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论述了采用新型耐磨材料及新的磁系固定方法包裹磁选机磁滚筒皮,大大延长了筒皮的使用寿命,彻底解决磁滚筒中磁块脱落的问题,杜绝了因磁块脱落引起的磁选机损坏,经济效益显著. 相似文献
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针对洗煤厂磁选机滚筒筒皮的磨损问题,改造磁选机脱介装置,增大补水,提高稀介桶液位,降低入料浓度,提高介质回收率,改造效果显著。 相似文献
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1.采用φ1050×2400大筒径弱磁选机代替φ750×1800筒式弱磁选机,作ShP-2000湿式强磁选机的预选作业。解决场强低(1500奥斯特)、选别效率低,其尾矿磁性铁含量高达5%以上造成堵塞的问题。为了提高 相似文献
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为适应红矿选矿新工艺强磁选分的需要,我们马鞍山矿山研究院研制成功了预防强磁选机堵塞新设备——φ1050×2100毫米铈钴铜-铁氧体复合磁系永磁磁选机。该机用于强磁选作业前选取红矿中的强磁性矿物和含有假象或半假象赤铁矿物的混合矿,降低了强磁选给矿中强磁性矿物的含量,以防止强磁选机的堵塞。 相似文献
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北京铁矿选厂采用于磨干选工艺处理鞍山式磁铁矿。选别作业中采用的是φ600×900毫米双筒干式永磁磁选机,该机在长期使用中存在以下问题:选别指标偏低,单一的干式磁选的铁精矿品位在61%左右;原筒体表皮为玻璃钢外衬1毫米厚的聚胺脂橡胶,平均使用寿命一个月,最短时,在一周内磨损坏,降低了设备作业率;更换筒皮拆装箱体时易引起箱体变形,不易密闭。又因给料装置为振动型,所以粉尘较大。通过试验,找出指标低的原因主要在于选 相似文献
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φ2000毫米平环电磁强磁磁选机(以下简称φ2000磁选机)从制造完成投入生产流程之后,由于产生堵矿现象不能连续运转。据调查分析堵矿的主要原因是: 1.强磁性矿物卸不掉; 2.给矿中杂有较大颗粒、木屑、草根等,致使选矿间隙造成机械堵塞; 3.选矿介质本身的锈蚀; 4.冲洗水压力不够。在上述几个原因中,产生堵矿现象的第一个原因是主要的。因为在用强磁选别弱磁性矿物时,在弱磁性矿物中往往伴有部分强 相似文献
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苏联米哈依罗夫采选公司用联邦德国KHD公司的琼斯DP-317型磁选机对氧化铁石英岩进行了选矿试验。KHD公司向采选公司提供了两台磁选机,其介质板间隙分别为2.5毫米和0.8毫米。用上述磁选机对南方采选公司和新克里沃罗格采选公司的氧化石英岩进行选矿试验 相似文献
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通过采用耐纳特橡胶对磁选机筒皮进行包胶,提高了加重质的回收率,减少了磁选尾矿中的磁性物含量,并延长了滚筒的使用寿命。 相似文献
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我们邯邢矿山局使用的60余台φ750×1800和φ600×1800半逆流永磁磁选机,在运转中经常发生圆筒筒皮保护层的破损,致使不锈钢筒皮直接和矿浆接触,加速了筒皮的磨损,筒皮一般寿命为两年左右。破损主要原因是:筒皮因磨薄强度不够而变形,造成筒皮与内部磁块摩擦;筒皮局部被磨出孔洞,矿浆进入圆筒内部。因而迫使停机更换圆筒(每个圆筒价为 相似文献
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大型薄筒体是XOTB系列(φ1050×700~φ1050×2400,φ1300×2400)磁选机的主要部件之一。它用厚4ram的不锈钢板卷成,两侧焊有铜法兰盘。为了加工上述筒体,我们设计了一种积木式组合机床。它是由C630×3000 相似文献
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介绍了2XCTN型系列磁选机的结构及工作原理,针对其在使用中出现的橡胶外层易与筒体分离脱落的问题,应用玻璃钢作为外衬材料,不仅延长了磁选机滚筒的使用寿命,而且降低了维修量和材料费用,取得了较好效果。 相似文献
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通过磁选机的分选原理分析和实际经验总结,论述制造加工工艺对筒式磁选机性能的影响,提出保证磁选机性能的措施。在制造加工工艺中,从精确制造筒体、正确加工磁轭、合理排列磁系和磁系严格检验4个方面来确保磁选设备的性能数。 相似文献
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我院研制的φ1500双立环湿式强磁选机在选别稀有金属矿获得成功,于1977年进行设备和工艺鉴定之后,我们又对该机作了改进和完善,开展了对赤、褐铁矿石的试验研究。1978年我们和韶关钢铁厂协作,对褐铁矿洗矿尾泥,采用φ1500双立环湿式强磁选机进行选别,获得显著效果。在工业试验研究的基础上,韶关钢铁厂用广东乐昌有色金属机械修配厂制造的φ1500双立环湿式强磁选机为主机,建成日处 相似文献
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