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《机械工人(热加工)》1976,(1)
我厂加工二车间轴件工段革新组,在学习兄弟单位先进经验的基础上,结合本单位X62W升降台式万能铣床主轴结构的特点,最近设计和制造了一种轻便的起重装置——液压平衡吊。它具有结构简单、操作方便、升降灵活、平衡可靠和适用范围广等特点。它的投产使用,解决了主轴在机械加工过程中,由于批量大,零件重,机动时间短,造成工件装卸和运输的繁重体力劳动,因而受到了师傅们的欢迎和好评。现将液压平衡吊的结构特点和使用性能介绍如下。 相似文献
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《机械工人(冷加工)》1977,(2)
液压操纵平衡吊(图1)是一部装有液压缸的连杆型起重吊,最大吊举能力为750×4公斤·米。它有一部平行四边形连杆,一个垂直导杆,一个水平导杆,能准确无误地将吊物在3×2.5米~2的工作区域内垂直和水平移动;同时刚性臂能防止物件摆动。在端部1(图2)由前进后退油缸拖动时,端部3即水平运动;端部2由上下油缸拖动时,端部3即垂直运动。即吊钩的垂直和水平运动可分别由两 相似文献
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在调查研究的基础上,对传统平衡吊进行了改进,重点设计了液压系统与液压集成块,增设了自下功能、自我保护功能,并与国内其它同类产品进行了对比分析,在工程应用上具有明显的三大优势。 相似文献
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《机械工人(热加工)》1976,(1)
起重运输机械化,是减轻工人的劳动强度、提高劳动生产率的重要途径。为此,本期集中介绍一下这方面的经验,供大家参考。同时,欢迎大家能围绕这方面内容把简易可行的革新成果,写稿寄来,以利交流推广。我校机械厂工人和仪三班工农兵学员、革命教师在教育革命中,结合车间技术革新进行了PHD一50平衡吊车的试制 (图l)。在试制过程中,我们学习了北京电机厂和第八设计院等单位的经 相似文献
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《机械工人(冷加工)》1976,(1)
起重运输机械化,是减轻工人的劳动强度、提高劳动生产率的重要途径。为此,本期集中介绍一下这方面的经验,供大家参考。同时,欢迎大家能围绕这方面内容把简易可行的革新成果,写稿寄来,以利交流推广。 相似文献
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《机械工人(冷加工)》1976,(1)
在学习兄弟单位经验的基础上,结合我们的具体情况,试制出四缸液压吊(图1)。这种液压吊,可用来装卸堆码大桶液体商品、固体商品、袋装和箱装商品,以代替繁重的体力劳动。四缸液压吊 相似文献
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叶光均 《机械工人(冷加工)》1981,(2)
本刊曾在1974年第十期、1976年第1期先后介绍了北京电机厂、清华大学和北京第一机床厂等单位的平衡吊,对推广平衡吊的应用,减轻体力劳动,起了一定的积极作用。现根据读者要求再介绍一下平衡吊的自重平衡分析,以便今后使平衡吊得到更好的应用。 相似文献
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廉立 《机械工人(冷加工)》1983,(12)
我厂检修车间经常装配几十公斤重的部件,使用吊车吊装很难对正。过去用人力抬起安装,劳动强度大。我们设计了平衡吊具(图1),工作原理是重物与平衡块重量相等,因此使用这种吊具可用较小的力,使重物在一定范围内灵活升降。使用时吊环1挂在吊装设备上,较大高度的起吊由吊车完成,安装找正时,小范围的调整,由人工推压部 相似文献
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《机械工人(热加工)》1976,(1)
在学习兄弟单位经验的基础上,结合我们的具体情况,试制出四缸液压吊(图1)。这种液压吊,可用来装卸堆码大桶液体商品、固体商品、袋装和箱装商品,以代替繁重的体力劳动。四缸液压吊采用往复式液压缸。四缸内径均为80毫米;缸3、缸5的长度均为780毫米;缸7长度为520毫米;缸12长度为300毫米,导 相似文献
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叶光均 《机械工人(冷加工)》1981,(3)
二、杆系自重的平衡原理常用的方法有三种:1.在水平滑块方向施加一个能自锁的动力(例如气缸、油缸等传动)来代替人的水平移动工作;2.在Ⅱ杆(或Ⅳ杆)上选择一点,挂一平衡弹簧;3.在Ⅱ杆(或Ⅳ杆)的延长线上挂一重锤。2-1.重锤平衡法:失衡力S_w实际上是各杆自重W_1在D点所产生的力的一个水平分力。这个力可以用在杆系任何部分施加一个外力来平衡。对于重锤平衡方式,可 相似文献
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詹传恕 《机械工人(冷加工)》1991,(9):51-53
PJ-40型平衡吊,在使用过程中,升降系统(图1)存在如下问题。平衡吊吊臂的升降传动是:启动电动机7经过齿轮10、齿轮11、蜗杆13、蜗轮12及螺母9,使升降螺杆4作上下运动,从而带动吊臂总成1作上下运动实现起吊工件。当行程开关2等电器系统失灵时,升降螺杆4上升失控,与升降螺杆4联接的导向滑块6,在压下行程开关后仍继续上行,特导 相似文献
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我厂总装车间装配作业线上有两台PJ-040型平衡吊,都曾因电器控制系统失灵,致使机械传动升降系统破坏而无法工作。开始我们用更换电器元件,并将机械部分损坏件仿制后按原样装配的方法进行了修复和试用,但不能从根本上解决问题。针对这一问题,我们将平衡吊升降系统中的机械部分作了改进。改进后的平衡吊经过半年多的试用,未出现任何故障,现具体介绍如下: 1.平衡吊升降系统传动原理和故障原因在图1中的电机7的正反转通过齿轮10→齿轮 相似文献
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詹传恕 《机械工人(冷加工)》1992,(6):44-45
1991年第9期《机械工人》刊出平衡吊升降系统的改进一文后,读者给我来信说:“PT—40型平衡吊当升降螺杆向下运动时,出现因电气系统失灵而损坏机件的现象”。去年介绍是针对当升降螺杆向上运动时,电器系统失灵,作了一些改进。如果发生当升降螺杆下降时失控,再作如下改进,供参考。 相似文献