首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
郑州热电厂3号发电机为典型的发电机变压器组(发变组)单元接线,发电机为东方电机厂生产的QFSN-200-2型,机组于1992年投运,现处于稳定运行期。2001-11-18,3号发电机处于正常运行状态,当时机组带有功负荷125 MW,无功负荷25Mvar,对外供热量160 t/h。1 事故经过 凌晨01:35,3号机集控室铃响,中央信号盘发出“保护回路故障”和“故障录波器动作”光字,随即喇叭叫,中央信号盘又出“发电机定子接地”、“主汽门关闭”、“断水保护动作”、“远方跳闸动作”、“6 kV配电装置故障”光字,发变组表计无明显冲击,发变组控制盘发电机出线开关Ⅲ建…  相似文献   

2.
2007-08-10,某公司8号机组主变过激磁保护动作出口,机组跳闸。8号机组为发电机-主变压器单元接线,发电机为上海电机厂生产的QFSN-300-2型机组,容量为353MVA,定子额定电压20kV,定子额定电流10189A;主变为西安变压器厂  相似文献   

3.
某电厂有2台俄制300 MW发电机组,1998年6月相继发生了2号机、1号机跳闸的全厂停电事故,暴露出较多问题,教训十分深刻。1 事故经过 1998年6月20日,2号发电机大修后并网。按机组大修并网的试验方案,发电机带一定负荷后,进行发电机差动保护、主变差动保护差流、差压的测试工作。当进行到2号主变差动保护测试时,主变差动保护误动作,造成2号机组跳闸。为查明跳闸原因,对2号主变差动保护进行通流试验检查,又造成220 kV I母线差动保护失灵回路起动,I母线所接1号发电机、电营线跳闸,母联跳闸,启动变失去电源,从而造成全厂停电事故。…  相似文献   

4.
<正>0引言2014年11月15日,某核电厂主变高压侧发生故障,1、2号主变高压侧电压骤降,1、2号发电机电压、电流随之突变。1号机励磁调节器报发电机定子电流测量故障并导致励磁系统通道切换,3 s后1号机出现发电机旋转二极管断一相故障报警,9 s后出现发电机旋转二极管断两相故障跳闸信号,启动发变组非电量保护跳闸出口继电器,1号机组跳机。停机后,检查发现励磁机的定子一点接地,转子接地保护装置背部端子烧毁,旋转二极管损坏一只。  相似文献   

5.
1 事故概况 某电厂4号机组主变压器型号为 TFUM8754,额定容量 435 MVA,额定电压242±2×2.5%kV/21kV,冷却方式为强迫油循环风冷.2010年8月4日20:54该主变压器A相套管发生爆炸,B相、C相套管瓷套被炸坏,中性点出线套管外瓷套破损,发变组差动保护、主变压器差动保护、主变压器中性点过流保护、主变压器重瓦斯保护动作,主变压器高压侧21C开关、厂用电高压变压器低压侧64A3A开关、6483A开关跳闸,现场发现中性点接地间隙击穿,变压器消防水喷雾动作,主变压器压力释放装置动作.  相似文献   

6.
杨博 《电世界》2014,(2):12-13
1事故现象 2010年8月4日,某发电厂4号主变压器A相套管发生爆炸,B、C相套管瓷套被炸坏,中性线出线套管外瓷套破损,发电机-变压器组差动保护、主变压器差动保护、主变压器中性点过流保护、主变压器重瓦斯保护动作,主变压器高压侧21C断路器、厂用高压变压器低压侧64A3A断路器、6483A断路器跳闸。同时,现场发现中性点接地间隙击穿,变压器消防喷雾动作,主变压器压力释放装置动作。  相似文献   

7.
正1事故经过2010年6月7日,某发电厂1号机停机备用,备用期间发电机保持充氢状态。7月2日,机组准备启动。发电机的状况是:摇测发电机—变压器组绝缘R15/R60为260MΩ/330MΩ,转子绝缘为50MΩ;发电机氢气压力为0.26MPa,氢气纯度为96.82%;发电机密封油油位在1/3位置,氢侧油压为0.32MPa,空侧油压力0.31MPa。发电机l号检漏仪  相似文献   

8.
1事故现象及处理 2000年4月23日,我厂3号主变压器本体重瓦斯保护动作,运行中的3号主变、3号发电机组因此跳闸,保护信号自动复归.  相似文献   

9.
《电世界》2015,(9)
<正>1事故情况2014年10月17日16:28,某电厂一台机组的发电机-变压器组保护动作,主变高压侧断路器及发电机灭磁开关跳闸,厂用电切换为备用电源供电。检查确认,该机组励磁变压器电流速断保护、发电机-变压器组差动保护、变压器差动保护均动作。现场励磁变压器为干式变压器,型号为SC(B)9-2000/10,联结方式为Yyn0,额定容量为2 000 k VA,额定电压为10 k V/0.72 k V,出厂  相似文献   

10.
对某水电厂一台机组失磁后继电保护动作的原因进行分析,并提出改进建议;指出发电机后备保护与变压器保护密切配合、跳闸方式设置合理,方可避免采用两机一变的扩大单元接线方式在某种保护动作后造成的事故范围扩大.  相似文献   

