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超超临界机组水冷壁节流孔板结垢爆管分析及预防 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了玉环电厂水冷壁结构特点,分析了节流孔板结垢堵塞造成超温及爆管的原因。 为有效预防水冷壁节流孔板结垢,建议在机组投产前应加强化学清洗,机组给水处理采用加氧处理方式。 相似文献
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华能玉环电厂超超临界1000MW机组锅炉为垂直管圈水冷壁燃煤直流炉,采用八角双火球切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、一次中间再热方式.机组承担基本负荷,但能参与调峰.在25%以下负荷,以循环泵强制循环方式运行,在25%以上负荷时,以纯直流方式运行. 相似文献
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介绍了华能玉环电厂超超临界1000MW机组锅炉起动系统、水冷壁系统、燃烧系统等结构及技术特点,以及锅炉投产后实际运行中存在的问题.运行结果表明,机组运行较为稳定,主要运行指标达到设计要求.在额定工况下,2台机组供电煤耗分别为283.2g/(kW.h)、283.9 g/(kW·h).锅炉效率高达93.88%. 相似文献
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超超临界机组起动过程中锅炉上水冲洗阶段存在能耗高、时间长、冲洗效果差等问题,对此制定了锅炉静压上水冲洗的优化方案,并在华能玉环电厂超超临界机组的起动过程中应用。实践证明,锅炉静压上水冲洗方式与原设计冲洗方式相比,冲洗过程净节约厂用电2.85万kW.h,多发电70万kW.h,节省燃油20t,节能效果显著。 相似文献
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结合1000MW超超临界塔式锅炉的调试情况,对锅炉调试的各个阶段、冷态通风试验、锅炉蒸汽吹管、制粉系统调整试验、锅炉整套启动过程进行了描述,对整套启动过程中出现的问题进行分析并提出了解决方法。 相似文献
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1 000 MW超超临界机组的先进设计与经济运行分析 总被引:2,自引:0,他引:2
华能玉环电厂4×1000MW机组在国内首次采用26.25 MPa/600℃/600℃超超临界参数,汽轮机为筒式高压缸,应用补汽技术和1146mm末级长叶片,锅炉采用单炉膛八角反向双切圆燃烧及内螺纹管垂直上升膜式水冷壁。其1、2号机组在2006年实现双投,运行半年来,性能稳定,机组热效率达45.4%,实际发电煤耗270.6g/(kW·h),居于国际先进水平。文章分析了机组的特点和先进性,介绍了调试与运行的一些经验,可供国内同行参考。 相似文献
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对华电邹县电厂四期超超临界机组7号炉后屏过热器泄漏原因进行了分析,认为主要因管子入口节流孔被堵塞,通流截面减少,蒸汽流量降低,冷却效果差,管子过热导致爆管所致.同时介绍了该锅炉的吹管工艺特点. 相似文献
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某电厂600 MW机组DG1900/25.4-Ⅱ型超临界锅炉为单炉膛、平衡通风、旋流燃烧器前后墙对冲燃烧、一次中间再热、变压本生直流炉,其主要设计参数见表1,起动系统如图1所示. 相似文献
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超超临界机组发电机内冷却水运行中存在的问题及处理 总被引:3,自引:0,他引:3
对超超临界机组发电机运行时容易发生腐蚀和腐蚀产物沉积问题进行分析,提出了超超临界机组发电机内冷却水控制指标.研制出FNC-1型和FNC-2型发电机内冷却水处理装置,其分别适用于发电机定子冷却水和双水内冷水的处理.实际运行结果表明,该装置可真正起到防腐蚀和防沉积的作用. 相似文献
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超超临界1000MW机组锅炉屏式过热器爆管原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
某电厂超超临界1 000MW机组锅炉屏式过热器同一根管连续发生2次爆管事故,经对爆管宏观检查,化学成分分析,拉伸、金相、扫描电镜和能谱分析等,表明爆管的主要原因是管内有异物堵塞,造成管子通流面积减少使蒸汽对管子的冷却作用降低,局部处于超温状态,高温蠕变强度降低所致。 相似文献
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1 爆管情况
汕特万丰热电有限公司1号机组原WGZ220/9.8-15型燃油锅炉于2005年5月改烧水煤浆,1号锅炉于2008年2月12日上午发生爆管,位置在水冷壁管右数第1根,14 m标高折焰角转角处,此时锅炉累计运行约20 000 h. 相似文献