共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
2.
对兰州炼油化工总厂二套常减压装置常压蒸馏塔采用美国Setpoint公司的多变量预估控制器IDCOM实现产品质量和实时优化控制做了介绍,并根据控制器在现场的实际投用情况,对控制效果进行了对比分析 相似文献
3.
4.
5.
6.
导向浮阀是由华东理工大学研制开发的一种新型塔板。1993年12月长岭炼油化工总厂将常压蒸馏塔上部11层F1型浮阀塔板改为导向浮阀塔板。改造后,常压蒸馏塔操作平稳、调节灵活,并改善了常压蒸馏塔上部侧线产品质量,提高了轻油收率,每年可获经济效益180万元。 相似文献
7.
8.
中国石化股份公司洛阳分公司针对常压塔填料段超负荷易冲塔和塔底重油中350℃前馏分含量高的问题对其塔盘进行了改造,将提馏段中填料拆除,改造为具有填料化概念的SUPERV1浮阀塔盘,并将常二线、常三线、常四线抽出塔盘也改为SUPER V1塔盘,优化常压塔操作工况,使全塔压降降低0.02 MPa,解决了常二线、常三线重叠问题,提高常压塔拔出率2个百分点以上,产品生产方案更加灵活。 相似文献
9.
10.
11.
12.
基于稳态模型的常压蒸馏塔在线优化控制 总被引:4,自引:0,他引:4
在深入探讨在线代化概念的基础上,提出了一种基于过程稳态模型的常压蒸馏塔在线优化策略,构造了包括代化层、控制层在内的多级优化控制系统。重点介绍了稳态优化器的设计以及在线优化系统的实施,并给出了常压加热炉出口温度在线优化与常压蒸馏增轻油收率在线优化两个成功的应用实例,获得了良好的经济效益。 相似文献
13.
利用多变量控制实现常压塔塔底液位控制 总被引:1,自引:0,他引:1
塔底液位控制在石油化工装置中非常普遍,大多数情况下,用于调节塔底板液位的抽出量又是下一道工序的进料,所以需要采用均匀控制的思想来保证既维持塔底液位在一定的允许范围波动,又尽可能减少对下游工序的影响。现介绍了采用多变量预估控制实现上述实现思想的方法,该方案在兰州石化公司炼油厂二套常减压装置得到了成功的应用。 相似文献
14.
15.
福建炼油化工有限公司炼油厂常压塔的基本控制系统采用美国HONEYWELL公司的TDC3000分散控制系统。介绍了在TDC3000的AM模块中,用CL语言编程实现了常压塔多变量智能控制系统。常压塔多变量智能控制系统采用递阶控制结构,分3层:即协调层、执行层和控制层。协调层由多变量智能控制器构成,负责协调执行中各智能控制器的动作。执行层由各侧线的智能控制器构成,其输出作为控制层中常规PID控制器的设定值。实际运行结果表明,控制系统可以长期稳定运行,提高了侧线温度的控制精度,能够克服加热炉出口温度和原油性质变化的扰动,从而为实现以提高轻油收率为目标的质量卡边控制创造了条件,将为企业带来可观的经济效益。 相似文献
16.
氨氧化过程是硝酸生产的首要工序。它的生产状况影响后续工艺的操作与肖酸生产的效益。龙山化工厂氨氧化过程,采用了浙江大学研制的ZD-92A计算机控制系统,实现了优化控制与管理,获得了显著的经济效益;为改造我国硝酸生产的操作与管理成功地探索,从而为中小化工企业使用计算机控制生产过程和管理作出了示范。 相似文献
17.
18.
19.
利用计算机数据采集系统对常压液体储罐进行改造,计算机对储罐温度,液体检测数据进行自动采集处理,根据罐内物料温度,液体的变化和液体密度,自动计量并显示出罐内的液体数量及其变化,从而帝现对常压液体储罐工作过程进行全方位的自动化监控。 相似文献
20.