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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
针对陕甘宁盆地低渗透气田天然气井地层漏失等问题,通过室内试验,设计了密度为1.41~1.60g/cm3的二级固井高炉矿渣——MTC水泥浆和APIG级水泥——MTC水泥浆。目的提高固井质量、降低固井成本。结果通过对高炉矿渣的水化机理和两种MTC水泥浆对比分析,认为高炉矿渣——MTC转化法较APIG级水泥——MTC转化法,具有外加剂用量少、抗压强度高、体系简单、固井成本低等特点。结论两种低密度MTC水泥浆配方设计合理,性能优良,能满足现场施工的要求。  相似文献   

2.
特低密度水泥浆室内实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
路宁  王文斌 《油田化学》1997,14(4):304-306
在油田低压易漏地层使用密度1.40—1.60g/cm3的低密度水泥浆固井时,有时仍会发生返高不够的问题。为此设计了密度1.20—1.40g/cm3的特低密度水泥浆。该体系以密度较小的高炉水淬矿渣为水化材料,漂珠为减轻外掺料,膨润土为稳定剂,用碱性激活剂激发矿渣和漂珠的活性,使体系形成胶凝体。该水泥浆具有密度低、稳定性好、抗压强度高、材料费用低等特点,流变性和稠化时间均能满足非产层填充环空和支撑套管的固井施工要求。  相似文献   

3.
本文针对油层上部使用矿渣使聚合物钻井液转变成低密度水泥浆的问题,研究设计了1.52-1.58g/cm^3密度范围的MTE“水泥浆”体系配方,并对此配方与油层段早强高密度水泥浆的相容性进行了试验研究,经过现场应用充分说明,该技术能提高固井质量,降低固井成本。  相似文献   

4.
路宁  刘孝玺 《钻采工艺》1999,22(5):62-65
以高炉水淬矿渣为水化材料,添加少量矿渣激活剂和少量水泥、膨润土,配制成175g/cm3 ~1 .92g/cm 3 密度范围的高密度高炉矿渣水泥浆体系,用以封固油气井油气层部位的井段。用 A P I 标准试验方法,测试175g/cm 3 、183g/cm 3 、193g/cm 3 三种密度体系,在45 ℃、60 ℃、75 ℃条件下矿渣水泥石的抗压强度,初终凝时间和流变性等性能参数。并且和 G 级水泥浆性能进行对比。试验结果表明:高密度矿渣水泥石抗压强度低于同密度的 G 级水泥石,但能满足射孔对水泥石抗压强度的要求。高密度矿渣水泥浆的流变性和稳定性满足现场施工要求。硫酸盐对矿渣水泥石无侵蚀作用。  相似文献   

5.
路宁 《钻采工艺》1998,21(6):63-66
本文针对陕甘宁盆地中部低渗透天然气田低压易漏地层二级固井中存在的问题,利用高炉矿渣、漂珠的潜在活性及比重较小的特点,结合多功能钻井液固井技术的优点,用多功能钻井液设计超低密度(120g/cm3~140g/cm3)矿渣水泥浆。用该水泥浆为领浆和纯G级水泥浆为尾浆对天然气井进行一次性注水泥固井,替代分级固井技术。室内研究结果表明:超低密度矿渣钻井液固化液中激活剂可以扩散到滤饼和残留的多功能钻井液中,使套管、水泥石和地层三者之间达到完整的胶结,使地层封隔效果良好,水泥石抗压强度高,水泥浆流变性好,体系稳定,稠化时间满足现场施工要求,并解决了分级固井技术中存在的固井质量问题。  相似文献   

6.
ACM—Ⅱ密度自动控制固井水泥混浆系统   总被引:1,自引:1,他引:0  
肖华约 《石油机械》1999,27(10):24-26
介绍了ACM—Ⅱ密度自动控制固井水泥混浆系统的工作原理、结构及性能特点。该系统主要包括高能混合器和密度计算机自动控制两个部分。高能混合器的特点是, 下灰阀旋转角度与下灰量呈直线比例, 混合能力为2m3/min, 混浆均匀, 水泥浆密度为1 ~2-5g/cm3 。采用非放射源密度计, 管理方便, 反应速度快, 精度高。密度计算机自动控制系统可保证水泥浆密度的精确控制, 又能最大限度地克服混浆槽与柱塞泵排出口水泥浆密度的时间差, 手动与自动切换方便, 固井质量可靠, 管理维护方便。这种固井混浆系统可用于车装、橇装水泥泵, 也可单独组成混浆单元橇。试验和应用均获得满意效果。  相似文献   

