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使用高位吸氨后,可使气氨总管压降得很低,甚至可以抽成负压,这对降低合成氨冷温度,从而降低进塔氨含量无疑是有利的。但在实际使用中,由于合成氨冷器所蒸发的气氨与高位吸氨制浓氨水所需要的气氨存在一个平衡的问题,尤其在夏天,冷冻消耗量大,必须借助冰机的调节,当气氨过剩时开启冰机,把气氨重新压缩冷凝成液氨送回贮槽,以达到平衡。但冰机的压缩比一般不能大于8,如冰机进口压力过低,压缩比过大,就要影响冰机的效率和正常运转,甚至损坏冰机的另部件,影响合成氨生产过程。 相似文献
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对现有工艺流程进行了合理的改进,采用首先取消氨冷器(E0706)气氨至高压冰机吸入罐的单向阀,再将(D0703)产品液氨补充到冷冻系统的高压氨收集罐(D1101)等的改进措施,以维持冷冻循环氨的平衡。这不仅解决氨平衡矛盾,同时为高,同时为高,负荷运转创造了条件。 相似文献
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为了降低氨冷负荷,该厂在原淋洒式水冷器出口,增加了一只(自制的)70m~2的列管式冷却器,并用深井水冷却。取得了效益:①铜液氨负荷大大减轻;节约冷冻量458MJ/h;②冰机负荷减轻,节电30kWh/h。文章对其工艺流程;改进依据;设计计算等进行了论述。 相似文献
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针对合成氨装置氨冷冻系统冰机带氨造成装置停车问题,系统分析冰机带氨的原因,通过优化系统操作工况,消除了冰机带氨现象,冰机运行平稳。 相似文献
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我公司合成氨装置的气体精制工序采用铜氨液洗涤法脱除压缩机五段气体中的CO、CO1、O2和H2S。3#精炼铜液再生系统原有1台换热面积为320m^2的喷淋式水冷器,其管外壁易结水垢、长青苔,传热效率低,造成水冷后的铜液温度高,氨冷器负荷重,增加了冰机冷冻功耗。在 相似文献
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文章对蒸发式冷凝器在合成氨冷冻系统中的应用进行分析讨论,根据三化原有冰机冷凝负荷确定新增蒸发式冷凝器的排放量,实践证明,蒸发式冷凝器代替立式水冷器,达到了降低电耗、提高换热效率、降低冰机出口压力和温度、减少冰机检修次数的目的,可供参考。 相似文献
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1前言中原化肥厂氨回收单元(以下简称10单元)是重要的节能工段。设计能力日回收成品氨27,5t。但是,每次停车后再开车,总是不可避免地有少量水蒸汽通过惰性气体换热器(代号09E001)进入第二氨冷器(代号08E006)。在08E0O6中累积下来,给我厂造成危害:一是氨冷器08EO06中带水,降低冷冻压缩机的工作效率,增加冷冻功耗。二是使我厂每年都要有数次在氨冷器08EO06底部导然处排水。排放时氨味很大,不仅污染了生产环境,也成为排放地漏中分析氨不合格的主要原因之一。为此提出对10COOZ汽提塔顶部放空进行改造,如图所示(虚线为改进… 相似文献
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介绍了合成冷冻系统的工艺流程,在此基础上根据不同热氨温度对应的饱和蒸汽压分析计算降低压缩功耗的可行性,并对冰机降压操作效果进行了总结评价。 相似文献
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2000年以前,我公司采用的冰机氨冷凝器均为LN-200列管换热器。当时,我公司合成氨生产能力为6万t/a,但由于氨冷凝器的换热效果不太理想,在夏季冷冻系统的5台JZK20C制冷能力580kWh冰机及5台换热面积F=197m^2氨冷凝器全部满负荷投入系统后,方能满足生产要求,且冰机经常超电流,氨冷凝器进口温度为68℃,氨冷凝器出口温度超过33℃。 相似文献
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尽管合成氨装置合成工段的最终产品为液氨,但由于合成氨装置自身生产工艺的要求,需要用氨制冷来进行冷却、分离,对于铜洗精炼、32MPa合成工艺的合成氨装置,自产液氨基本能满足铜液氨冷器、合成氨冷器的冷冻负荷,但在夏季气温较高时仍略显不足,可见,如果没有氨压缩机提供冷冻量,合成氨装置输送出去的氨将为气氨。而尿素装置生产所需的原料氨为液态氨,因此,尿素工厂需要用氨压缩机给铜液氨冷器、合成氨冷器提供冷冻量,使合成工段产的液氨供尿素装置生产用。一般地,合成工段每生产1吨液氨,铜液氨冷器所需冷冻量为4.184… 相似文献
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为了避免击缸事故,冰机进口气氨适当过热是必要的。气氨的过热度不宜超过5℃。调查表明,不少氮肥厂特别是小氮肥厂的冰机进口温度往往过热甚多,有的竟达30~40℃。本文主要讨论进口气氨过热对冰机能力的影响。並提出简易提高冰机能力的措施。冰机吸气状态变化对制冷循环的影响,可以从温—熵(T~S)图与压—焓(lgp~i)图(图 相似文献
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介绍了联碱生产中外冷器采用满液位操作的工作原理、工艺流程。采用满液位操作提高了外冷器换热效果,降低了能耗,杜绝了冰机带液现象,减少了维修频率,经济效益显著。 相似文献