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相似文献
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1.
38SiMnVBE 弹簧钢的主要成分(%)为:0.37~0.42C,0.80~1.20Si,1.20~1.60Mn,0.08~0. 14V,  0.0005~0.0035B,该钢要求P≤0.025%,S≤0.015%,[0]≤15×10-⁶ 。38SiMnVBE 钢的抗拉强度为1905~ 2020MPa,0.2%屈服强度1715~1850 MPa,延伸率9.0%~11.5%,断面收缩率44%~54%,高于现有国际和 国家标准中 DAC类钢和60Si2CrVA的性能。该钢具有优良的淬透性。已在高应力、高性能汽车板簧,变截面 板簧、轿车前、后悬架簧上进行试验和应用。  相似文献   

2.
50CrV4弹簧钢氧化和脱碳特性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

3.
加热期间弹簧钢55SiCr表面脱碳的影响因素研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
王猛  陈伟庆  郝占全  张延玲 《河南冶金》2010,18(2):12-14,52
在实验室研究了加热温度、保温时间和加热炉内气氛对弹簧钢55S iCr表面脱碳的影响,并对脱碳反应进行了热力学分析。结果表明:在950℃-1250℃范围随温度升高,弹簧钢完全脱碳层厚度先增加后减小,1200℃时完全脱碳层厚度达到最大值,1250℃时由于氧化速度大于脱碳速度,完全脱碳层消失。弹簧钢完全脱碳层厚度分别随加热时间延长、气氛中CO2含量升高、O2含量升高和H2O(g)含量增加而明显增加。当温度为950℃、气氛中O2含量为1%、加热时间为35 min的条件下,可避免完全脱碳层的形成。  相似文献   

4.
硼对高强度弹簧钢脱碳敏感性的影响   总被引:7,自引:0,他引:7  
弹簧表面形成脱碳层将恶化其疲劳性能,因此要求弹簧钢具有低的脱碳敏感性。研究了不同硼含量(0.0006%~0.0027%)对中碳高强度弹簧钢脱碳敏感性的影响。采用等温处理和等时处理研究了含硼中碳弹簧钢和作为对比的60Si2Mn钢的脱碳层深度和氧化失重量的变化情况。结果表明:实验钢的脱碳层深度和氧化失重量均随硼含量的增加而减少。这表明,钢中添加微量硼能够抑制弹簧钢的氧化和脱碳。硼的这种良好作用主要与其在原奥氏体晶界的偏聚有关。含硼中碳弹簧钢的氧化和脱碳敏感性明显低于所对比的60Si2Mn钢,这除了与硼抑制钢的氧化和脱碳的作用有关外,前者较低的碳含量也是一个主要原因。  相似文献   

5.
介绍了石钢三轧厂加热炉在加热60Si2MnA弹簧钢时存在的缺陷。为了减小中φ20-42mm60Si2MnA弹簧钢的脱碳层深度,进行了加热工艺参数调整,根据用风量调整炉内氧化性气氛,调节烧嘴轴向风和切向风的比例等试验,使φ20~42mm60Si2MnA弹簧钢脱碳检验的一次合格率,稳步提高,达到96.O%,提高了产品质量。  相似文献   

6.
Si对中碳弹簧钢氧化脱碳行为的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
试验研究了成分(%)为0.49C-0.29Si-1.65Mn、n53C-0.78Si-1.56Mn和0.54C-1.74Si-0.71Mn(60Si2MnA)3种中碳弹簧钢850℃5~120 min水冷和780~1000℃60 min水冷热处理后的脱碳敏感性和氧化失重行为。结果表明,随钢中硅含量增加,钢的脱碳层深度增加,氧化失重量减少,说明Si能增加钢中碳的扩散系数,促进钢的脱碳。  相似文献   

7.
60Si2Mn弹簧钢加热温度对表面脱碳的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
表面脱碳是高速线材生产的重要问题之一.在考虑碳扩散和氧化因素后,理论计算了加热温度对60Si2Mn弹簧钢表面脱碳影响的规律,表明在900~1000℃加热温度下60Si2Mn弹簧钢脱碳层厚度存在最小值,此结果与60Si2Mn弹簧钢氧化脱碳试验结果一致.结合钢的相变进一步分析了不同加热温度下表面脱碳层形貌变化的规律,并简要介绍了脱碳控制的主要途径.  相似文献   

8.
高强韧性双相钢的研究与开发应用前景   总被引:4,自引:0,他引:4  
吴颖  赵实鸣 《江西冶金》1999,19(4):25-28
介绍了一种拳兴的具有高强声望生的钢一双相钢的国外外研究和应用状况,阐述了双相钢的显微组织特征、高韧塑性机理及综合机械性能的特点,提出了对我国加速开发、研制、生产双相钢的建议。  相似文献   

9.
超细晶粒38SiMnVB弹簧钢的控制轧制   总被引:1,自引:0,他引:1  
张宇  王宇 《特殊钢》2005,26(2):48-50
高强韧性弹簧钢 38SiMnVB(% :0.39C ,1.48Mn ,1.21Si ,0.09V ,0.0019B)经750~820℃温度精轧 ,终轧温度700~720℃轧后缓冷 ,控制轧制后得到的组织为珠光体 +铁素体 ,晶粒度≥ 10级 ,HRC硬度值26 ,抗拉强度 925~1010 MPa ,延伸率45 %~58% ,可以直接进行冷拔。经控制轧制的轿车弹簧用超细晶粒38SiMnVB弹簧钢经 870℃淬火 ,320℃回火后具有极好的综合力学性能 :抗拉强度 2030~2140 MPa ,屈服强度1900~2010 MPa ,延伸率12 %~15 % ,断面收缩率48%~55 %。  相似文献   

