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一起220kV变压器油总烃超标的故障诊断与处理 总被引:1,自引:1,他引:0
1 引言 变压器油是油浸式变压器的主要绝缘,它除了起绝缘和冷却作用外,还是变压器内部缺陷信息的载体,对变压器油中溶解气体的色谱分析可以发现变压器的潜伏性故障.局部过热和局部放电会引起变压器油和固体绝缘的裂解,从而产生气体. 相似文献
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电力变压器油色谱分析是检查变压器内部故障的重要手段。广东粤电流溪河发电有限责任公司1号主变压器通过油色谱分析发现总烃超标,吊罩检查找到引线绝缘击穿故障点,采用磷铜补焊的方法修复烧断引线,及时消除了重大安全隐患。 相似文献
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变压器过热故障在变压器运行故障中占很大比例,它促使绝缘材料老化分解甚至烧坏金属部件,因此,过热故障如果不能及时发现,将会造成设备损坏酿成事故。文章针对古城变电站1—4#整流变压器内部过热故障,通过常规试验和油中溶解色谱分析查明了故障原因,并详细介绍了这起事故的处理过程。 相似文献
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对某电厂主变压器本体油色谱进行季度技术监督定期化验时发现变压器内部油总烃超标,总烃体积分数在1000×10-6以上。将发电机停运后,经过内检、吊罩、局放、空载、负载、反充电空载运行等相关检查、试验,发现故障是由于变压器冷却器潜油泵电机故障造成的。更换了电机后变压器油指标恢复正常,并制订了相应的检查措施,以避免再出现同类问题。 相似文献
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某电厂一台SFP9—370000/220kV主变压器,2003年10月第一次发现总烃超过注意值,至2004年10月最后一次停机,2005年1月故障处理完后变压器恢复正常运行,前后共进行了五次停机检修,历时近15个月而运行时间仅6个月,进行了几乎所有的变压器现场检查试验。这不但花费了大量的人力、物力等直接费用,而机组大部分时间停机检修,间接损失巨大。值得分析和总结。 相似文献
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介绍了一台220kV变压器大修投运后,油中气体乙炔含量超过注意值并持续增长的现象,经对产气原因进行综合分析和检查,发现变压器内部存在放电性故障熏确保了设备的安全运行。 相似文献
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分析充油电气设备的故障类型及其特点 ,根据多年故障判断实践经验 ,提出了运行中充油电气设备变压器油中溶解气体含量异常时的分析判断及处理意见 ,并结合实例进行了验证 相似文献
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变压器内部过热故障的诊断及处理 总被引:4,自引:0,他引:4
结合色谱三比值法和高压直阻试验可有效判断变压器内部过热故障。实例检测表明:过热性故障中,铁心多点接地时C2H4增长较快,涉及固体绝缘的φ(CO)变化较明显;故障部位的准确判断,除油气分析及直阻测试外还应结合内部结构和运行状态以及其它电气试验;过热故障多在于绕组、铁心、夹件、分接开关及引线等部件。 相似文献
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变压器油色谱分析与闪点测量的探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
1前言测闪点(闭口)与油色谱分析都是DL/T596—1996(以下简称《规程》)规定的变压器油试验项目,而油色谱分析是目前检测和诊断变压器等充油电气设备内部潜伏性故障的有效手段之一。由于两者均能及时反映设备内部的故障,且与油中低分子链烃的含量高低有一定关系,因此有必要加以探讨。2变压器油中溶解气体分析2.1油中溶解气体的来源油色谱分析中总烃含量的高低在一定程度上取决于油中溶解气体量的多少。油中溶解气体量是指在充油电气设备内部溶解在油中的气体组分,其来源主要有以下几种。2.1.1空气一般变压器油中… 相似文献
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一例大型变压器总烃异常的分析与处理 总被引:1,自引:0,他引:1
主变总烃超注意值,吊罩检查发现产气异常是由铁心拉板上连接螺栓接触电阻过大,涡流、环流导致螺纹处发热引发,更换螺栓并做相应处理后消除故障。 相似文献
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1设备情况
某110kV变电站1号主变系ABB公司1999年5月产品,型号为TPAV-40000/110,容量为40000kVA,制造厂编号为88694,2001年8月投运。2010年4月14日对该1号主变例行色谱试验,油中溶解气体各组分含量正常。 相似文献
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