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我厂2000t/d水泥熟料新型干法生产线的煤粉制备系统采用丹麦史密斯公司设计的TiraxΦ2.8m×4m+2.4m全风扫煤磨,传动电机330kW。与同规格产品的旧设计相比,粉磨仓由二仓改为一仓加分级衬板,粗粉由回入磨尾改为返回磨头,装球量由26.4t上升至27t,设计生产能力17.5t/h,煤粉细度<15%(0.09mm筛筛余),煤粉水分2%左右。1988年8月试产至1990年底,由于受各种不良因素的影响,煤磨产量低,低于15t/h,煤粉细度也不稳定,普遍过细(0.08mm筛筛余4.2%左右),… 相似文献
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1改造情况介绍冀东水泥厂第二条4000t/d水泥熟料生产线,配用Φ3.4m×5.25m+2.8m风扫式煤磨系统,该磨分为两仓,粉磨仓为单仓,长5.25m,烘干仓长2.8m,设计产量为30t/h(中等硬度煤粉细度R80μm筛余12%),装机功率800kW,装球量49t。1996年10月开始生产调试。虽经长时间调整,煤磨产量只有23~24t/h,煤粉细度R80μm筛余约18%,煤粉水分约2%,影响了烧成系统的达标达产。。经测定,发现在煤的回料中有较大的煤粒,分析确认煤在磨内的停留时间不足,出磨物料中… 相似文献
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我厂石灰石质地坚硬、结构致密、韧性大,易磨性
差,易磨性系数为16.58kWh/t(当地俗称火石,晚间
破碎可见闪火)。为提高Φ1.83m×7m生料磨产量,
1996年底配用Φ1.5m旋风式选粉机进行闭路改
造。试产后,在人磨物料平均水分<1.8%、石灰石最
大粒度<20mm且有部分粉状的情况下,产量仅有
13-14t/h,远未达标。其间球段级配几经调整,均无
明显效果。球径偏大时,出磨细度粗,回料多,循环负
荷率高,磨头冒灰;球径偏小时,出磨细度小并有部分
石粒子。严重时,提… 相似文献
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我分厂2台2.4m×10m三仓水泥磨,配有 2m旋风式选粉机各一台。1998年试生产阶段,选粉效率低,台产仅15.1t。后在7号磨系统并列增装一台旧的 3.5m离心式选粉机,选粉效率仍很低,台产仅18t,吨水泥电耗高。针对这一低一高,我们采取了以下措施,收到了良好效果。1改进措施1.1磨机级配合理(1)在磨机级配调整前,未充分利用磨前立轴式破碎机,人磨物料粒度大(20~30mm之间的占70%左右)。现及时更换破碎机榔头,使入磨物料粒度<10mm的占80%左右。配球时降低平均球径,接近平均球径的钢… 相似文献
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开流高产管磨技术的应用李有礼,张存仁,邓文昌甘肃省永登水泥厂(730301)我厂水泥磨系统由5台φ2.4m×13m开流管磨机组成,原设计台时产量为24t/h(德国标准筛网0.09mm筛余为8%),折算后为16.56t/h(中国标准0.08mm方孔筛筛... 相似文献
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我厂φ2.2m×6.5m生料磨,设计能力16t/h,增加选粉机后台产一般在18~22t/h。经过对生料圈流系统进行技术改造后,磨机产量达到 30~32t/h,提高50%。吨生料电耗由20kWh下降到13kWh/t。降低生产成本30万元。全厂水泥综合电耗达78kWh/t。由于节能降耗措施具体,综合电耗指标已名列省内先进水平。1降低入磨物料水分 粘土水分一般>4%,将影响磨机的产量,造成糊磨,为降低粘土水分,我们把烘粘土改烧粘土,水分控制在<1.5%,确保进磨原料水分不超标,减少糊磨。2降低原料粒度,… 相似文献
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北京水泥厂2000t/d煤粉制备系统,采用瑞士ABB公司的MasterDCS控制。在正常生产情况下,DCS系统的自动化调节回路依据设定的温度、压力等工艺目标值,与现场采集来的实际温度、压力进行对比,对煤粉制备系统进行控制,既能满足煤磨生产能力的要求,又可使稳态风阀门的调节经常处于可调位置,保证了系统的正常运行。1系统配置及安全措施1.1工艺系统配置我厂根据原煤的物理化学成分及烧成系统对煤粉燃料的要求,并考虑设备的配套情况,选Φ2.8m×5m+3m风扫烘干磨,并配以Φ2.4m粗粉分离器、PPDC9… 相似文献