7.
低密度高炉矿渣水泥浆固井技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
路宁 《石油学报》1999,20(6):87-90
针对长庆油田低压易漏地层团井水泥浆返高和固井质量存在的问题,用高炉矿渣、膨润土设计密度1.40~1.60g/cm3的矿渣膨润上水泥浆,用矿渣和钻井液设计密度1.40~1.60g/cm3的矿渣MTC浆,用矿渣和多功能钻井液设计密度互1.40~1.60g/cm3的矿渣UF浆。对三种低密度矿渣水泥浆的抗压强度、凝结时间、流变性和稳定性进行了试验研究。室内研究结果和现场试验结果表明,三种低密度矿渣水泥浆水泥石抗压强度高,水泥浆流变性好,体系稳定。低密度矿渣膨润土水泥浆现场施工方便,固井质量优质率平均约80%.低密度矿渣MTC浆和矿渣UF浆现场施工有局限性,但其对提高固井质量的技术优势必将引起固井界人士的关注和研究应用。  相似文献   

8.
现场聚合物泥浆转化为水泥浆的室内研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
吴达华  裴雁 《油田化学》1995,12(1):21-25
泥浆转化为水泥浆(MTC),即在钻开地层所用泥浆中加入可水化材料,将其转变为可用于固井的水泥浆的一种工艺技术,在提高固井质量,节约成本上有很大潜力,已受到固井界的广泛重视。本工作水用淬高炉矿渣激活剂BA-1浆渤海石油公司三口井的现场聚合物泥浆在室内成功地转化为可固化的水泥浆,并借助保凝剂BA-2和缓凝剂MT-1,MT-2调出了能满足固井施工要求的水泥浆。  相似文献   

9.
胡中磊 《油田化学》1997,14(1):79-80
本文介绍了在G级油井中掺入20%微硅配制的低密度(1.41-1.47g/cm^3)水泥浆的性能及其在江苏油田三口井油层井段固井中应用的情况。  相似文献   

10.
赵林  沈凡丁 《油田化学》1998,15(1):18-21
在江汉油田现用的盐水聚合物泥浆中加入高炉水淬矿渣、激活剂JHJ1及稀释剂XSJ3,成功地将泥浆转化为固井用的水泥浆。在室内实验中该水泥浆的稠化时间可控制在2-7小时之间,24小时抗压强度大于3.5MPa,滤失量小于200mL,这些性能指标均能满足现场一般固井施工要求。在广云8井封固技术套管现场施工中使用这种MTC水泥浆,施工顺利,固井质量合格。  相似文献   

11.
长庆油田靖安、华池、镇原等地区的低压易漏地层,用1.30~1.50g/cm3低密度水泥浆固井,仍然存在水泥返高不够、固井质量差的问题。利用MTC固井的技术优势,用高炉矿渣、减轻材料漂珠和碱性激活剂设计1.20~1.40g/cm3的超低密度高炉矿渣MTC固井液体系,以解决低压易漏地层的固井质量问题。设计的超低密度矿渣MTC固井液流变性好,体系稳定,稠化时间能满足固井施工要求,在低温和高温下抗压强度高。高炉矿渣激活剂BES-1和BES-2性能良好,能在低温和高温下激活矿渣和漂珠的潜在活性,可提高超低密度矿渣MTC固井液水泥石的抗压强度。  相似文献   

12.
利用矿渣MTC技术解决复杂地层固井难题   总被引:5,自引:1,他引:4  
分析了矿渣MTC浆失水、稠化时间、抗压强度、流变性、静胶凝强度发展等性能特点及技术优势,并与常规水泥浆进行了对比分析,认为矿渣MTC体系大部分性能指标优于水泥浆体系,可以满足现场固井技术要求。应用矿渣MTC固井技术解决了低压易漏失井、高压气井、调整井、长裸眼长封固段及复杂压力体系固井等固井技术难题,固井质量明显优于常规水泥浆固井。  相似文献   

13.
针对西南油气田分公司蓥北1井φ273.05 mm套管固井存在漏层多、分布广,油气显示活跃,低温低密度水泥浆强度低及发展慢等固井难题。开发出了密度为1.23 g/cm3的高强度韧性防窜低密度水泥浆体系,该体系稠化时间可调,静胶凝强度发展快,62℃下440 min即起强度、24 h强度高达14.5 MPa,弹性模量为5.8 GPa。通过采用低密度高强度韧性防窜水泥浆、抗污染冲洗隔离液技术、软件模拟、优化浆柱结构、结合低密度与常规密度正注和反挤等配套技术,确保了蓥北1井φ273.05 mm套管固井施工安全,固井质量合格率为85%、优质率为65%。为西南油气田窄密度窗口固井提供了技术参考。  相似文献   

