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相似文献
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1.
刘磊  甄宝生  高永华  娄超 《当代化工》2021,50(10):2385-2388
针对海上某油田注水井注水压力升高过快以及注水量下降等问题,通过大量室内实验评价,优选出了适合海上油田注水井降压增注用的复配表面活性剂,并对其界面活性、润湿性能和降压增注性能进行了评价.结果表明:表面活性剂A-2和C-1按1:1进行复配,当其加量为0.6%时,可以使油水界面张力值降低至10-3 mN·m-1范围,达到超低界面张力水平;使用复配表面活性剂浸泡处理亲油玻片后,其表面接触角可以由106°降低至51°,由亲油性转变为亲水性,表现出良好的润湿性能;岩心水驱压力稳定后注入复配表面活性剂体系可以有效降低后续驱替压力,当复配表面活性剂注入1.0 PV时,岩心驱替压力降低率可以达到35%左右,起到了良好的降压增注效果,能够满足海上油田注水井降压增注的需求.  相似文献   

2.
刘磊  甄宝生  高永华  娄超 《当代化工》2021,50(10):2385-2388
针对海上某油田注水井注水压力升高过快以及注水量下降等问题,通过大量室内实验评价,优选出了适合海上油田注水井降压增注用的复配表面活性剂,并对其界面活性、润湿性能和降压增注性能进行了评价.结果表明:表面活性剂A-2和C-1按1:1进行复配,当其加量为0.6%时,可以使油水界面张力值降低至10-3 mN·m-1范围,达到超低界面张力水平;使用复配表面活性剂浸泡处理亲油玻片后,其表面接触角可以由106°降低至51°,由亲油性转变为亲水性,表现出良好的润湿性能;岩心水驱压力稳定后注入复配表面活性剂体系可以有效降低后续驱替压力,当复配表面活性剂注入1.0 PV时,岩心驱替压力降低率可以达到35%左右,起到了良好的降压增注效果,能够满足海上油田注水井降压增注的需求.  相似文献   

3.
针对注水开发的油田,为了提高水驱的开发效益,采取最佳的技术措施,达到油田开发的产能指标。实施降压增注的工艺技术的研究和应用,降低注入设备的能量消耗,提高注入水的驱替作用效果。  相似文献   

4.
王虎 《清洗世界》2023,(10):110-112
油田注水是维持或增加油层压力,实现油田高产、稳产和高采收率的主要措施。但是,在我国大部分的油田,在注水开采过程中,普遍存在着油层吸水性下降,注水井压力持续升高等问题。这使得在注水过程中,注水井周围会产生较大的压力,从而导致注水量下降,使得注水压差降低,注水压力升高会延伸影响注水井的注水效率,因此,需要采取合理的降压增注工艺技术进行解决,结合注水井堵塞性质,针对性的选用降压增注工艺,延长注水井增注有效期。  相似文献   

5.
低渗透油藏注水井经过长时间注水开发后容易出现注入压力升高以及注水量减少的现象.通过表面活性剂、防膨剂以及防垢剂的优选评价实验,研制了一套适合低渗透油藏注水井的表面活性剂降压增注体系,室内评价了其降低界面张力性能、润湿性能以及降压增注性能.结果表明:该体系与储层原油之间的界面张力随着时间的延长逐渐降低,20 min后即可...  相似文献   

6.
低渗透油田存在着较多的低渗透细喉形储层结构,这些部分胶质物含量较高,因而注水压力高,控制难度大。基于此,主要分析低孔低渗结构在整个低渗透油田当中的具体影响,并分析表面活性剂降压增注技术的具体内容以及应用范围,结合具体工程实例,分析应用这种技术提高低渗透油田开发质量的途径。  相似文献   

