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一、改造前状态 1987年我厂与大连化物所合作,采用该所研制成功的中空纤维膜分离装置分离合成氨吹除气,分离出的氢气返回合成系统增产氨,剩余尾气作为燃料送一段转化炉,吹除气中的氨在入膜分离器前用水脱除。整套装置投资70万元,于1987年10月建成投产。这套氢气回收装置的特点是一级分离,由6根Φ100×3000的膜分离器串联组成。主要参数:处理气量750~1500 Nm~3/h,中空纤维管耐压强度≤6 MPa,耐热35~45℃,回收氢气纯度≥85%,氢气回收率 相似文献
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我厂尿素解吸装置投入使用后,一直未能达到设计要求,虽然经过几次改造,效果有所改善,仍存在着下列问题:①解吸塔出口气相水含量偏高,返回二循一冷的水量多,影响了系统水平衡。②解吸能力偏低,造成碳铵液槽碳铵液溢流浪费,并污染环境。③解吸废液氨含量偏高,氨回收率低。 相似文献
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概述了天津石化公司 2 50 kt/ a PTA装置一期 4个系统和空压机等方面的改造 ,对进一步改造将遇到的空压机系统、氧化反应器及其顶部冷凝系统、醋酸脱水塔系统、加氢预热系统、干燥机系统的有关问题进行了探讨 ,并提出进行设备极限能力标定、在操作时间上挖潜及进一步优化二期改造方案的若干建议。 相似文献
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当硫酸厂的设备达到其使用期限,经营者便获得了一次改造升级的机会。但是,在今天的经济形势下,经营者所承受的压力是巨大的——他们不得不最大限度地减少装置的停车时间。这种压力来自于多方面。首先,在硫酸装置不断大型化的今天,停车即意味着可观的产品损失;其次,大多数装置的大修周期正在不断地延长;再者,环保条例绝不允许冶炼装置在硫酸装置停车的情况下运行。所以,如何缩短停车 相似文献
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水泥生产企业,在水泥生产过程中,最后一道工序是水泥包装。然而,水泥中不可避免地存在较多杂质,这些杂质一旦进入包装机中。很容易造成包装机堵塞、卡死,严重时还会致使包装机叶片、机壳损坏,威胁水泥包装设备的安全和水泥生产的顺利进行。 相似文献
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介绍了盐酸生产能力由年产1.5万t合成盐酸(31%)两次扩建后达到3.5万t/a的经过。第一次扩建解决了原装置生产规模小、布局不合理、下水含酸等问题。但又出现了一系列问题,找出其原因再进行第二次扩建,采用闭路循环新工艺,形成了完整的系统,达到了扩产、保质、节能降耗、改善环境之预期目的。 相似文献
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0前言我厂#3机立窑(主要技术参数见表1)生产线1988年建成投产后,其腰风管路调偏火装置,一直采用人工控制的方式进行操作,基本满足生产要求,对立窑烧成制度起到了较好的作用。随着使用年限的增加、设备陈旧,窑系统操作及该腰风装置逐渐暴露出不少问题,主要有:(1)们火方位和偏火程度的判断受制于操作工的经验和精神状态,因此经常出现判断不准或失误现象。(2)人工手调腰风阀,时间上存在着滞后性,且开度不易控制,有时出现超调现象,造成一种恶性循环。(3)为便于操作工判断“底火”和“偏火”,操作中使窑面覆盖的湿料层较薄… 相似文献
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1991年,我厂以补偿贸易方式从法国罗兰公司引进了一套年产10万t33%盐酸、副产表压为3.5Pa饱和蒸汽2.9t/h的石墨制盐酸节能炉装置,主要包括合成—冷却“二合一”炉、吸收塔、尾气塔、塑料风机、测量罐、闪蒸罐、热水循环泵、现场和操作室的仪表控制箱各一台。原料、水电汽公用工程、成品储存输送由国内配套。该项目于1994年7月26日正式投产,运行情况良好。实际投资 相似文献
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1装置工艺介绍
河南神马尼龙化工公司是全国最大的尼龙66盐生产基地,化工四厂是该公司的一个原料气生产车间,以焦炭为原料,采用富氧连续气化法制取半水煤气,半水煤气经常压脱硫(栲胶法)、压缩、中低变、脱硫脱碳等工序处理后,净化气再经变压吸附(PSA)装置提取纯氢,用于后系统生产需要。PSA制氢装置原设计生产能力为每小时产氢气(99.9%)9000m^3。PSA制氢及氢纯化工序采用的是原西南化工研究院的PSA专有技术,其工艺流程如图1。 相似文献
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介绍了盐酸合成过程中氯氢比控制不当的危害,通过采用氯氢体积一相互跟随的控制方法,提高盐酸装置的效率和产品质量,确保安全和减少环境污染。 相似文献
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我厂合成氨装置生产能力的挖潜改造王利萍,农元洪,卢纯明(巨化集团公司合成氨厂浙江衢州,324004)巨化合成氨厂块煤固定床气化制氨系统于1962年12月投产,M期扩建改造后,1966年能力达到90kt/a。1975年增加了能力为55kt/a重油裂解制... 相似文献