14.
新型抗盐水泥浆体系的研究及应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对盐层固井时常规外加剂性能失效、配制的水泥浆性能变差的问题,开发了一种新型的抗盐水泥浆体系。该体系以抗盐降失水剂BXF-200L为主体,并有配套的缓凝剂、促凝剂及分散剂。BXF-200L是通过合理的分子设计得到的多元共聚物型抗盐耐温降失水剂。对常规密度、高密度(最高达到2.6 g/cm3)抗盐水泥浆的失水、稠化、流变、强度等性能进行了室内评价,还在中国、伊朗、哈萨克斯坦等国油田进行了大量的固井施工。室内研究和现场试验证明:该抗盐水泥浆体系具有失水量低、流变性能好、稠化时间易调、抗压强度高等特点,综合性能能够满足盐层固井施工的技术要求。  相似文献   

15.
针对青海花土沟油田、油砂山油田低压油气井地层承压能力低,固井时易发生漏失的特点,固井时采用在漂珠水泥浆中加入FC系列发气剂配制成的化学泡沫超低密度水泥浆。试验结果表明,化学泡沫超低密度水泥浆强度高、稠化时间易于控制,并具有低污染和一定的堵漏性能,能使水泥浆井下密度降低至1.30-1.35g/cm^3,井口密度降低至0.90-0.95g/cm^3,提高低压易漏地层的封固质量,降低对产层的污染。在青海油田6口中、浅层低压易漏失油气井进行了应用,这6口井的漏失非常严重,但是固井质量为3口优质、3口合格,固井质量达到了原先的预想,表明该泡沫水泥浆较好地解决了青海油田浅、中层低易漏失井的固井问题。化学泡沫超低密度水泥浆避免了固井补救措施造成的费用,而且节约了大量的机构设备购置资金和维修费用,具有较好的经济效益。  相似文献   

16.
莺琼盆地超高温高压探井高密度弃井水泥塞面临着流动性与沉降稳定性矛盾突出,水泥石强度易衰退,封固段长,温差大,顶部强度发展缓慢,安全密度窗口窄,水泥浆漏失与气窜风险并存等难题。通过使用球形微锰矿加重水泥浆,改善高密度水泥浆流变性,同时提高其沉降稳定性,优选高温成膜防气窜剂,降低气窜风险,优化硅粉加量,提高水泥石高温抗压强度,强化隔离液防漏性能,配合挤入式固井注水泥塞工艺,形成了一套莺琼盆地超高温高压弃井水泥塞技术。该技术在莺琼盆地应用最高井底静止温度达213℃,水泥浆最高密度达2.50 g/cm3。现场应用表明,弃井水泥塞流动性及沉降稳定性好,高温强度发展快且不衰退,稠化时间稳定,具有良好的防窜及防漏能力,均成功封固住高压气层。   相似文献   

17.
针对低压易漏失、长封固段地层的固井难题,同时适应当前油气勘探低成本战略,开发出一种复合增强材料BCE-650S。该材料具有稳定性好、高活性、高蓄水等特点,且来源广泛、价格低廉。对其辅以适当外加剂,形成了密度在1.20~1.30 g/cm3的超低密度水泥浆体系。该体系在扩大水灰比、降低密度的同时,还具有优良的性能,使低密度水泥浆的成本大幅降低,水泥浆在60℃养护24 h后的抗压强度大于8 MPa,72 h抗压强度在10 MPa以上;浆体稳定性、耐压性能良好;失水量可控,稠化时间可调,满足施工要求。该体系已经应用于吉林油田,现场固井效果良好,具有推广应用前景。   相似文献   

18.
针对西南油气田高石梯-磨溪区块高压气井φ177.8 mm尾管固井遇到的气层活跃、安全密度窗口窄、流体相容性差及高温大温差等问题,制定了相应的固井技术措施。开发了适合高温大温差固井的自愈合防窜高密度水泥浆体系,并进行了室内研究。结果表明:该体系密度为2.0~2.8 g/cm3,现场一次混配可达2.6 g/cm3以上;适应温度为常温~180℃;浆体的上下密度差不大于0.05 g/cm3;失水量不大于50 mL;稠化时间与缓凝剂掺量具有良好的线性关系,稠化过渡时间不大于10 min;静胶凝强度过渡时间不大于20 min;24 h抗压强度大于10 MPa,水泥石顶部48 h抗压强度大于3.5 MPa,低温下强度发展快,形成的水泥石体积稳定不收缩,具有类似韧性水泥的力学性能;遇油气产生体积膨胀,保证了界面胶结质量和密封完整性,降低了固井后发生气窜的风险。该固井技术在高石X井和高石Y井中进行了应用,固井优质率和合格率得到较大幅度提高,水泥环后期不带压,获得良好应用效果。   相似文献   

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