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本文针对内燃机车齿轮的服役条件,用20CrMnMo材料替代20CrMnTi材料,改进了碳氮共渗工艺,成功应用于重载内燃机车上,显著提高了承载能力。 相似文献
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为研究20CrMnMo齿轮经激光淬火后的硬度值和微观组织以及与其他热处理方式相比的差异,采用"渗碳淬火"和"渗碳后不同参数的激光淬火"等工艺方法处理了一批齿轮;测定其齿面硬度值并对数据进行Matlab软件分析;采用扫描电子显微镜(SEM)对典型试样进行显微组织观察;测定和分析部分试样的晶粒度。结果表明:"渗碳后激光淬火"齿面的硬度值最高可达61.4 HRC,比渗碳淬火齿轮高2.3 HRC左右;渗碳后激光淬火的高硬度值试样的微观组织为致密的针状马氏体与板条状马氏体的混合,晶粒度为9级左右,有熔融现象的试样微观组织为回火索氏体,且不同激光参数处理的试样其微观组织类型和尺寸差别较大。因此20CrMnMo齿轮可以通过渗碳后的激光淬火工艺获得较高的硬度值、较好的微观组织和晶粒度。 相似文献
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艾明平 《热处理技术与装备》2009,30(2)
对20CrMnMo钢的锻造过热组织进行了正火工艺试验.1020 ℃加热、保温3 h,稳定性过热组织晶界上的质点固溶于奥氏体中,采用强风冷却抑制其再从晶界析出,结果,晶界上分散的质点得到消除或大大减少,稳定性过热组织转变成非稳定性过热组织.再采用两次正火,粗大的晶粒便可以得到细化. 相似文献
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一、前言拖拉机变速箱齿轮多采用20CrMnTi钢制造,齿坯锻造后需经正火处理,以改善切削性能,为后来的工序做组织准备。但毛坯在正火后空冷时,常受环境温度的影响,而使其性能指标达不到工艺的目的。齿坯正火加热温度940±10℃,然后空冷。每逢冬季,就会出现经检验组织合格的毛坯中,在花键拉孔和涨孔工序中发生工件开裂,废品率高达6%左右。为此,我们对开裂原因进 相似文献
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50t履带起重机的行走部分与上部平台的连接采用回转支承。其内齿圈材质为5CrMnMo钢,外形尺寸如图1所示。其主要性能参数为:模数m=14,齿数Z=84,压力角α=20°。在加工内齿圈的内齿时,由于机床误动作,将 相似文献
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20CrMnMo渗碳钢具有较高的淬透性,常用于加工模数较大的齿轮,但在加工过程中极易出现粘刀。本文采用成分分析、金相观察、硬度检测等方法对20CrMnMo齿轮出现粘刀的原因进行分析,并提出改进措施。结果表明:原材料晶粒粗大,铁素体及珠光体分布不均形成局部软区;锻造后正火处理不能解决局部软区问题,造成锻件硬度低;小滚齿刀排屑能力低,从而导致粘刀现象的出现。 相似文献
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本文对稀土在20CrMnMo钢气相渗碳过程中作用进行了探讨。发现稀土可显著提高渗碳速度,细化渗层碳化物颗粒,使渗层组织得到改善。渗层性能也相应得到提高。 相似文献
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5CrMnMo钢锤锻模热处理工艺改进 总被引:4,自引:0,他引:4
通过对5CrMnMo钢锤锻模热处理工艺的改进,找到了一种可以控制燕尾部分硬度及提高锻模的韧性的方法,从而提高了锤锻模的寿命。 相似文献
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20CrMnMo钢齿轮锻坯正火后切削时常会发生碰刀现象。对锻坯试样的化学成分、硬度及显微组织进行测试与分析。结果表明,锻坯中的氧化物夹杂数量过多,正火后产生了粒状贝氏体是导致机械加工困难的主要原因。通过改进冶炼技术,并采用等温正火的工艺,解决了材料硬度高加工困难的问题。 相似文献
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采用磁粉探伤、金相检验和扫描电镜等分析方法,分析了经渗碳和感应淬火后20Cr Mn Ti钢齿轮失效的原因。结果表明,该齿轮齿根区域的硬度为401 HV0.2,未达到技术要求,导致齿轮因强度偏低而产生疲劳断裂。 相似文献
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进行了新型汽车齿轮钢 2 0 Cr Mn Mo V的试制研究 ,结果表明 ,试制钢种的性能优于传统汽车齿轮钢2 0 Cr Mn Ti 相似文献