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相似文献
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1.
高效率电机高磁感无取向电工钢   总被引:1,自引:0,他引:1  
简述了有关电机损耗、效率等性能,以武钢研制的高磁感无取向电工钢及其应用为基础,结合传统的技术提出的用该钢设计、制造高效节能电机、提高电机效率应注意的相关技术措施。  相似文献   

2.
低铁损高磁感无取向系列电工钢的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用正交方案研究不同Si、Mn、P、Sn/Sb、B、N等元素组成试料及后工序主要工艺参数对磁性影响规律,提出了可供大生产试制P15/90=4.00-8.00W/kg范围、B50比现行对应各牌号普通硅钢高0.1T(B50≥1.75~1.80T)以上、适合作中小型高产电机铁芯材料的低铁损高磁感系列无取向电工钢成及主要工艺参数组成方案。  相似文献   

3.
介绍了武钢研制开发的无Si低Si含P,Si-Al-Mn及多元合金化3个系列高磁感低铁损无取向电工钢在各类电机,电器中的试用效果及主要应用技术。  相似文献   

4.
简述了有关电机损耗、效率等性能 ,以武钢研制的高磁感无取向电工钢及其应用为基础 ,结合传统的技术提出了用该钢设计、制造高效节能电机、提高电机效率应注意的相关技术措施。  相似文献   

5.
《宝钢技术》2011,(2):31-31
低铁损高磁感冷轧无取向电工钢带的生产方法,其包括如下步骤:①成分为wc≤0.0050%,wSi≤2.50%,WAl≤1.0%,且wSi+2wAl≤2.50%,  相似文献   

6.
研究了主要成分和工艺对极低铁损高磁感无取向电工钢磁性的影响。结果表明,在研究条件下Si和Al均为基本合金化元素,但Al降低铁损的幅度较大,恶化磁感作用小,热轧板常化能降低铁损,缓冷可明显改善磁感,采用一次冷轧法可获得较好的综合磁性,适当提高退火温度可使不同状态的热轧板成品性能基本趋于同一水平。  相似文献   

7.
宝钢高效无取向电工钢的发展与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了宝钢高效无取向电工钢的发展历史、生产工艺技术、产能规模、牌号分布及性能特点.对高效无取向电工钢采用简单替代普通无取向电工钢使用、局部优化设计替代普通无取向电工钢使用和全新设计机型使用等不同的应用方式进行了简单阐述比较,并对其在压缩机电机、家用电器电机、工业电机和EI铁芯等行业的应用进行了效果评价.基于试用效果,讨论了采用宝钢高效电工钢对提升用户产品综合竞争力和促进国家节能降耗的意义.  相似文献   

8.
生产工艺参数对无取向电工钢磁性的影响   总被引:5,自引:2,他引:3  
储双杰 《特殊钢》2003,24(2):37-39
宝钢无取向电工钢生产结果表明:冶炼时钢中添加适量Al可降低无取向电工钢的铁损,钢中MnO等夹杂物可造成其磁性明显劣化;随着热轧终轧温度的提高。钢的磁感均明显上升,热轧带钢精轧后慢速冷却时,则晶粒生长充分。改善钢的磁性;冷轧工序中,随着板厚增加,铁损与磁感均提高,酸洗速度的波动会引起带钢磁性的波动。  相似文献   

9.
 通过分析大生产试验中Si、Al等主要合金元素与成品性能的关系,设计出合理的化学成分;依据大生产热轧板坯加热温度、精轧和终轧温度等主要工艺因素对成品磁性能的影响规律,进行了工艺参数的优化。在无常化设备与钢质纯净度较低的情况下,开发出了低铁损高磁感电工钢50W600H,而且该钢的各项性能指标均达到了用户的要求。  相似文献   

10.
低磁场特性优良的无取向电工钢板开发成功   总被引:1,自引:0,他引:1  
卢凤喜 《武钢技术》1999,37(6):54-56,58
1前言日本开发成功低磁场特性优良的半工艺无取向电工钢板。成分范围为Si<1%~3.5%,Al<O.004%,Mn0.l%~0.8%,P<0.2%,S<0.02%,C<0.005%,N<O.005%的钢板。通过限定该钢板中所含夹杂物的大小及数量,直径O.1-1m的数量为500-5000个/mm2,直径1-7.5m的为200个/mm2以下,使磁性退火后低磁场领域下的磁感及铁损大幅度得到改善。2以往研制状况及存在的问题小型马达,特别是交流马达、功率驱动马达。小型控制用马达等,重视响应性,作为铁芯材料使用的电工钢板,要求磁化曲线陡直,即要求低磁场领域的磁感高。对…  相似文献   

11.
简述了国内高牌号无取向电工钢的生产现状及三大钢厂高牌号无取向电工钢的主要性能与用途,并就国内外高牌号无取向电工钢产品性能进行了比较,最后针对武钢的电工钢生产提出几点建议。  相似文献   

12.
针对川威950的工艺现状,结合无取向低硅钢SGG生产的工艺特点,主要从控制其钢坯加热和轧制以及终轧温度和卷曲温度几方面入手,进行无取向低硅钢生产的工艺控制研究。同时根据近6000吨的生产实践表明,该工艺措施能很好的满足该钢种的需要。  相似文献   

13.
分析了高牌号无取向电工钢在液相、凝固过程以及奥氏体相等不同阶段中,硫化物、氮化物析出的热力学条件,计算了不同温度下硫化物、氮化物的析出平衡浓度关系,得到了各种析出物的析出温度。  相似文献   

14.
为了解决传统无取向电工钢在降低铁损的同时磁感下降的问题,在普通冷轧高牌号无取向硅钢W10的基础上,通过提高钢质纯净度并适当降低Si和Al的总量,添加少量辅助元素X,用正交法优化常化和成品退火工艺,进行中试试验和大生产试制,研制出0.35 mm高效电机用无取向电工钢35W300。分析了产品的磁性、组织、表面织构和析出相,发现添加辅助元素X、提高常化温度和成品退火温度可改善产品磁性能。35W300钢的磁性典型值铁损P1.5/50为2.41 W/kg,磁感B5000为1.73 T,该产品实现了低铁损和高磁感,可满足高效电机的要求。  相似文献   

15.
承钢采用铁水预处理(脱硫)→转炉提钒→转炉冶炼→RH精炼→连铸→轧制工艺,成功研发了无取向电工钢CGW800.试制的CGW800钢碳含量≤0.006 0%、氮含量<0.004 0%,热轧后的金相组织为铁素体和少量渗碳体,晶粒度5.5级,获得了较粗大、均匀的晶粒,钢板的成分和力学性能达到了标准要求.  相似文献   

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