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本文介绍新型高效节能 CD90φ800氨合成塔内件的开发过程和成功经验、设计构思和特点,以及第一套工业装置在成都化肥厂顺利投运的情况和取得的技术经济效果。 相似文献
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我公司有φ800mm和φ1000 mm两套氨合成装置.其中,φ800mm氨合成塔采用冷激内冷复合型内件,二进二出、带热交和后置锅炉、塔后补压的流程,配φ600 mm分氨系统.由于设计和制造上的原因,合成塔内件投用后,床层阻力及同平面温差大,氨净值低,加不起负荷.6机(4M8-36型)生产时,合成塔阻力达1.5 MPa,氨净值仅8%左右,不仅影响了装置的产量和能耗,还严重威胁着设备的安全.2003年2月中旬,为配合造气连续转化工程,决定对φ800 mm氨合成系统进行改造:更换塔内件,重新优化工艺流程,以达年产40 kt合成氨能力.经过20多天的紧张施工,顺利完成了本次改造,并一次开车成功,达到了预期目的. 相似文献
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冷激—间冷式氨合成塔是一种节能型的氨合成塔,在设计中吸收了国内外大型氨厂所采用的节能型氨合成塔的一些优点和独到之处,其内件已用于φ600,φ800,φ1000等氨合成塔中。本文介绍了其主要的设计参数和内件流程。 相似文献
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该厂投运的φ1000,φ1200氨合成系统,其内件均采用湖南安淳节能技术有限公司设计、制造的ⅢJ-99型氨合成塔内件,显示出生产能力大、氨净值高、系统阻力小、触媒层温度分布合理以及能耗低等特点。文章对φ1200/ⅢJ-99型氨合成塔内件及升温还原、生产运行情况、内件及配套流程的特点予以了介绍。 相似文献
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一、概况我厂年产合成氨能力为4万吨。在1989、1991年,A110-2不定型氨合成触媒采用了快速升温还原方法,取得了较好的效果。在1992年大修时,氨合成塔采用了成都科大与我厂共同开发的CD90φ800氨合成塔新型内件(冷激-内冷多层复合型结构), 相似文献
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1998年我公司新建合成氨系统采用由瑞士CASALE公司设计的φ1200氨合成塔,其高压外壳由南京化机厂制造,内件外筒、底部换热器和端盖由上海四方锅炉厂制造,内件及零部件由瑞士CASALE公司提供,该内件在我公司进行现场组装。 相似文献
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江西氨厂原设计年产合成氨4.5万吨,配置内径φ800,高13600,容积6.4 m~3氨合成塔一套。投产以来,先后使用了三套管(Ⅰ)型、单管并流型、三套管(Ⅱ)型等合成塔内件,效果不甚理想,在学习南化公司氮肥厂φ1000双层并联氨合成塔经验的基 相似文献
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该文介绍了φ800XF—ⅢJ型内件的工艺特点;改造后的工艺流程、设备技术特性;触媒升温还原情况;以及内件生产状况等。还提出了存在问题和使用注意事项。 相似文献
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该公司合成氨工段技改中,φ800系列配置φ200合成塔,投运了五年,更换了两塔触媒,经历了三次升温还原。文章对其触媒的还原及内件使用情况予以了介绍。 相似文献
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该文介绍了 A201型催化剂与 XF—φ800/320ⅢJ 型内件的配套使用情况。文章对内件流程和气体流程,以及配套使用所显示出来的优点作了概述;对 A201型催化剂的升温还原情况作了报道。 相似文献
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通过对目前已经投运或试制的几种典型、高产节能型的φ800氨合成塔内件,结合生产实践,从理论上进行了粗略的评述。对轴径向或径轴向内冷式、轴径向冷激式、冷激一间冷式氨合成塔内件进行了简介。文章认为:选用内件,要根据本厂的实际,从工艺、结构、操作、寿命、造价等方面去综合考虑,去劣取优。 相似文献
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通过对φ800ⅢJ-99型氨合成塔内件采用A301型催化剂的特性分析,在内件组装、催化剂装填还原及正常操作中掌握其规律,二者的优化组合可有效提高生产能力并达到增产降耗的目的。 相似文献
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简单介绍了在氨-醇系统中,采用新聚结式内件、淋洒式冷排及蒸发式冷凝器等诸项技术设备,对原φ800甲醇装置及配套冷冻系统进行改造,达到扩产降耗的目的。 相似文献