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内燃机单体铸造活塞环金相检验标准中规定:石墨应为适当大小的 E 型、A 型或 B 型,分散度较大,分布均匀。E 型石墨在工作表面层内,其数量不超过视场面积的10%。E 型石墨我们通常称为“过冷石墨”或“枝晶石墨”。E 型石墨是有规则排列(有方向性)的点状和短、小片状石墨。众所周知,单体活塞环属于特小、薄铸件,其成 相似文献
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在为长春汽车研究所S6110发动机研制了简体铸造珠光体球墨铸铁活塞环后,为探索球铁活塞环批量生产的可能性,又进行了单体铸造工艺的试验。在试验过程中,遇到了石墨球计数问题。按照新的概念,石墨球数——单位平方毫米中的石壁球数量为衡量孕育效果的主要指标之一,也是衡量产品质量的重要指标之一,国外制造厂商往往以此作为商品宣传的重要项目。国内一般球铁铸件的石墨球数,采用炉前孕育时为150个/mm~2左右,采用瞬时孕育时为240~250个/mm~2,国外菲亚特公司的曲轴采用型内球化工艺,石墨球数达400~500个/mm~2。美国的小模数汽车另件的石墨球数为1550个/mm~2。国内某厂试制的单体铸造球 相似文献
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消除单体铸造活塞环中E型石墨的实践 总被引:1,自引:0,他引:1
陕西省内燃机配件二厂是专业化生产厂,主要产品是内燃机合金铸铁活塞环、气门座。熔炼设备是无芯工频感应电炉。但有时感应炉熔炼也会发生一些铸造缺陷。如白口倾向增大,D、E型石墨的出现,铸件产生缩孔缺陷等。1987年春,曾经有两次出现E型石墨数量超标、金相检验不合格。 相似文献
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在“金属工业通报”杂志1937年10月份第14期上,登载了汽车活塞环(斯大林汽车厂)耐磨性应有质量指标的专门研究工作报告,其中最重要的几点是:活塞环的硬度(104-106RB)要尽可能均匀,金相组织中具有片状石墨,要完全没有铁素体。 相似文献
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以内燃机活塞环单体铸造发生反白口作为对象,简述了反白口的特征并分析其生成原因,提出了防止和消除产生反白口的措施。 相似文献
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一、前题在活塞环行业内,单体铸造的,不分铁水流程长短和环的截面积大小,一律都在浇口对面加冒口。从理论上讲,冒口有三个作用:1.铁水的补缩;2.集渣集气;3.热平衡。但是实践的结果和设想的并不一致,前二个作用不存在。由于铁水浇注时比重大的铁水都流在比重小的渣子前面,所以把冒口在金相显微镜里观察,未发现有渣子。至于集气,单体环铸造 相似文献
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黄险峰 《中国铸造装备与技术》1997,(5):39-40
球墨铸铁活塞环单体铸造,简化了制造工艺,降低了制造成本,提高了产品质量和劳动生产率,经济效益可观。用单体铸造技术取代双体铸造,有良好的应用前景。介绍了球墨铸铁活塞环单体铸造的技术特点以及单体球墨铸铁活塞环的金相组织与力学性能。 相似文献
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单体活塞环铸造时减少或消除缩松缺陷的措施是,减小集流包体积和包颈厚度,同时在钒钛生产中加入一定比例的本溪生铁,另外加入少量稀土,并在工艺上采取相应的改进措施。 相似文献
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高碳铸铁中石墨漂浮的产生与防止 总被引:2,自引:0,他引:2
高炉铁液经变质处理后,原生铁中粗大片状石墨成为球状或蠕团状,从而使其抗拉强度由~10kg/mm~2提高至35~63kg/mm~2,用它制取铸件是一种节能的生产方式。但变质高炉铁液直接用于生产遇到的首要障碍是:由于生铁含碳量高(1.0~1.8%)所以起的石墨漂浮缺陷。本文从分析铸铁凝固特点出发对高碳铸铁件中石墨漂浮的形成机理提出了新的看法,并通过工艺试验提出了一些防止措施。 相似文献
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利用铜陵生铁开发铸态铜钼合金球墨铸铁活塞环,对其化学成分设计、熔炼工艺、球化孕育处理、铸造工艺的选择等进行试验和探讨。 相似文献
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通过对球墨铸铁活塞环浇注工艺及存在缺陷的分析,认为材料的成分、铸造工艺参数的不稳定是产生球化不良、缩松、金相组织不合格等各种铸造缺陷的主要因素。椐此采取控制铁液的碳当量,正确的执行球化、孕育处理工艺,加大铸型的刚度,控制铸件的冷却速度等措施,经实际生产,有效地避免或减轻了这些缺陷,获得了良好的结果。 相似文献