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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
某焊接钛管在冷轧时于焊缝处开裂,通过化学成分分析、金相检验、断口形貌分析以及能谱分析等方法对其开裂原因进行了分析。结果表明:由于钛管在焊接时存在不规范操作,使得钛管焊缝处混入杂质元素,并与空气中的氧元素发生反应生成氧化物或碳氧化合物;这些化合物成为焊缝中的大颗粒夹杂物,从而导致钛管焊缝在冷轧时局部区域发生开裂。  相似文献   

2.
通过对20g钢板冷弯开裂的试样进行理化检验、显微断口分析和能谱分析,认为钢中大量非金属夹杂物(MnS)的存在反较为严重的带状组织和成分偏析,是导致钢板冷弯试样开裂的原因。提出了加强冶炼工艺的控制,以保证钢板冶金质量的建议。  相似文献   

3.
某Q550D钢拉伸试样在拉伸试验后出现拉伸断口分层现象。通过宏观观察、金相检验、硬度测试、能谱分析等方法,对拉伸断口的分层原因进行了分析。结果表明:Q550D钢板坯在连铸过程中采用了不适宜的连铸工艺,造成连铸钢坯在上、下1/4处出现成分正偏析,在连铸钢坯的1/2处存在负偏析、夹杂物,后续经轧制后在板材的1/4厚度处存在较严重的贝氏体偏析带,在心部区域有大量的B类夹杂物,最终导致拉伸试样断口出现分层现象。  相似文献   

4.
一贮箱在水压试验时环焊缝开裂导致泄漏。对焊缝断口和材料组织进行了分析,认为焊缝泄漏是由于局部存在密集热裂纹所致。对热裂纹的产生机理进行了分析,提出了预防措施。  相似文献   

5.
目的 以发生开裂的27SiMn钢窄间隙GMAW环焊缝为研究对象,研究其裂纹形成原因及扩展过程。方法 对裂纹附近的母材及焊缝进行化学成分分析、裂纹宏观形貌分析、金相组织分析、扫描电镜分析、结构受力分析等,探明裂纹的形貌特征、形成原因及扩展路径。结果 试样化学成分和金相组织无明显异常,满足使用要求。裂纹属于明显的张开型(Ⅰ型)裂纹,从焊缝根部向缸体表面呈碗状扩展,形成缸体内部与外部的连接通道,导致液压油渗漏。裂纹起源于焊缝根部的热影响区,焊缝根部熔深不稳定,部分拼接处存在未熔透缺陷,未熔透处存在的氧化铝、碳酸钙等夹杂物是形成裂纹的主要诱因。在焊接残余应力的作用下,沿焊缝根部的夹杂物形成轴向裂纹和周向裂纹;在工作载荷的作用下,焊缝根部周向拉应力和轴向拉应力达到最大值,其中周向拉应力约为工作载荷的5.5倍,在周向拉应力的作用下,裂纹沿径向和轴向发生扩展,最后形成碗状的裂纹扩展面。结论 焊缝根部的未熔透缺陷和非金属夹杂物是产生裂纹的主要原因,在工作载荷的作用下,裂纹沿轴向和径向发生扩展,最后扩展至缸体表面呈碗状。  相似文献   

6.
不锈钢钢管在加工成型过程中发生开裂。采用金相及电子探针等方法对不锈钢钢管的开裂原因进行了分析。结果表明,硫和锰元素含量超标,大量非金属硫化物夹杂物的存在造成不锈钢钢管的开裂。  相似文献   

7.
为探讨690 MPa级低合金高强钢焊接接头组织与性能的关系,采用手工电弧焊(SMAW)和埋弧焊(SAW)获得成形良好的焊接接头,经过拉伸、冲击、弯曲试验及光学显微镜、扫描电镜和透射电镜分析,对两种焊接方法的接头组织性能进行研究.结果表明:两种焊接方法的焊缝组织主要为板条状贝氏体和少量针状铁素体,粗晶区为粗大贝氏体和少量马氏体;焊缝中含有大量分布均匀的微小球形夹杂物;两种焊接方法所得焊接接头都具有较高力学性能,-50℃的冲击断口形貌为韧窝、准解理混合型;埋弧焊焊缝冲击韧性低于手工电弧焊,手工电弧焊熔合线处冲击吸收功小于埋弧焊,但随距熔合线距离增加其值增加更快.显微组织和夹杂物是影响接头性能的主要因素.  相似文献   

