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赵旭平 《热处理技术与装备》2007,28(3):43-46
对热处理后放置一段时间开裂的吊环模具进行了化学成分、金相组织、机械性能、断口形貌、氢含量等项目的分析.结果表明,氢含量过高,导致了材料的脆化,其表现形式为延迟断裂.导致氢含量过高的原因可能在于锻后退火不足. 相似文献
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吊环是钻井中承受钻柱重量的可卸构件 ,既要安全承载 ,又不能体大笨重 ,而构件内部又不允许存在有害缺陷 ,故必须采用超声波探伤。根据超声波从探头发射后在吊环传播中自身的反射回波特性 ,就能判别缺陷的位置和判定缺陷大小。1 吊环的形状、缺陷和探伤吊环有两种 ,几何形状见图 1。图 1 吊环形状单臂吊环是模锻成形 ,双臂吊环是棒材锻弯后对焊成形。吊环中的缺陷常见的有裂纹、白点、分层、夹渣 (点状、条状、片状 )、气孔 (密集、分散、链状、针状 )、未熔合和未焊透等。吊环经试拉和表面喷丸强化后 ,对表面缺陷进行磁粉探伤 ,对内部缺… 相似文献
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我厂15吨地磅丁形梁在运行中折断。中梁长1.5米左右,断成三截,断面尺寸见图中a;短梁长1米左右,断成两截,断面尺寸见图b。由于活动吊环接头处焊缝开裂,以及大梁内部存在气孔,当汽车过磅时将大梁压断. 相似文献
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研究了带金属防尘罩的双吊环型汽车减振器多道焊接过程全面质量控制的综合策略。主要包括对活塞杆与吊环的焊接、防尘罩盖的焊接、防尘罩的焊接、底盖与贮油缸焊接以及底盖与吊环之间的焊接诸焊接过程的质量控制。有效地解决了活塞杆与吊环凸焊过程中活塞杆损伤问题、防尘罩盖与吊环在采用二氧化碳气体保护焊焊接过程中烧穿防尘罩盖、防尘罩点焊脱焊、底盖与贮油缸焊接密封性不良和强度不过关以及底盖与吊环焊接异常等焊接控制问题。上述质量问题的解决对于制造过程中有效地保护活塞杆表面质量,防止减振器掉头(即吊环脱落)、漏油和异响都起到了非常重要的作用。应用结果也进一步验证了所提出的焊接过程全面质量综合控制策略的有效性和可行性。 相似文献
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《材料热处理学报》2016,(10)
通过慢应变速率拉伸试验方法,研究了在室温下不同pH值的3.5 mass%NaCl溶液对CLAM钢扩散连接接头应力腐蚀开裂行为的影响。通过光学显微镜对试样的母材和接头处的微观组织进行了观察,并利用扫描电镜对试样断口形貌进行观察与分析,判断试样在不同pH值的3.5 mass%NaCl溶液中的应力腐蚀敏感性大小。通过观察宏观断口发现:无论在酸性、碱性或中性溶液中,试样均在母材部分断裂,且均出现了不同程度的颈缩现象。SSRT结果以及断口形貌分析结果表明:在室温下,CLAM钢在酸性溶液中的应力腐蚀开裂敏感性较大,其应力腐蚀机理为氢致开裂型;在中性溶液中的应力腐蚀开裂敏感性居中,其应力腐蚀机理为阳极溶解和氢致开裂共同作用;在碱性溶液中的应力腐蚀开裂敏感性较小。 相似文献
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减速机锥齿轮轴开裂失效分析 总被引:1,自引:0,他引:1
减速机锥齿轮轴使用后出现抱死、开裂现象,通过断口分析、能谱分析、金相检查、硬度测试以及氢含量测定,对其开裂原因进行了分析。发现锥齿轮轴的开裂原因是在残余应力作用下,氢脆延迟脆性开裂,并据此提出了消除氢脆的方法及改进措施。 相似文献
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根据汽车减震器吊环双面焊接工艺要求,提出了一种基于单片机控制的吊环双面焊接技术.该技术采用单片机为主控系统,电磁感应、光电耦合作为辅助控制,通过伺服传动机构和气动传动机构实现吊环双面焊接. 相似文献
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针对某公司一款产品上的零件——吊环,分析了其结构和材料特性,以及生产工艺.根据吊环的结构形状、尺寸精度和装配精度等要求,设计了由切断、绕弯、折弯3套工序模具组成的复合模具.并制造了一个简易料架作为连冲模具的料架,可以将不规则的边料放置在料架上,再通过一个简易的校正、送料机构,使边料表面变得平整.将简易料架、校正与送料机... 相似文献
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从显微组织、热处理工艺等方面对Cr5型二中间辊开裂原因进行了分析。结果表明,热处理后二中间辊的残余应力大,残余奥氏体量较多是导致轧辊开裂的主要原因。通过采取多次高温回火,降低轧辊中的残余奥氏体量和残余应力,杜绝了二中间辊开裂失效现象。 相似文献
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对开裂9Cr2钢轧辊的化学成分、金相组织和性能检测和分析后,发现其开裂原因是轧辊内部存在“白点”以及淬火终冷温度过低所致。 相似文献