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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
统计分析表明,弹簧钢材脱碳问题严重影响我公司钢材质量,作者分析了影响钢材脱碳的主要因素,钢材的加热温度和时间,模拟现场实际,进行加热温度与加热时间对钢材脱碳的影响试验,确定了钢材最佳加热参数,采用新措施后,钢材质量明显改善,获得了显著的经济效益。  相似文献   

2.
通过总结鄂钢公司汽车用热轧弹簧扁钢60Si_2Mn的试制过程,检验鄂钢现有装备生产弹簧扁钢产品的适应性和符合性,找出所产弹簧扁钢的不足,制定弹簧扁钢工艺技术标准和生产工艺参数,为弹簧扁钢的批量生产做准备。  相似文献   

3.
马晓妹 《江西冶金》1998,18(6):15-16
新钢公司第一型钢厂生产的60Si2Mn弹簧扁钢热轧状态交货,用户经淬火及中温回火后使用。在使用过程中有脆断现象发生。本文试就60Si2Mn弹簧扁钢脆断进行分析。1试样编号炉号为7176的60Si2Mn弹簧扁钢热轧态两个试样编为1号和2号;经淬火及中...  相似文献   

4.
通过电子显微镜和扫描电镜分析,发现60Si2Mn弹簧扁钢疲劳断裂的主要原因是用户加工工艺不当,成品板簧表面有全脱碳;材料内部存在带状铁素体有害组织;部分材料内存在大颗粒夹杂物。  相似文献   

5.
对用60Si2Mn生产的汽车用弹簧扁钢出现的淬火裂纹形态及其形成原因进行了分析,研究结果表明:厚截面板簧选用60Si2Mn,由于此材质的产品淬透性稍差,采用水基淬火液淬火时,因冷却速度较快,需严格控制水基淬火液浓度,一旦控制不当易引起淬火开裂等现象。建议汽车板簧生产厂家选用50CrVA类淬透性较好的弹簧扁钢生产厚截面板簧,确保产品质量。  相似文献   

6.
通过宏观检验及扫描电镜分析、化学成分分析、金相分析等方法,对60Si2Mn钢弹簧疲劳试验断裂的产生原因进行了分析。结果表明:该弹簧在进行疲劳试验时出现早期断裂现象是由于弹簧表面存在擦伤部位,使其表面产生马氏体的硬化层组织,其脆性较大;使弹簧在疲劳试验时受到交变应力作用下,易在此处萌生微裂纹,最终导致弹簧断裂。  相似文献   

7.
于波  刘北兴  景勤 《特殊钢》2001,22(1):20-21
弹钢60Si2Mn和轴承钢GCr15正常淬火(870℃和840℃)及高温淬火(1200℃)的疲劳裂纹扩展速率试验结果表明,高温淬火使弹簧钢疲劳裂纹扩展速率下降,而使轴承钢疲劳裂纹扩展速率升高。  相似文献   

8.
60Si2Mn连铸方坯的生产实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
石横特钢厂通过严格保证钢水质量,控制钢水及铸坯温度,拉坯速度和冷却强度,并采用浸入式水口保持浇注技术,在普通机上生产出合格的优质钢连铸坯,文章以60Si2Mn合金弹簧钢为重点,阐述了生产符合标准要求的优质钢连铸方坯的电炉冶金及R5.25m罗可普型小方坯铸机的生产工艺参数。  相似文献   

9.
浅谈弹簧圆钢(60Si2Mn)断面收缩率   总被引:1,自引:0,他引:1  
张振宁  王波 《江苏冶金》2003,31(4):16-18
通过对弹簧圆钢的力学性能检测、金相分析、钢气分析及时效后重新对钢材的力学性能检测,分析了60Si2Mn弹簧圆钢的断面收缩率受钢中氢含量的影响和变化情况。  相似文献   

10.
60Si2Mn弹簧钢加热温度对表面脱碳的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
表面脱碳是高速线材生产的重要问题之一.在考虑碳扩散和氧化因素后,理论计算了加热温度对60Si2Mn弹簧钢表面脱碳影响的规律,表明在900~1000℃加热温度下60Si2Mn弹簧钢脱碳层厚度存在最小值,此结果与60Si2Mn弹簧钢氧化脱碳试验结果一致.结合钢的相变进一步分析了不同加热温度下表面脱碳层形貌变化的规律,并简要介绍了脱碳控制的主要途径.  相似文献   