7.
针对南海东部某高温低渗油田,研制了一种以磺酸盐型双子类表面活性剂为主剂的降压增注体系,通过质量分数优选及助剂筛选,确定体系配方为:0.01%磺酸盐型双子类表面活性剂(LF-01)+0.5%乙醇+0.3%正丁醇。体系具有良好的耐温(155℃)、耐盐性能,可以将储层岩心从强水湿性变为油湿,使水相渗透率得到改善,水驱压力可降低29.3%,同时对岩心残余油也有明显的驱油效果,残余油饱和度可降低至25.0%。该体系可以降低目标油田注入压力,提高注水效率,建议开展现场试验。  相似文献   

8.
首先对注水过程中地层伤害原因进行了分析,在此基础上综述了目前国内外采用的各种解堵降压增注技术.通过对解堵降压的机理、技术特点的分析,提出在选择增注技术时必须考虑油水井堵塞性质和储层的特点,加强对油气层的保护,防止储层的二次伤害;为了提高降压增注的效果,延长注水井增注有效期,可采用多种工艺技术综合使用.  相似文献   

9.
针对注水井长期注水后压力升高、酸化等常规增注措施有效期短、适应性差等问题,以烷基二甲基叔胺、卤代烷烃为主要原料,通过两步法制备出了一种适用于注水井降压增注的杂双子表面活性剂GXS-2,室内评价了其界面活性、耐温性、耐盐性、与其他常规表面活性剂的协同性以及降压增注的效果。结果表明,该杂双子表面活性剂具有较高的界面活性,加量为0.05%时界面张力为0.028 m N/m,达到了超低界面张力的要求。当温度为150℃、矿化度为100 000 mg/L时,表面活性剂溶液仍具有较低的表面张力值,具有较好的耐温性和耐盐性。与普通表面活性剂DTAB进行复配后,配伍性较好,表面/界面张力均比单一表面活性剂有所降低,起到了一定的协同作用。岩心驱替实验结果表明,注入5 PV浓度为0.05%的杂双子表面活性剂溶液后,压力降低率可达35%左右,起到了明显的降压增注作用。  相似文献   

10.
随着低渗透油田注水井注入压力逐年上升,欠注和注不进现象逐年增多,严重影响了油田注水开发效果。室内试验和现场实践经验分析认为注入水中含氧、铁离子浓度、不配伍造成结垢以及粘土膨胀是造成水井注不进的主要原因。结合地层伤害机理分析,开展垢样和岩心溶蚀实验,筛选出表面活性剂,与现有的工业原料合成了新型的减阻剂,在大路沟一区取得了一定的效果。  相似文献   

11.
针对濮城油田低渗油藏注水井实际问题:长期注水开发的注水井注水层受到垢物的堵塞,严重伤害注水层,造成注水量下降或注水压力上升。在室内研究基础上,实施了低渗透油藏注水井降压增注工艺。通过现场11口井的实施应用,达到了注水井降压、增注目的,较好的解决了低渗透油藏不易注水的问题,具有较好的推广和应用前景。  相似文献   

12.
根据海上油田注水井井斜大、分层多、作业成本高、风险大等特点,结合涠西南注水井洗井工作现状、管柱结构特征、洗井工艺要求等,对比分析了可洗井封隔器洗井、负压洗井、排液注水兼洗井一体化等洗井方式的工艺原理以及管柱特征、优点与不足。对各洗井方式的适用性进行了分析比较,为海上油田注水井洗井工艺方式的选择提供了参考。  相似文献   

13.
低渗透油田水井降压增注技术研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
低渗透油田注水井注入压力逐年上升导致注水井欠注和注不进现象,进而严重影响了油田注水开发效果。室内试验和现场实践经验分析认为注入水水温、注入水水中Ca2+、Fe2+、注入水水中细菌、注入水中悬浮物、油井转注和岩石自生矿物组分等都会对地层产生伤害。结合地层伤害机理分析,开展垢样和岩心溶蚀实验,筛选出10%降粘解稠剂+1%杀菌剂+1%缩膨剂为前置液,9%HCL+6%HF+2%缓蚀剂+2%铁离子稳定剂+1%助排剂为工作液的水井降压增注酸液配方体系。  相似文献   

