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采用曝气生物滤池工艺对燕化公司西区污水处理场的二级出水进行了处理,研究了进水NH3-N浓度、COD浓度、m(COD):m(NH3-N)、碱度及气水比对NH3-N去除效果的影响。试验结果表明,当进水NH3-N质量浓度小于30mg/L时,曝气生物滤池对NH3-N具有良好的去除作用,平均NH3-N去除率达到90.4%,出水NH3-N质量浓度可降至1mg/L以下。NH3-N去除率随进水m(COD):m(NH3-N)的增加而降低;当进水m(COD):m(NH3-N)小于2.0时,NH3-N去除率达到90%以上。在进水碱度约为290mg/L和气水比为3:1的工艺条件下运行,系统可获得较高的NH3-N去除率。 相似文献
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粉煤灰复合滤料曝气生物滤池处理污水试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用粉煤灰复合滤料曝气生物滤池(BAF)装置处理污水,研究了气水体积比、水力负荷、进水污染物负荷对COD和NH3-N去除效果的影响。结果表明,在进水COD和NH3-N的质量浓度分别为200mg/L和25mg/L时,适宜的气水体积比为10:1,COD和NH3-N的去除率能够分别达到77.93%和84.78%;适宜的水力负荷为1.01 m3/(m.2h),COD和NH3-N的去除率能够分别达到87.88%和90.01%。反应器具有较强的抗污染物冲击负荷的能力,有机负荷在1.03~3.68kg/(m.3d)时,COD去除率均保持在75%以上;当氨氮负荷在0.22~0.44kg/(m.3d)化时,NH3-N去除率均保持在85%以上。 相似文献
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对上向流曝气生物滤池(UBAF)前置反硝化工艺处理城市污水的脱氮性能进行了试验研究,探讨了在不同回流比下,系统对COD、TN、NH3-N的去除效果。试验结果表明:当回流比从100%增加到300%时,对COD和NH3-N的去除率有着缓慢的增加,但当回流比增加到400%时,COD和NH3-N的去除率开始下降;回流比对TN的去除影响显著,在一定范围内增大回流比有利于TN的去除,当回流比为200%时,对TN的去除效果最好;在最佳回流比200%下,系统对COD、NH3-N和TN平均去除率分别为92.53%、93.50%和79.79%,出水COD、NH3-N和TN的平均质量浓度分别为17.70、2.12和11.36 mg/L,均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级标准。 相似文献
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针对制药废水高COD、高NH3-N和有机物难降解的特点,提出了碱化、蒸发和汽提工艺组合的处理方法,考察了NaOH加量、蒸发量及汽提量对废水COD及NH3-N去除效果的影响。结果表明,组合工艺对废水的COD、NH3-N有很高的去除率。在NaOH加量为20g·L-1、蒸发量为80%、汽提量为1.0%的条件下,COD去除率最高达99.4%、NH3-N去除率最高达98.5%;同时,提高了出水的可生化性,出水COD和NHa—N均达到了《制药工业水污染物排放标准》(GB21907—2008)。 相似文献
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采用电化学氧化法去除垃圾渗滤液中的COD和NH3-N,阳极为掺硼金刚石(BDD)薄膜电极,阴极为AISI201不锈钢,考察了对垃圾渗滤液中COD、NH3-N去除率和能耗的影响因素。结果表明,电流密度、稀释比是影响电化学氧化过程的主要因素,初始pH和极板间距对污染物去除率的影响较小。在稀释体积比1:2,电流密度75mA/cm2,不调节pH,极板间距为10 mm的最优工况条件时,COD、NH3-N的质量浓度变化分别满足线性方程COD/(mg·L-1)=1 675-3.1t/min和ρ(NH3-N)/(mg·L-1)=1 296-2.5t/min,对应线性相关系数分别为0.992、0.996。电化学氧化9 h后,COD、NH3-N去除率分别为99.13%、99.95%,能耗为88.61 kWh/m3。 相似文献
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选取苏南某工业园印染废水为研究对象,通过对废水排放量、pH、COD、NH3-N和TP的监测,研究了废水水质水量的变化规律。结果表明:园区印染废水具有COD值高、碱性大等特点,未达到排放标准。污染物浓度月变化:COD最小,TP次之,NH3-N最大。污染物排放量月变化:1~3月COD排放量急速上升,而4~12月COD排放量呈小幅波动、缓慢上升的趋势;1~2月TP排放量急速上升,3~12月TP排放量小幅波动;NH3-N全年的排放量波动较大。 相似文献
