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某钨钼多金属矿原矿直接浮选药剂成本高达17.74元/t?原矿.根据原矿中具弱磁性的脉石矿物含量高达67%,开发研究了高梯度磁选抛废新工艺,对含WO3 0.21%、Mo 0.12%的原矿,采用高梯度磁选工艺预先抛除产率为53.41%的磁性废石,然后对非磁性产品进行浮选获得Mo品位为7.47%、Mo回收率为88.97%的钼... 相似文献
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为合理利用江西都昌金鼎钨钼矿业某钨矿矿石,采用浮选工艺对该钨矿中的钨、钼回收开展了可选性试验。试验结果表明:以2#油为起泡剂、柴油为捕收剂,在磨矿细度-0.074 mm60%的条件下,采用1粗2扫、钼粗精矿浓缩粗选后4精2精扫浮选流程,可获得钼品位43.13%、钼回收率50.65%的钼精矿;以纯碱+片碱为调整剂、脂肪酸+植物油酸为捕收剂,采用选钼尾矿1粗2扫、钨粗精矿加温粗选后4精2精扫浮选流程,可获得钨品位60.08%、钨回收率81.28%的钨精矿,获得了良好的试验指标。 相似文献
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西藏某钨钼多金属矿中黑钨矿的试验研究 总被引:1,自引:1,他引:0
为了较好地从西藏某地钨钼多金属矿回收矿石中的黑钨矿,研究采用3种不同选矿工艺方案,均获得良好的试验指标。最终选用工艺最简单的浮选-磁选-重选方案,以适应在西藏特殊环镜下使用。该工艺为细粒黑钨矿的选矿提供了有效途径。 相似文献
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为降低矿山尾砂产率,提高选矿整体经济效益,盘龙铅锌矿引进光电智能抛废分选机,对低品位铅锌矿石进行了预选抛废小型、扩大和工业试验研究.小型试验对+30~-75 mm粒级进行了抛废率试验,确定合理的抛废率为45%,此时铅、锌回收率分别为98.10%和94.77%;对不同粒级进行扩大试验,确定理想的分选粒级为10~75 mm,作业抛废率为45.95%时铅、锌回收率分别为97.68%和94.80%;对+15~-60 mm粒级进行了工业试验,取得20个班综合指标分别为作业抛废率41.20%、尾矿含铅锌为0.04%和0.21%、铅锌损失率为1.82%和2.56%,精矿含铅锌1.37%和5.82%,铅锌回收率分别为98.08%和97.44%.试验表明,光电智能抛废技术对盘龙铅锌矿低品位铅锌矿石分选抛废效果较好,可降低入磨矿石量,提高入选矿石品位,降低磨浮能耗,同时减少尾矿产率,缓解尾矿库库容压力,具有较好的技术、经济和环保效果,为实现"无尾矿山"创造了有利条件. 相似文献
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李碧平 《有色金属(选矿部分)》2010,(5)
对西藏中凯矿业钨、钼、铋多金属矿中的辉钼矿进行了浮选试验。试验研究结果表明,从含钼0.39%的给矿中得到品位为47.41%、回收率为65.24%的钼精矿。本文还讨论了用煤油作捕收剂浮选辉钼矿的作用机理。 相似文献
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甘肃大滩某低品位钛铁矿主要有价元素为铁和钛,TFe品位为12.07%,TiO2含量为5.56%,有害元素硫、磷含量较低。钛主要分布在钛铁矿中,分布率为81.82%,是回收的主要目的矿物。为确定该资源的合理开发利用方案,对其进行了磁选-浮选试验研究。结果表明,原矿磨细至-0.074 mm占38%,在粗选磁场强度为605.1 kA/m、精选磁场强度为565.3 kA/m条件下,经1粗1精磁选可以获得TiO2品位为18.13%、对原矿回收率为76.79%的磁选精矿,磁选精矿采用自主复配合成的高效捕收剂EMG和新型抑制剂SF-101经1粗2精1扫闭路浮选试验可以获得TiO2品位47.46%、回收率88.08%的钛精矿,对原矿回收率为67.63%,可以为该钛铁矿的选别提供借鉴。 相似文献
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某钨多金属矿尾矿中伴生萤石含量为25.07%,为了有效回收该萤石资源,实现资源的综合利用,对其进行了选矿试验研究。研究结果表明:以油酸钠作捕收剂,酸化水玻璃+六偏磷酸钠作为抑制剂,采用1次粗选、1次扫选、粗精矿再磨后7次精选,中矿1、中矿2返回扫选,其余中矿顺序返回的闭路流程,可获得CaF2品位为94.89%、SiO2含量为1.55%、CaCO3含量为0.34%、CaF2回收率为68.12%的萤石精矿,达到了综合回收萤石资源的目的,经济效益显著。 相似文献
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从尾矿中综合回收铜,铁资源的技术与实践 总被引:1,自引:0,他引:1
安庆铜矿充分利用闲置设备,因地制宜,从含铜0.119%、含铁11%的尾矿中综合回收铜,铁资源。用磁选法获得含铁63%、回收率48.71%的铁精矿;用浮选法获得含铜16.94%,回收率84.43%的铜精矿。 相似文献
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攀枝花某低品位钒钛磁铁矿含TiO2为6.21%、TFe为15.34%,矿物嵌布特征较为复杂。试验采用阶段磨矿-阶段弱磁分选铁,两段强磁-全粒级浮选分离钛工艺流程。最终得到TFe品位55.10%、铁回收率40.76%的铁精矿以及TiO2品位46.60%、钛回收率51.09%的钛精矿。工艺流程较好地实现了铁钛分离,精矿指标良好。 相似文献
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鲁南矿业有限公司铁矿石系鞍山式贫磁铁矿,现场生产反浮选尾矿品位达27%,以磁铁矿形式存在的铁占76.54%,存在回收的可能性。采用磁选-反浮选工艺对现场浮选尾矿进行再选试验,结果表明:在再磨细度为-0.043 mm占90%、磁场强度为110 kA/m时,可以得到铁品位为44.36%的磁选精矿,将其作为反浮选的给矿,在浮选温度为35℃,粗选NaOH用量为800 g/t、淀粉为700 g/t、CaO为300 g/t、MD-27为300 g/t、矿浆浓度为40%时,经1粗1精2扫闭路反浮选,得到的精矿铁品位为62.39%、回收率为49.36%,满足了公司对铁精矿品质的要求,可以作为现场流程改造的依据。 相似文献
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甘肃漳县红柱石矿浮选工艺的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
主要介绍了甘肃漳县红柱石矿的工艺矿物学研究及浮选工艺研究。结果表明,采用脱泥=酸性浮选-强磁选选矿艺流程可以从漳县红柱石矿中回收红柱石矿的含量为90.25%、Al2O3含量为56.62%、Fe2O3含量1.46%的红柱石精矿,各项指标均已满足工业要求。该流程结构简单,过程稳定,分选过程中没有添加有毒药剂。 相似文献