优化后,解决了真空泵堵塞、酸汽管道堵塞、再生效率不高、克劳斯炉频繁连锁、硫冷凝器堵塞等问题,降低了KOH溶液消耗,提高了脱硫效率,脱硫塔后煤气中H2S含量降至250mg/m3以下,生产稳定正常。 相似文献