8.
高频焊管焊缝冲击韧性异常原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为查明J55钢高频焊管焊缝处的冲击功差异较大的原因,对母材,焊接热影响区及焊接区进行了微观分析,结果表明,冲击功低者,其母材,热影响区和焊缝区分别存在较严重的带状组织,粗大的过热组织和夹杂物等。  相似文献   

9.
不锈钢管道焊缝区域的海水腐蚀性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过化学成分分析、金相试验和腐蚀试验,分析了不锈钢管道焊缝及附近区域耐海水腐蚀的特点,揭示了该焊缝及附近区域的海水腐蚀规律,并总结出该焊缝及附近区域金相组织变化对耐海水腐蚀性能的影响。  相似文献   

10.
采用宏观观察、SEM断口检查、材料检查、金相检查方法对某发动机部件安装座焊缝裂纹进行了检查及分析,确认了该裂纹产生是由于在发动机该部件的薄壁上焊接该安装座时,存在焊接应力;装配焊接定位时产生校正应力;加之导管传给安装座的振动应力,叠加产生较大的应力,在此大应力的作用下,由安装座焊缝边缘应力集中的薄弱部位产生疲劳裂纹.提出了预防安装座焊缝疲劳裂纹失效的防范措施.  相似文献   

11.
磷脱氧铜无缝管断裂原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
用SEM等方法对电冰箱压缩机用磷脱氧无缝铜管异常断裂进行了分析。结果表明,夹杂物局部偏聚是铜管断裂的内在原因,焊接时产生的热应力及弯曲变形是铜管断裂的外部诱发因素。有效的改进措施是严格控制杂质含量、将高温焊接工艺改为低温焊接工艺。  相似文献   

12.
蒸汽管爆裂原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
蒸汽管材料为15CrMoG,设计寿命为15-20 a(年),使用一年半后发生了爆裂,现场调查表明蒸气管有超温使用现象。通过化学成分分析和常温力学性能分析表明蒸气管用料符合技术要求。金相分析结果表明蒸汽管有蠕变空洞和珠光体球化现象,高温瞬时力学性能试验结果表明蒸汽管于705℃时力学性能已明显降低,断口宏观检验和断口微观分析均表明该蒸汽管爆裂具有超温爆裂特征。  相似文献   

13.
列举了热轧带钢在生产检验及用户使用过程中常出现的开裂现象,并对开裂带钢进行了化学成分及低倍和金相检验分析.结果表明,化学成分符合要求,铸坯存在皮下气泡、带钢存在非金属夹杂及游离渗碳体是带钢出现开裂主要原因.提出了改进建议.  相似文献   

14.
钢棒热处理开裂分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
某进口的1Cr13S钢棒在进行热处理时发生开裂。采用化学分析、金相检验及扫描电镜等方法进行了相关分析。结果表明,钢棒中硫化物分布不均匀,且沿晶界呈颗粒链状分布是导致钢棒在热处理时开裂的主要原因。  相似文献   

15.
Q235中板冷弯开裂原因探讨   总被引:1,自引:2,他引:1  
Q235钢板在冷弯时出现开裂,采用扫描电子显微镜对开裂件进行了观察。结果表明,钢板表皮下存在的大量夹杂物,在轧制过程中极易形成裂纹源,并由此产生裂纹的延伸扩展,最终导致钢板冷弯时开裂。消除钢板冷弯开裂的主要措施是提高钢水的纯净度以减少其内部夹杂物。  相似文献   

16.
PC管桩钢筋镦头开裂原因分析   总被引:3,自引:1,他引:3  
PC管桩钢筋镦头时常发生开裂。对开裂的镦头进行了化学成分、夹杂物及金相组织等检验。结果表明,镦头内部存在的大颗粒夹杂物和较严重的条形夹杂物是导致PC管桩钢筋镦头开裂的主要原因。提出了改进措施。  相似文献   

17.
采用理化检验及受力分析等方法,对20CrMnTi圆钢剪切开裂进行了分析。结果表明,原材料热轧后冷速过快,造成组织异常,硬度偏高,导致了剪切开裂,提出了改进措施。  相似文献   

18.
彩用化学分析和金相检验等方法对工业锅炉烟管扳边开裂原因进行了分析。结果表明,钢管中存在折叠及较严重非金属夹杂物是导致开裂的主要原因。  相似文献   

19.
高碳高合金冷作模具钢淬火开裂分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
某SKD11高碳高合金冷作模具钢板在淬火过程中开裂失效。采用金相、扫描电镜、能谱分析等方法对开裂原因进行了分析。结果表明,钢板存在的冶金缺陷以及不合理的机加工和结构设计,是导致其淬火开裂的根本原因。  相似文献   

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