11.
发电机定子接地保护动作的原因分析及处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
梁颖 《高电压技术》2007,33(6):194-195
为了保障发电机的安全运行,针对云浮发电厂3、4号发电机两起定子接地保护动作跳机故障实例,结合发电机室外敞开式母线的结构特点和在雨天出现的异常现象,分析了发变组故障录波报告和敞开式母线的遮雨棚在雨天漏水的情况,查找出定子接地保护动作跳机故障的原因即遮雨棚在雨天漏水引起瓷瓶绝缘下降,导致机端三相对地电压不平衡,出现定子接地保护动作跳机故障。经过对遮雨棚改造,解决了3、4号发电机在雨天出现定子接地保护动作跳机的问题。  相似文献   

12.
发电机断路器失灵保护误动原因分析及建议   总被引:1,自引:0,他引:1  
某电厂1号机组发电机经出口断路器与1号主变压器和A、B2台厂用变压器相连,发电机中性点经接地变压器高阻接地.发电机出口断路器额定电流28 000 A,额定短路切断电流160 kA,采用液压弹簧三相机械联动操作机构.发电机变压器组RCS-985微机成套保护装置. 该机组首次起动试验中,当发电机出口电压升至额定电压后不久,发电机定子接地保护和断路器失灵保护动作,最终导致停机.检查发现,发电机出口断路器C相封闭母线的软连接铜皮断裂翘起,与封闭母线外壳内壁接触,造成发电机出口接地.在发电机定子接地保护动作的同时,发电机变压器组保护装置C柜出现发电机断路器失灵保护误动作,导致主变压器、厂用变压器跳闸,1号机组停机.  相似文献   

13.
2009年6月10日,某电厂4号机负荷600 MW,汽包压力18.93 MPa,主汽压力17.15 MPa,1号过热器出口安全阀误启座(整定压力18.44 MPa),汽包虚假水位瞬间上升至277 mm,锅炉灭火,汽轮机跳闸.6月23日,4号机负荷440 MW,空气预热器吹灰器投入运行,期间吹灰母管压力最高至3.5 MPa,吹灰母管安全阀启座(整定压力3.93 MPa).2009年6月11日,3号机负荷600MW,汽包压力19.15 MPa,主汽压力17.3 MPa,汽包左前安全阀误启座(整定压力19.82 MPa),后机组降压运行安全阀回座.  相似文献   

14.
翟德双 《上海电力》2008,21(1):31-35
回顾田集发电厂2台600MW超临界燃煤机组近半年的启动调试工作过程,汇集所发生的3次锅炉爆管、4次汽机紧急跳闸系统(ETS)保护动作跳机、5次锅炉主燃料跳闸(MFT)动作熄火停炉、6起异常事件,进行了原因分析和技术处理的总结。  相似文献   

15.
1事故经过及检查某110kV变电站低压侧(10kV)一条出线由于相间故障跳闸,与此同时,该变电1号主变差动保护动作、瓦斯保护动作,主变高低压侧开关同时跳闸。该变电站为110kV终端变电站,110kV为内桥接线,10kV为单母线分段接线。跳闸事故发生后,经检查,初步判断,主变跳闸的原因很可能为保护误动。但对主变所有保护进行了定值校核、二次电缆绝缘检测等仔细认真的检查后,仍未发现异常。由于该变电站负荷较重,1号主变暂时投入运行。当进行主变带负荷试验时,发现1号主变差动保护A相差电流比其它两相大,约超出14mA。由此判断可能的原因是主变110kV…  相似文献   

16.
1号主变压器压力释放阀在油表面温度仅为68℃时动作,造成主变跳闸。通过检查分析发现事故主要原因是冷却器运行方式选择不当,次要原因是变压器油位高及巡查不全面、对设备不了解。对此事故暴露出的问题制定了防范措施。  相似文献   

17.
刘钊 《大众用电》2014,(9):34-35
<正>1情况简述某220kV变电站#4变压器三侧开关2204、104、504跳闸,145开关自投成功,母线没有失压。#4变压器保护控制盘上非电量保护装置发出"主变风冷全停"、"2204非全相动作"、"本体重瓦斯动作"信号。经高压试验人员对主变的绝缘、直阻进行测量,油务人员分2次多点对#4变压器油进行分析,都属正常。2原因检查分析#4变压器已经实现了微机化,非电量保护采用的是  相似文献   

18.
针对一起水电厂一连串保护动作跳闸故障进行波形、数据分析及试验,最终确定了故障跳闸原因为110 kV断路器机构卡涩、跳闸时间超标、动作延迟造成该站220 kV 1号、2号、3号主变后备保护动作、备自投保护动作,机组事故停机,后采取了对断路器机构进行维保、分合闸挚子进行清洗、更换润滑脂等措施,保证了开关的正常运行。  相似文献   

19.
对宁夏电网宁安330 kV变电站1号主变压器故障情况进行了简要叙述,结合现场设备具体情况查明,主变低压侧301断路器电流互感器一次绝缘被击穿是造成主变差动保护动作跳闸的直接原因,及时采取了针对性处理措施,缩短了主变停电时间,通过分析对比提出了反事故防范措施及对策,确保电网安全稳定运行。  相似文献   

20.
2006年7月,江苏南通通州35 kV十总变电站主变保护高后备动作跳闸,造成全站失电.工作人员赶往事故地点发现,该变电站后台机没有任何保护动作信号,仅在1号主变保护装置WJBK-2C型保护中,保护动作信号灯亮. 工作人员进入该保护的菜单,查询事故报告,发现仅有高后备保护动作的报告,报告中缺乏应有的事故动作时间及动作电流、动作相别等.用继电保护试验台对1号主变保护进行保护校验,发现保护校验产生的保护动作报告能详尽记录所有的动作信息,包括每次的动作时间、动作电流、动作相别等,而后台机也能如实反映动作的所有信号.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号