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1前言目前,转炉炼钢系统中氧枪升降机构采用立柱升降横臂旋转式结构,其拖动系统一般采用绕线电动机转子加电阻调速。该机构在运行中,因拖动技术落后,经常造成钢丝绳脱槽缠乱、设备损坏等故障,直接影响转炉生产。因此,采用先进的变频调速技术对其进行技术改造。2氧枪升降的负载机械特性及电动机运转状态分析以目前使用较广的15t转炉为例,其氧枪负载是位能性负载,其传动系统如图1,负载机械特性如图2。图1传动系统示意图图2负载机械特性图氧枪自重:W=2t,卷筒直径:D=450mm,减速比:i=1:40,故其负载转矩为:W·(D/2)×9.8=4410N·m折算到电动机侧… 相似文献
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简介并分析了涟钢90t转炉氧枪自动控制系统的原理和工作过程,对两次氧枪坠落事故及更换钢丝绳困难的原因进行了详细的分析,并分别给出解决这些问题的方案。方案实施后,大大降低了氧枪的故障率,减少了设备的维护量,取得明显的经济效益。 相似文献
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脱磷专用转炉通常采用脱磷氧枪促进化渣,提高脱磷率,实现铁水预脱磷。设计了马赫数为1.9、氧枪流量为14500m3/h的4孔脱磷氧枪,利用Fluent软件模拟了脱磷氧枪的速度场、温度场和密度场等分布。模拟发现:4孔脱磷氧枪在枪位为1.5m时,射流速度约为115m/s,当射流速度为100m/s时,最大射流半径为0.28m。在此基础上,将脱磷氧枪用于120t脱磷专用转炉的生产过程,取得了良好的冶炼效果:可控制脱磷终点温度为1370℃左右;转炉终点碳的质量分数大于2.8%时能满足脱碳炉热量要求;半钢磷的质量分数平均可达到0.018%,平均脱磷率可达到79.2%。与传统单渣工艺相比,采用此工艺不仅能降低炼钢终点磷含量,也能保证脱磷的稳定性。 相似文献
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本文介绍了转炉氧枪系统改造设计途径与实践,着重分析了单卷扬形式的氧枪升降装置以及换枪装置的使用现状,指出了行之有效的改造设计思想。 相似文献
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吴强 《冶金设备管理与维修》2001,19(5):39-39,42
本钢炼钢厂在3台120t转炉单卷扬型吹氧装置升降机构中,采取氧枪卡枪信号的检测措施,使得整套系统既避开了恶劣的工作环境所造成的不利影响,又能准确地分辨出卡枪的真伪,维护简便、安全可靠。 相似文献
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在转炉炼钢生产过程中,氧枪系统的控制是非常重要的环节,它直接影响着转炉炼钢生产的安全、高效及钢水质量。本文主要介绍转炉氧枪系统的自动控制过程,叙述了氧枪系统各部分的功能及控制方式。 相似文献
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介绍了马钢第一炼钢厂针对现场作业空间小,环境条件差,更换氧枪时调整氧枪对中垂直度极为困难的情况,为降低工人的劳动强度,提升炼钢生产的产能,在转炉氧枪系统增设调枪和对中装置后,使更换氧枪的速度大大增加。 相似文献
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为减少或避免氧枪粘枪情况的发生,提高氧枪寿命,本钢炼钢厂采用锥体氧枪进行生产,实际生产情况表明喷头寿命可增加50%,氧枪枪管寿命可增加10%,锥枪枪体可满足氮、氧、水等介质参数要求,粘渣后基本可自行脱落,较直枪生产安全性更高,并且成本效益可观。 相似文献
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介绍了炼钢转炉脉动氧枪的试验情况,与普通氧枪相比,脉动氧枪具有化渣快,吹炼时间短,终渣ΣFeO低、合金收得率高等优点,是提高转炉生产率,降低消耗的新技术,应引起重视。 相似文献
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氧枪码盘是检测并控制氧枪在升降过程中的不同工作位置,改码盘的硬连接为软连接,并介绍了软连接的方法,材料及作用效果。 相似文献
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本文针对氧枪系统改造后氧枪枪位的设这、φ299氧枪喷头冷态测试的数据对比的设定分析、φ299氧枪与原四孔氧枪冲击面积的对比分析,氧枪操作枪位的调整等几方面影响枪位控制的问题进行了分析。 相似文献