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菹藻浜宝山段河道污染负荷估算及来源分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为研究菹藻浜宝山段河道污染负荷和污染物来源,利用2007—2011年菹藻浜宝山段河道污染源的水质数据,选取COD、NH3-N和总磷等作为典型水质指标,计算蕴藻浜COD、NH3-N污染负荷和各污染源贡献率。结果表明氨氮和COD为蕴藻浜宝山段河道主要污染类型;菹藻浜宝山段的COD、氨氮水环境容量分别为27149t/a、1357t/a,COD的削减量为-13218t/a,现状纳污量未超出水环境容量;氨氮的削减量为2175t/a,削减率为62%。上游和支流为菹藻浜宝山段河道主要污染源,上游对COD和NH3-N的贡献率分别为30.12%、36.23%,支流对COD和NH3-N的贡献率分别为54.36%和58.62%。 相似文献
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曝气生物滤池处理印染废水挂膜启动研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用不经二沉池沉淀的二级生化出水启动生物活性炭装置。启动挂膜过程中研究了装置对COD、NH3-N及色度的去除效果和进、出水的DO、pH值变化。试验结果表明:生物膜成熟后,生物活性炭装置对COD、NH3-N及色度均有较好的去除效果,稳定运行时COD的去除率保持在65%以上,NH3-N的去除率保持在70%以上,出水中未检测到色度。通过考察装置进、出水DO和pH值变化,可以判断硝化细菌的生长状况。研究结果显示:挂膜过程中进、出水DO差值变小时,硝化细菌生长状况良好;挂膜过程中出水pH值变小时,硝化细菌生长状况良好。 相似文献
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在原有废水处理设施的基础上,对原有水处理工艺进行了改造,强化了预处理过程,采用UASB+CASS工艺处理乳酸生产废水,在进水COD为3 256 mg/L、BOD5为1 320 mg/L、SS和NH3-N的质量浓度分别为635、31 mg/L时,出水水质稳定,COD为98mg/L、BOD5为26mg/L、SS和NH3-N的质量浓度分别为75和22mg/L,达到GB8978-1996表4中规定的二级要求,去除率分别可达到97.0%、98.0%、88.2%和29.05%。该项工程可为类似高含量有机废水的处理提供参考。 相似文献
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纺织印染助剂生产废水表面活性剂及乳化剂、氨氮、有机胺和有机物的含量较高,难降解物质多,水质水量波动大。采用调节池-加药气浮池-厌氧水解池-悬浮生物滤池(内分脱碳区、亚硝化区和硝化区)-沉淀池的组合工艺,在进水COD平均为4 284 mg/L,水解酸化后NH3-N质量浓度平均为184 mg/L的情况下,出水COD平均为273 mg/L,去除率达到93.6%,出水NH3-N质量浓度平均为9.6 mg/L,去除率达到94.8%,达到入管排放标准。 相似文献
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采用臭氧-水解酸化-内循环BAF组合工艺深度处理燃料乙醇企业二级生化出水,考察了臭氧氧化时间、臭氧投加速率、生化处理单元HRT对废水COD、NH3-N、色度去除率的影响。结果表明:当进水COD为230~270mg/L,NH3-N为9.7~10.9 mg/L,色度为80~124倍时,在臭氧氧化时间为30 min,臭氧投加速率为1.40 g/h,水解酸化池和内循环BAF反应器HRT均为4 h的条件下,出水COD、NH3-N分别为45.9、3.13 mg/L,色度4倍,达到了《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级排放标准的要求。 相似文献
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化肥生产综合废水回用处理工艺技术比较试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了寻求通用的以天然气为原料的化肥生产综合废水处理回用技术,试验采用膜生物反应器(MBR)、曝气生物流化床(ABFT)和曝气生物滤池(BAF)三种工艺对去除生产废水中的COD、NH3-N、硝酸盐氮的效果进行了比较。试验结果表明,三种工艺处理出水NH3-N的质量浓度均小于10 mg/L,达到设计要求;MBR和BAF处理出水COD的质量浓度低于30 mg/L,也满足要求,ABFT处理出水COD超标,三种工艺对硝酸盐氮的去除率都不高,脱氮不彻底。本试验为工程设计提供了技术参考。 相似文献
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鼓泡塔生物反应器处理化肥工业含氨废水的实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
化肥工业废水成分复杂 ,COD及 NH3 - N浓度高 ,处理上有一定的难度。试验采用活性污泥法 ,研究了利用优势菌种 ,结合鼓泡塔生物反应器对化肥工业含氨废水 (NH3 - N<45 0 mg/ L,COD<10 0 0 mg/ L)进行生物硝化处理 ,试验结果表明 :当温度为 30℃ ,p H值为 8,通气量为 0 .15 m3 / h,固含率为 2 .5 g/ L,水力停留时间为 8h时 ,该废水经过处理 ,最终出水 NH3 - N<5 mg/ L,COD<5 0 mg/ L,远低于国家化肥行业废水排放一级标准 相似文献