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贵县化肥厂硫酸车间三系统为4万吨/年硫酸的两转两吸流程,触媒升温采用南化公司设计院设计的新型电热器。设计总容量为500千瓦,分为两个装置,~#1电热器容量为350千瓦,设置于转化器一段触媒气体进口管道上;~#2电热器容量为150千瓦,设置于转化器四段触媒气体进口管道上。该电热器 相似文献
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70年代我厂硫酸年产量1.5万吨,分两套设备,转化工段升温和热吹用的电炉结构是井式电阻炉,电热元件采用直径3毫米的铁铬铝合金电阻丝,绕在φ65毫米的陶瓷螺旋管上。电热炉共六组,每组60千瓦,每组六根热元件,每两根热元件并联为一相,三角形接法,共36根热元件。 相似文献
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会东铅锌矿沸腾焙烧锌精矿,烟气(含SO_25~6.5%)用来制硫酸,规模为年产1万吨,采用“二转二吸”流程。一次转化升温电阻炉为三组180千瓦,二次转化升温电阻炉为二组120千瓦。电热元件用“Y”联接,共用三台TSJA—75/0.5型三相感应调压器调节功率。一次转化配二台调压器,功率可在0~180千瓦范围内无级调节;二次转化配一台调压器,功率可在0~120千瓦范围内无级调节。我们在该电炉的设计上作了如下改进: 相似文献
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我厂硫酸车间采用的是水洗净化、两转两吸流程,年产2万吨。转化工段使用电炉进行升温和热吹。生产过程中转化器温度不正常时电炉用于提温,在使用中经常损坏, 相似文献
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我车间于1978年改造成两转两吸流程,设计规模为8000吨/年。转化器1~3段为第一次转化,四段为第二次转化。换热方式是ⅢⅠ—ⅣⅡ流程。升温采用燃煤预热炉,在一段进口另备一台84千瓦外热电炉。转化器φ1978毫米,高11868毫米,内装催化剂6.37米~3(1981年1月10日催化剂过筛后增至6.61米~3),S108型低温钒催化剂(以下简称为S108)装在一段上部(占一段催化剂体积的43%后增为50%),装填情况见表1。 相似文献
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在南化公司催化剂厂的大力支持下,我厂1982年大修后全部使用该厂新产品-BMC低温耐硫中变触媒,並于1983年2月18日开始升温还原,2月19日还原结束,共计25小时20分钟。其升温还原速度之快,质量之好,是我厂十多年来的第一次。一、触媒装填情况本炉共装BMC中变触媒8.63米~3,12.95吨。分段装填情况见表1。二、BMC触媒的升温还原我厂变换工艺流程如图1所示。变换触媒采用感应电炉升温。感应电炉总功率为200千瓦,分为三组使用,每组功率均为65千瓦,这 相似文献
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本厂硫酸车间为4万吨/年,一转一吸硫铁矿制酸。为配套750千瓦余热发电工程,1983年新建一台沸腾炉及中压余热锅炉。锅炉于1984年3月28日正式投入运行,汽轮发电机组于5月4日并网发电。从5~8月份的运行情况看,除5月份因操作不熟练平均负荷为311.8千瓦,其余三个月总发电量为 相似文献
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我厂硫酸车间为35000吨/年两转两吸硫磺制酸。1980年在原10000吨/年制酸系统扩建改造时于焚硫炉出口和转化器第四段出口设置了中压余热锅炉和低压余热锅炉各一台,产25公斤/厘米~2、400℃的过热蒸汽供750千瓦汽轮机发电,6~7公斤/厘米~2的饱和蒸汽,供生产、生活用。 相似文献
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我厂硫酸车间采用热浓酸洗涤净化流程回收炼铜转炉烟气制取硫酸。在生产中,由于原始烟气中的SO_2浓度低、波动大(SO_20~8%,平均为4%),且送风率只有85%,为了保证制酸生产的正常进行,维持转化工序的热平衡,并使800千瓦SO_2主风机不致频繁停、开,设计采用了气体大循环装置。实践证明,这种装置能够适应低浓度冶炼烟气制酸生产。 相似文献
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