14.
随着石油资源的日益匮乏,低渗透油田的开发工作变得越来越重要,由于低渗透油田本身存在着较多的问题,因此,要想使其开发工作能够顺利开展,就必须对低渗透油田的开发技术进行有效的研究和改进。在这一背景下,酸化降压增注技术作为一种行之有效的手段被广泛应用于低渗透油田开发工作中。因此,本文就低渗透油田酸化降压增注技术展开研究。  相似文献   

15.
针对海上油田注水井使用盐酸、土酸酸化解堵措施时有效期短,容易对储层造成二次伤害等问题,通过对目标油田注水储层伤害因素进行分析,结合大量室内实验,研制出一种适合海上油田注水井深部酸化解堵增注的新型复合缓速酸液体系,并对缓速酸体系的综合性能进行了评价。结果表明,相比较于5.0%盐酸溶液而言,该缓速酸体系具有更好的防腐蚀性能、防膨性能以及缓速效果。天然岩心酸化流动实验结果表明,复合缓速酸体系对目标油田储层天然岩心的渗透率改善率能够达到50%左右,是普通盐酸的2倍多,并且其有效期明显延长。  相似文献   

16.
惠鑫  黄小峰  刘虎  马志峰 《化学与粘合》2022,44(3):224-228+237
为实现对注水井的酸化解堵及增注降压的效果,保障低渗油田开发的高效性与安全性,对低渗油田高压注水井在线酸化技术进行研究和试验分析。制备复合酸液体系,确定在线酸化施工中的注酸速度与强度等参数,并设计在线监测装置实时监控在线酸化施工,检验结果表明,该复合酸液具有较高的螯合性与沉淀抑制性,具有较高的岩粉溶蚀率;应用该复合酸液实施在线酸化施工,施工后试验注水井的地层吸液性及注水量显著上升,井口油压及施工压力显著下降,增注降压效果明显,可解除注水井储层的堵塞物,为提升低渗油田开发的安全性与高效性提供保障。实验结果表明,所提技术使井口的油压由9.11MPa降到1.71MPa、泵注压力由9.77MPa降到7.51MPa,说明能有效缓解井口油压以及泵注压力,加大整体的施工排量,实现增注降压的目标。  相似文献   

17.
18.
三叠系长8为环江油田2009-2010年主力建产区块。主要开采层位长81,井网形式为480×130菱形反九点,油藏埋深2680-2720m,平均砂层厚度22.2m,平均油层厚度16.2m,岩心分析孔隙度10.8%,渗透率0.69×10-3μm2。原始驱动类型为弹性溶解气驱,属超低渗岩性油藏,地层水矿化度39.84g/L,水型为CaCl2水型。  相似文献   

19.
王航  任晓娟  李大勇  段晓辉  谢统平 《辽宁化工》2010,39(10):1007-1009
通过实验研究了表面活性剂降压增注效果及其注入方式对其效果的影响。实验选用了3种不同类型的表面活性剂进行分析,并针对廊东区块强水敏性储层添加了不同的粘土稳定剂和KCl。通过对实验结果的对比分析得出:针对廊东区块,Rpz-1与Hgs-1复配降压增注效果显著;另外,在油田注水开发前若采用表面活性剂增注液对储层进行预处理,则其注水效果将会更好,这样不但可以改善储层的性质,同时也可以降低后续注入水对储层的伤害。  相似文献   

20.
通过对GJ油田注水开发现状分析,发现GJ油田高压欠注严重,结合地质与油藏资料,认为造成GJ油田注水压力普遍偏高的影响因素是油层薄和物性差,同时通过资料统计发现使用常规酸化及纳米增注有效期短。针对GJ油田部分注水井高压欠注的情况,我们综合考虑油藏与地面的实际情况,采用分层酸化+水基纳米降压增注、稠化酸酸压增注与地面增压增注相结合的方式,取得较好的增注效果。  相似文献   

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