11.
采用电子显微、能谱微区成分、金相组织和显微硬度等分析方法,对工程机械用Φ47mm弹簧试车过程中断裂的原因进行了分析。结果表明,弹簧磨削异常导致磨削表面二次淬火产生脆硬马氏体层是弹簧断裂的主要原因。  相似文献   

12.
通过调整终轧温度,研究了冷却速度对60Si2Mn钢相变组织及力学性能的影响。结果表明:终轧温度和冷却速度的变化对60Si2Mn钢显微组织和性能有显著的影响,在相同的终轧温度下,随冷却速度增大铁素体组织和珠光体片层间距得到细化,索氏体含量提高,硬度逐渐增加。  相似文献   

13.
60Si2Mn弹簧钢半固态浆料的制备研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了60Si2Mn弹簧钢半固态浆料的制备规律,结果表明:在本实验条件下,当搅拌时间为2min时,可以获得尺寸大小为100-300μm、固相率为40%~50%的球状初生奥氏体的半固态浆料,这样的半固态浆料便于从搅拌室底孔中放出;电磁搅拌使60Si2Mn弹簧钢熔体获得均匀的温度场和溶质场,抑制了发达的初生奥氏体枝晶的形成,为球状晶的获得奠定了基础;电磁搅拌引起蔷薇状初生奥氏体枝晶出现强烈的温度起伏和枝晶臂根部熔断是获得球状晶粒最重要的原因。  相似文献   

14.
介绍了江西长力转炉研发60Si2Mn弹簧扁钢的过程,以及60Si2Mn弹簧钢的转炉生产工艺及研制结果.  相似文献   

15.
结合60Si2Mn圆钢母材和热顶锻试样裂纹宏观形貌和分布特征,利用金相显微镜和扫描电镜对金相组织、脱碳情况及夹杂物进行了系统分析。结果认为:轧制缺陷是造成圆钢热顶锻开裂的主要原因,非金属夹杂物降低了钢材的塑形和韧性,加剧了裂纹的扩展程度。  相似文献   

16.
利用Gleeble-2000热模拟试验机模拟测定了60Si2Mn、60Si、40Cr及20M等钢种的在高温下变地的真应力一真应变曲线,讨论了高温变形抗力与变形温度及形变量之间的关系,结果表明:高温变形抗力与变形温度及形变量有很大关系,变形抗力随主为形温度的升高而降低,同时认为60Si2Mn钢不会在马钢热轧生产中赞成对轧辊等设备及传动系统的损伤。  相似文献   

17.
针对QS87Mn线材在热处理后收线过程中出现断裂的现象,通过对试样进行系列热处理实验,并利用化学分析法及金相分析方法,对其化学成分、断口形貌和金相组织进行了分析。结果表明,因热处理温度过高或者保温时间过长,QS87Mn钢表层形成了魏氏组织,导致组织性能恶化,塑性变差,在收线过程中表面形成了裂纹源,裂纹扩展进而引起断裂。同时,线材表层的粗大网状铁素体也增加了断裂的几率。避免此类缺陷的产生,需严格控制热处理工艺参数,保证线材表层组织为均匀的索氏体。  相似文献   

18.
65Mn弹簧钢盘条拉拔成型断裂分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对65Mn盘条绕制螺旋弹簧过程中边部出现微裂纹和热处理时中心出现纵向开裂的现象,采用断口宏观及微观观察、化学成分分析、显微组织分析等方法对裂纹形成原因进行了探究。结果表明,试样中边部的异常组织(莱氏体、网状渗碳体、流变组织)、表面缺陷(结疤)是造成65Mn盘条拉拔成型开裂的主要原因;中心出现纵向开裂的主要原因是热处理时工艺不尽合理,导致淬火马氏体组织析出,形成淬火裂纹。  相似文献   

19.
对首钢65Mn弹簧盘条在拉拔过程中的断裂问题进行了探讨,通过观察分析不同形态的断口发现.杯锥状断裂、齐平状断裂和表面横裂是盘条在拉拔过程巾断裂的主要形式,盘条中的中心残余缩孔、大型夹杂及表面缺陷等是导致65Mn弹簧盘条断裂的主要因素。  相似文献   

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