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大型管板锻件夹杂性裂纹形成机理探讨 总被引:4,自引:1,他引:4
本文针对大型管板锻件内部产生夹杂性裂纹的机理进行了分析研究。认为产生锻造质量缺陷的主要原因为:非金属夹杂物经较大的变形而成为薄片状。这种片状夹杂在一定的力学条件作用下,产生微观乃至宏观裂纹;夹杂性裂纹的产生与夹杂物的自身特性及变形工艺密切相关。通过改变锻造工艺和工艺参数,可有效地控制夹杂物的形貌,减少夹杂性裂纹的生成。根据研究结论,作者从控制夹杂物形貌的角度出发,提出了直拔制坯十双凸成形的管板锻件锻造新工艺,生产实践证明,这种工艺可大大提高管板锻件的内部质量。 相似文献
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介绍了加氢环氧乙烷反应器管板的4种模拟热处理方案,分析造成管板性能不合格的原因,通过选择正确的调质温度、设备、附具,确保生产出合格的管板锻件。 相似文献
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海洋平台管节点存在着结构的不连续加工和焊接缺陷,影响了平台整体结构的服役安全性和耐久性。通过对管节点结构特点和焊接裂纹产生原因的分析,介绍了避免管节点焊接裂纹产生的方法和控制措施。 相似文献
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介绍目前企业生产用和取暖用火管锅炉在运行中常出现的锅筒封头管板裂纹的超声波检测,为裂纹是否直接挖补修复还是更换封头管板提供依据。 相似文献
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某产品的60钢零件热处理后其底面发现有裂纹。通过试验,找出了零件开裂的主要原因。对热处理工艺改进后,减少了诱发零件开裂的因素,降低了淬火操作的难度,保证了该零件的热处理质量。 相似文献
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HP40裂解炉管组织及裂纹产生原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文用SEM、EDS、XRD对开裂的HP40裂解炉管进行分析,发现多数裂纹均位于焊缝附近,且均沿枝晶间和晶界开裂的碳化物扩展.经EDS成分分析和XRD结构分析,这些开裂的碳化物为M23C6和富Nb、Si的碳化物.新炉管组织为奥氏体和枝晶间分布的M7C3及高Nb、Si的共晶碳化物.新旧炉管比较可知,开裂炉管的结构和形态在长时间高温下均发生了明显变化,即M7C3转变为M23C6且明显粗化,在晶界呈连续分布.这种脆而硬的碳化物在组织应力和热应力作用下碎裂成为潜在的裂纹源,它们加速了裂纹扩展进程,缩短了炉管的使用寿命.沿裂纹打开断口发现,整个断面被这两种碳化物所覆盖.这进一步证实了造成裂解炉管早期开裂的原因是这种沿晶界连续分布的粗大碳化物的存在. 相似文献
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找出锅炉下降管焊缝产生裂纹的主要因素,有的放矢地采取有效的防治措施,才能防止焊缝裂纺的发生,确保锅炉设备的安全运行。 相似文献
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通过分析特大型管板锻件内在变形机理及过程,采取两端半弧板、中间长弧板的成形工艺和宽砧强压拔方法锻制管板,成功完成了8 000 mm特大型管板锻件的生产试制。 相似文献
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利用“锻件内部裂纹在高温下有修复”的现象及规律,提出通过旋转进砧法形成的高度不大于上平砧圆弧1/3、人为地留下台阶,在高温下将坯料翻转180°后,使用排砧法从中间向边缘排压,而且每个角度都进行旋转排压,将可能存在于中心的夹杂物尽量向圆周方向打破、撕散.虽然排压法中间局部的压下量比较大,但由于坯料是翻过来进行的,因而能有效地消除RST效应.此方法可以提高管板类锻件的成品率,改善产品内在质量,提高经济效益. 相似文献