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中国是刹车盘生产大国,同时也是出口大国,主要出口美国、加拿大、澳州、韩国、日本、欧洲等国家和地区,执行美国G3000标准,质量要求及检验标准十分严格,表面不允许有任何像针孔般大小的缺陷.在这种标准下,对我国现有的铸造工艺和装备水平来讲,要想将废品率控制在10%以下非常困难,一般的企业废品率都在15%左右,更有些企业达到了20%以上的废品率.有近一半以上的废品是在加工时出现的,甚至是磨花时出现的,这时出现的缺陷用传统修复工艺无法解决,只能报废重熔. 相似文献
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《特种铸造及有色合金》2012,(8):702
由全国总工会、中国机械工程学会、装备再制造技术研究院、中国铸造协会等单位支持的第七届全国铸件缺陷修复新技术研讨会暨第二届全国铸造缺陷修复机操作技能总决赛,日前在京落幕。据悉,每年我国铸件废品率多达5%~15%,个别复杂、 相似文献
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《特种铸造及有色合金》2012,(7):680
由全国总工会、中国机械工程学会、装备再制造技术研究院、中国铸造协会等单位支持的第七届全国铸件缺陷修复新技术研讨会暨第二届全国铸造缺陷修复机操作技能总决赛,日前在京落幕。据悉,每年我国铸件废品率多达5%~15%,个别复 相似文献
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本文针对国内刹车盘铸件的生产工艺状况及刹车盘的结构特点,分析了常见铸造缺陷如气孔、缩松、金相组织不达标等的形成机制,提出了防止的工艺措施和对策。 相似文献
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全铸造柴油机机体缺陷修复 总被引:2,自引:0,他引:2
我厂试制出一台全铸造柴油机机体样机,材质为球墨铸铁QT500-7(图1)。由于经验不足,水道壁厚个别部分为 5 mm,没有达到设计要求的 10 mm,车间工人在清理芯子时,不慎把第五缸水道较薄处捅出约6mm孔洞,开始时车间采用气焊方法修补,焊补后锤击焊缝表面,用放大镜检查补焊表面及周围有较多毛细裂纹及气孔,再进行水压试验,发现补焊处及周围多处有细水流喷出,说明有穿透型缺陷,如果报废,将造成重大损失,决定重新补焊修复。1焊接方案制定 柴油机机体结构复杂,体积庞大,结构整体刚性较大,而缺陷又处于中央部位… 相似文献
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船用柴油机气缸套铸造缺陷的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对船用柴油机气缸套在铸造过程中出现的缺陷进行了分析研究,采取了相应的工艺措施,减少甚至消除这类缺陷,使气缸套的废品率大为降低,获得了可观的经济效益。 相似文献
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我厂与奥地利合作生产的“宝钢三期”工程斗轮堆取料机中 ,行走台车的车轮材质为ZG4 2CrMo ,铸后经机械加工 ,发现部分车轮端面上有砂眼 (图 1) ,须进行焊接修复。通过焊接试验和工艺评定 ,总结出合理的焊接工艺 ,并应用于生产 ,效果良好。4 2CrMo含C量较高 (0 .38%~ 0 .4 5 %) ,同时Cr、Si含量也较高 ,使其具有较大的热裂纹倾向 ,因此在选择焊接材料时 ,应选用含C量低 ,含S、P杂质少的填充材料。同时 ,4 2CrMo淬硬倾向明显 ,冷裂倾向严重 ,为防止冷裂纹 ,应采用小的线能量施焊 ,并同时采取预热、缓冷及焊后热处理等… 相似文献
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用铸造缺陷修补机对灰铁IIT250、球铁QT500试块,以及2件HT250泵体、3件QT500阀体渗漏缺陷进行了焊补试验,并对焊补效果进行检测和显微分析,结果证明用铸造缺陷修补机焊补灰铁、球铁铸件缺陷的焊补质量良好、可靠。 相似文献
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我厂生产的柴油机进、排气门座,材料为铜铝钼合金铸铁,0.5t工频电炉熔炼。铸型外层为湿型砂,内腔为合脂砂。立式筒体浇注。在近期生产中,由于工艺控制不当,致使铸件内壁出现气孔和缩孔,如图1所 相似文献
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介绍了HXN5气缸盖铸件生产过程中发生的夹杂、错边、缩孔、水腔内毛刺等典型铸造缺陷,综合气缸盖铸件的结构和工艺特点,结合操作现场的实际情况,采取逐步优化工艺、规范操作等措施,有效地消除了相关缺陷的发生. 相似文献