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我公司于1997年8月建成投产,年设计生产能力为P·O525水泥10万t。选用Φ24m×8m水泥磨和Φ25m旋风式选粉机各一台,为了提高水泥磨台时产量,降低单位电耗,磨机入料口前增设一台LFP1000型熟料超细破碎机,其生产能力为20~30t/h... 相似文献
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我厂300t/d熟料五级旋风预热器干法回转窑水泥生产线,采用2台边缘传动的Φ22m×75m开路高细磨粉磨水泥,磨内有3个仓,一、二仓装钢球,三仓装钢段。2道隔仓板,第一道是单层扇形隔仓板,第二道采用双层隔仓板,前壁篦板上连体焊接一层厚4mm、篦缝... 相似文献
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1概况我公司1000t/d熟料生产线,水泥粉磨系统采用Φ38m×12m球磨机,配用Φ4m旋风式选粉机,设计台时产量为55t/h(525号水泥),其工艺流程见图1。图1水泥粉磨系统工艺流程图1入磨皮带;2磨机;3出磨斜槽;4提升机;5空气斜... 相似文献
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1磨头密封装置的改进我厂粉磨车间Φ2.4m×13m水泥磨磨头返料严重,每班约0.5t左右。经检验发现,进料螺旋筒与进料嘴接触部位没有螺旋叶片及其它堵料的部件,进料时由于磨内的料面高于密封位置,造成物料倒流。为此,采取了以下措施(见图1)。图1磨头进料示意图(1)在进料装置的进料嘴上,焊一个比内螺旋筒内径小1~2mm的挡料密封圈,以对物料起到二次密封的作用。(2)在水泥磨进料内螺旋筒上,靠近新焊密封圈2~3mm处,12等分焊接12块扬料板,其尺寸为:100mm×40mm×8mm,焊接倾斜方向与内螺… 相似文献
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提高磨机产质量的技术途径 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司自1992年以来,在提高磨机生产能力方面进行了大胆的尝试和有益的探讨,获得了可喜的研究成果。目前两台Φ22m×65m闭路生料磨和两台Φ22m×7m闭路水泥磨的台时产量分别达到258t/h和184t/h,为企业创造了巨大的经济效益。1问... 相似文献
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995~1997年我厂对大倾角输送机的转向轮和头部传动装置进行了两次改进,现运行良好。1对转向轮的改造我厂订购的DDJ6515mm×455m输送机结构布局见图1,带宽650mm,规格为中型,设计产量40~60t/h,该设备于1995年4月安装完毕,... 相似文献
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0引言
对水泥回转窑生产来说,煤粉质量与喂煤量稳定
至关重要,而煤粉水分对这两个方面都有重要影响。
根据长期生产实践,人们普遍要求将煤粉水分限制在
1%范围。但由于原煤供应质量变化大、受雨季影响水
分波动也大,因而难以保证煤粉水分正常稳定,煤磨
产量也相应降低,进而影响到回转窑的生产稳定。传
统风扫煤磨具有一定的烘干能力,但往往不能适应生
产需要,例如600t/d、700t/d新型干法厂,大多配用
Φ2.2m×4.4m风扫煤磨,设计能力8-gt/h,装机功
率260kw,实际… 相似文献
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我厂130万t/a新型干法水泥生产线,配备四台Φ38m×12m两仓水泥磨,每台设计生产525号硅酸盐水泥55t/h。磨头盲板用厚度50mm的锰钢制作,自投产以来盲板的使用周期较短。为此,我们对磨头盲板进行了改进。1出现的问题原高锰钢盲板在生产中仅用... 相似文献
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我厂是年产88万t的水泥厂,有Φ248m×93m塔式机立窑1台。1997年全年熟料平均标号645MPa,安定性合格率9075%,安定性指数加权平均值117,全年28d抗压强度≥70MPa者占26%。特别自下半年调整配料率值以来,8~12月... 相似文献