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本文通过多年生产试验与数据积累,摸索研究出利用常见毛纺加工设备,确定和毛机、梳理机、精梳机以及针梳机的牵伸并合的选择、工艺流程的搭配和质量控制的标准等工艺参数的选择,解决了羊绒纤维长度较短、细度较细、长度离散较大的困难,最终加工出高品质的羊绒条,为进一步纺制精纺高支羊绒纱创造有利条件.有效促进传统羊绒制品结构向质感轻薄化方向发展、加快产品更新换代步伐提供了原料保证的基础,提高了产品的档次和科技含量,增加了产品附加值,为生产企业带来良好的经济和社会效益. 相似文献
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本文阐述了开发蚕丝、羊绒混纺纱的理由,针对丝绒混纺纱纺制过程中存在的毛粒问题,给出了解决方法。 相似文献
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针对羊绒织物丝网印花中存在色差、花纹色泽深浅不均、色点、花型位置不准、色牢度差、颜色饱满度不好、手感硬等问题,结合鄂尔多斯羊绒集团的生产实际,分别对匀染剂、保护剂、释酸剂等助剂的筛选和用量进行分析研究,探讨它们对织物强力、色差、K/S值、染色牢度的影响,确定羊绒织物丝网印花的优化工艺。研究结果表明:VS酸在得色量高、染色牢度等方面均优于其他释酸剂,适宜羊绒织物印花。保护剂HTW提高了织物顶破强力,是山羊绒制品印花的最佳保护剂。印制浅色花纹VS酸用量选用4%为宜,印制深色花纹VS酸用量选用6%为宜。 相似文献
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羊绒衫或丝/绒衫在穿着过程中时常发生起毛起球现象,而起毛起球现象又与缩绒后织物绒面厚度存在一定关系.文章通过对丝/绒混纺织物在不同条件下的缩绒处理实验,分析缩绒工艺参数对绒面厚度变化的影响.实验结果表明:当缩绒剂用量0.5%~1.5%(owf),缩绒时间20 ~ 30 min,缩绒温度30~40℃,pH值6.5~7.0,缩绒后丝/绒混纺织物的绒面可达到合适的厚度,一般为1.0~1.3 mm,丝/绒织物手感丰满柔软,抗起球性能达到3级. 相似文献
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在动物纤维中,有相当一部分具有天然色泽,特别是中国产量较大的一些特种动物纤维,如紫山羊绒、青山羊绒、牦牛绒、驼绒等,价格昂贵,但因其天然色泽的局限影响了花色品种的开发。采用"媒染-氧化-还原"方法对紫绒进行脱色处理,探讨了脱色助剂用量及处理工艺对脱色效果的影响。使用白度、碱溶度等指标评价脱色效果。在实验室小试的基础上进行了较大批量生产,经过数次工厂生产试验,分别确定了紫绒、青绒的工业化脱色工艺,成功地将各种有色绒毛进行了脱色处理,得到洁白的产品。 相似文献
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为了改善紫绒脱色预处理后单纤维断裂伸长度率低,处理效果差的问题,在预处理阶段对亚铁盐体系进行改进,并将改进后的3种脱色活化体系应用于紫绒的脱色预处理.从白度及手感两项指标优选出最佳活化体系及工艺,并将此最优工艺与传统工艺的脱色效果及单纤维拉伸断裂性能进行比较.结果表明,最佳活化体系由SA、WFE与Na2SO3(质量比为3∶3∶1)组成,其最佳用量为20%(owf).采用该工艺进行脱色预处理的紫绒白度、手感均较好,且单纤维断裂强力与传统工艺相当,单纤维断裂伸长率明显提高. 相似文献