10.
尹钟大  徐德祥  刘德富 《钢铁》2005,40(8):70-72,83
采用旋转弯曲疲劳试验方法研究了新型高强度弹簧钢40Si2CrNi2MoV、44Si2CrV钢的疲劳性能,试验结果表明,在试样回火温度420℃时,44Si2CrV钢试样的疲劳寿命高于40Si2CrNi2MoV钢;而当回火温度480℃或560℃时,40Si2CrNi2MoV钢的疲劳寿命高于44Si2CrV钢。经各种不同的温度回火处理而使其强度接近时,40Si2CrNi2MoV、44Si2CrV钢试样的疲劳寿命均高于60Si2CrVA钢。  相似文献   

11.
研制的高强韧性新型弹簧钢 4 0Si2CrNi2MoV(4 0T)的σb≥ 195 0MPa ,σ0 .2 ≥ 175 0MPa ,δ5≥ 9% ,ψ≥30 % ,AK~ 30J。该钢的抗弹减性均优于弹簧钢 6 0Si2CrVA。该钢适于制造高应力、大截面弹簧 ,用于制造铁路货车转向架弹簧时 ,设计应力 116 0MPa ,在弹簧疲劳试验中 ,平均应力为 6 4 7MPa ,应力幅值为平均应力的 0 4倍 ,最大应力 90 6MPa ,最小应力 388MPa ,循环周次达 2× 10 6次未发生断裂。  相似文献   

12.
晶内铁素体型高强韧性微合金非调质钢的进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
陈思联  林军  戴观文 《特殊钢》2005,26(3):35-38
晶内铁素体型微合金非调质钢成分一般为(%):0.2~0.4C,0.2~0.8Si,1.0~1.7Mn,0.05~ 0.15V,采用再结晶锻造或轧制、控制相变区间冷却速率以促进形成细小弥散的晶内铁素体组织是提高铁素体 -珠光体型微合金非调质钢强韧性的重要手段。选择合适的脱氧工艺,获得一定组成的细小、弥散的氧化物, 使之成为MnS、VN和V4C₃ 等的析出核心,利于晶内铁素体析出的氧化物冶金是近来提高该钢强韧性的重要 进展。介绍了国内外晶内铁素体型微合金非调质钢的化学成分和生产工艺,并分析了晶内铁素体形成机理。  相似文献   

13.
钒对35SiMnB弹簧钢脱碳敏感性的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
用等温处理或等时处理测量了弹簧钢35SiMnVB和35SiMnB的脱碳层深度,结果表明:微量钒的加入可明显降低35SiMnB钢的脱碳敏感性,探讨了钒降低35SiMnB钢脱碳敏感性的原因。  相似文献   

14.
非金属夹杂物和表面状态对高强度弹簧钢疲劳性能的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
惠卫军  董瀚 《特殊钢》1998,19(6):8-14
详尽地论述了非金属夹杂物的变形率、数量、尺寸、形状和分布以及表面缺陷、脱碳和表面处理对高强度弹簧钢疲劳性能的影响。  相似文献   

15.
用DIL850L相变Φ4mm×10mm小试样模拟φ26mm 60Si2CrVAT钢(/%:0.60C、0.63Mn、1.50Si、1.08Cr、0.14V)870~950℃淬火试验。结果表明,随淬火温度提高,钢残余碳化物减少,950℃淬火晶粒长大明显,择优选取910℃为淬火温度。生产检验条件下,采用910℃40 min淬火,420℃ 90 min回火,可获得较佳的综合力学性能-即抗拉强度(Rm)1940 MPa,屈服强度(Rp0.2)1 740 MPa,伸长率(A5)9.5%,断面收缩率(Z)36.5%。  相似文献   

16.
高强度弹簧钢60SiCrV7 的性能和应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
蔡璐  惠卫军 《特殊钢》2005,26(4):49-51
试验研究了新型高强度弹簧钢60SiCrV7(%:0.54~0.65C,1.35~1.65Si,0.7~1.0Cr,0.1~0.2V)的淬、回火工艺对力学性能的影响,结果表明,经最佳热处理工艺920℃油淬,430~450℃回火后,钢的抗拉强度为1750MPa,屈服强度1440MPa,冲击功9J,具有高的疲劳寿命,可以满足高强度弹簧设计需求。  相似文献   

17.
44Si2CrV 钢弹簧弹性减退机理的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了影响44Si2CrV钢弹簧在低于屈服强度的应力下长时间加载引起自由高度变化的因素。结果表明,44Si2CrV钢弹簧在900 MPa 的应力下压缩72 h,自由高度的缩短由两部分组成:表面脱碳层的塑性变形,造成对内部材料的牵制而使部分弹性变形不能恢复,由此所造成的弹簧自由高度缩短占总变形量的84%;钢的室温蠕变,占自由高度缩短的16%。  相似文献   

18.
背散射(EBSD)和扫描(SEM)电子显微镜及力学性能试验表明,微合金化X70、X80和X100管线钢的组织由针状铁素体、粒状贝氏体和少量下贝氏体组成;随钢的有效晶粒尺寸降低、贝氏体含量增加以及组织均匀性提高,高钢级管线钢的强韧性明显增加。  相似文献   

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