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本文以产品质量和工艺过程为基本要求,通过对工作机构的能量及螺杆螺纹头数的分析,找出解决 630 吨摩擦螺旋压力机冲顶问题的方法—螺杆螺纹头数由四头改为两头。 相似文献
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螺纹滚压头是大批量加工外螺纹的螺纹刀具。要提高螺纹产品的加工质量,必须提高螺纹滚压头结构尺寸的制造精度。本文通过分析螺纹滚压头的加工误差,并计算了各结构尺寸的制造精度对加工误差的影响,提出了提高螺纹滚压头加工精度的途径。一、螺纹滚压头张合机构原理螺纹滚压头是靠均布在刀体2上的三个滚轮1压 相似文献
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为削弱接触式测头对高精度三维螺纹测量机精度的影响,设计了一种接触式测头结构尺寸优化方案,并提出了相应的标定方法。通过有限元仿真和正交试验优化测头结构参数,确定最优结构参数;利用坐标变换理论和最小二乘法原理建立测头标定模型并进行了标定试验;通过不同预压量下的螺纹塞规对比试验及螺纹环规、塞规对比试验对优化后的测头进行测试。结果表明:接触式测头测量螺纹塞规、环规参数标准偏差在1 μm左右,满足三维螺纹综合测量机接触式测头测量精度要求。该优化方案及标定方法为测头结构设计提供了重要的理论基础。 相似文献
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郑工机械集团公司是生产大型工程机械企业,在公司产品的变矩器总成中有一关键部件———泵轮总成,它主要由泵轮和轮毂组成。以前泵轮和轮毂两零件是用铆钉铆合在一起,在铆接时,由于泵轮的硬度以及泵轮上孔加工位置度和轮毂上孔加工位置度的差异,在铆接时极易铆裂。为解决此问题,经过多次试验,最后采用乐泰(中国)有限公司生产的螺纹锁固胶(242)和平面密封胶(518),将铆接改为螺栓联结,有效地解决了铆裂问题,降低了废品率,提高了整机质量。公司还将其扩大应用于生产中,有效地解决了“跑、冒、滴、漏”问题,社会效益和… 相似文献
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我厂采用静压技术将原来加工连杆大、小头孔的T740K镗床镗头的滚动轴承改为静压轴承,彻底解决了连杆加工质量问题。一、静压锭头的主轴箱结构图1所示是采用小孔节流径向静压轴承和利用径向静压、轴向封油面节流推力轴承的镗头主轴箱结构。两个径向轴承直径为70mm,采用有周向回油槽的对称等面积圆弧形四油腔结构,轴承外圆同主轴箱体孔采用过盈配合。静压螳头可根据加工工件的要求设计为1、2、3镗头(外形尺寸与T740K1、2、3镗头相同)。前端盖2采用螺纹间隙和迷宫式密封,后端盖8采用螺纹间隙密封,前、后端盖密封间隙为0.03~0.05mm… 相似文献
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高压螺纹插装阀在工程机械中应用广泛,其启闭特性直接影响系统压力波动、泵头能量损失、噪声大小等。为了探究结构参数对高压螺纹插装阀启闭特性的影响,基于其结构特征,推导启闭特性数学模型。由于结构参数改变的同时会对动态响应性、稳定性、内泄漏产生交叉影响,以提高启闭特性为目标,以动态响应性、稳定性、内泄漏为约束条件,在不改变其三方面性能的前提下,通过理论建模、仿真分析、试验验证,提高螺纹插装阀的启闭特性。研究结果可为螺纹插装阀综合性能优化提供理论指导和工程实用价值。 相似文献
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简述DY6-21型多级离心泵泄漏的现状;分析了其存在的油温高、压力高、原料油内有杂质等情况,提出了解决对策;通过改造泵头结构将轴承改为轴瓦,使密封、轴承架连为一体,解决了泄漏问题,效果显著。 相似文献
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螺纹滚压头是大批量生产外螺纹的刀具.但我国目前使用的螺纹滚压头,其加工质量与国外同类工具相比,有较大差距.本文从分析螺纹滚压头加工误差的前提出发,提出了提高螺纹滚压头加工精度的途径. 相似文献
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《机械工程与自动化》2017,(2)
内六角圆柱头螺栓应用广泛,螺栓松动会造成严重后果。首先描述内六角圆柱头螺栓沉头孔的相关设计,接着介绍了施必牢螺纹、MJ螺纹两种特殊螺纹,最后提出了多重防松措施设计,以尽量提高螺栓联接的可靠性。 相似文献
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针对螺纹联接时轴线位置的不确定导致的工件互换性不佳、可靠性降低、制造成本增加等不良后果,基于螺纹综合测量,提出一种全新的螺纹作用轴线测量方法。采用灵活的切片式刚性牙型测头,让其环绕螺纹测量并与之紧密旋合。TESA电感测头用于采集测头姿态数据,该数据反映被测螺纹的作用中径的变化。经过数据处理获得被测螺纹的作用中径线,结合已有螺纹轴线理论,拟合被测螺纹的作用轴线。实验结果验证了该测量方法实现的可能性,测量精度在10μm内。介绍的测量方法弥补了现阶段螺纹测量领域内对螺纹轴线研究的不足。 相似文献
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《通用机械》2015,(6)
螺纹护套技术作为一项修复螺纹的成熟技术尚未在核电水泵设备上得到广泛应用,首次提出将螺纹护套技术应用在核电水泵上,用以解决泵类设备结构中复杂铸锻件常因螺纹孔损伤后采用扩孔更改螺栓尺寸导致设备缺乏互换性、已焊接件重新切割补焊甚至报废等工艺实施对工程项目造成的成本和进度影响问题。通过对某立式核级泵的壳体螺纹孔进行修复的案例,证明螺纹护套技术在作好尺寸材料匹配评估、强度受力分析、确认安装工艺以及进行试块安装验证后可应用于产品件的螺纹修复。同时,也提出了可以在后续关键设备螺孔上实行预制螺纹套方案用以保护螺纹,预防设备在反复拆检过程中造成螺纹损伤导致设备部件不可用。 相似文献
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原锻造螺纹塞规存在诸多弊端,造成很大的人力、物力浪费,不利于节能降耗和低碳环保.文中介绍了一种将锻造螺纹塞规改为摩擦焊接螺纹塞规的工艺技术,不仅解决了存在的问题,而且大大提高了工作效率,节约了材料,降低了成本,取得令人满意的效果. 相似文献