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我厂原料粉磨采用的是MPS3150型立式磨,我们根据立式磨的特点,在操作过程中,利用立磨主电机电流变化监控指导配料,取得了良好的效果。1寻求新配料方法的原因我厂配料的工艺过程是:矿山石灰石经过合理的搭配之后进行两级破碎,经皮带机输送到碎石库。按留余10%比例石灰 相似文献
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1990年山东省新汶水泥厂承担了国家建材局“引进立式磨改造生料制备系统”的技改项目。从德国KRUPPPOLYSIUS公司引进一台RM25/12立式磨,于1991年7月投产运行。该磨的进料装置采用Φ1000×1000锁风分格喂料机,驱动功率55kW,满负荷运行,使用后长期存在以下问题:1)转子磨损快,每半年或生产20万t生料需更换一个转子,修复费用高。2)漏风严重,造成系统负荷增加,生产电耗高,1997年6月至1998年5月共生产生料275万t,生料综合电耗2848kWh/t。3)由于入磨物料粒度变化大,石灰… 相似文献
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我公司生料磨为ATOX50立磨,其正常工作时的循环风量在750 000 m3/h。现有的入磨喂料皮带机规格为B1200×97 000,其头部结构和漏风处见图1,风经入磨下料管进入磨内。经测定漏风量超过50 000 m3/h,按此风温度为20 ℃,循环风温度为100 ℃换算,漏入的风量约为636 519 m3/h,约占总风量的10%。漏风量大不仅影响立磨喷口环处的风速,还会增加立磨循环风机和尾排风机的电耗。 相似文献
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牡丹江新材料科技股份有限公司2000t/d生产线(新1号窑)于2001年10月1日投产,其生料粉磨系统采用了德国非凡兄弟公司制造的MPS3350B立式辊磨。该磨于2001年9月投入运行,至今已运行26个月。下面就MPS粉磨系统的运行及操作情况作一介绍。1磨机的工艺流程、工作原理及工艺指标1.1工艺流程与工作原理 相似文献
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目前窑的单产已达万吨。前几年往往采用2台生料立磨的方案。但莱歇公司的1台六辊立磨比原来的2台三辊或四辊立磨,总投资要节省30%。凡台时产量大于800t/h的立式生料磨应具有高运转率、磨损部件的快速更换以及粉磨的高效率的性能。 相似文献
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我公司生料粉磨系统采用ATOX立式辊磨已经8年,在运行过程中,我们发现影响其产量的因素主要来自机械、工艺和操作水平。1ATOX立磨的结构及工作原理1.1ATOX立磨的结构ATXO立磨磨辊有3个,3个磨辊之间有1个刚性的三角架把它们联在一起,各辊轴的外端联结1根扭力杆。通过橡胶缓冲装置固定在磨机壳体上。调整这3根扭力杆的长度,可对磨辊进行定位,使3个辊的中心与水平磨盘中心相重直。各辊的轴端均与1个双向液压缸相连,用于抬、放磨辊。磨盘为水平状, 相似文献
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立磨外循环提升机负荷增大分析 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司使用的生料磨为RMR57/28-555立式辊磨,配置NE200-37210外循环提升机,提升机电机功率75kW。生料磨正常运转时,外循环提升机的循环负荷率是100%~200%, 相似文献
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我公司采用的是F·L·Smidth公司生产的ATOX50型辊式磨,磨辊规格:Φ3 000 mm×1 000 mm,磨盘直径:Φ5 000 mm,入磨粒度:≤80 mm占90%,最大175 mm。 相似文献
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CRM系列立式辊磨采用了非完全限定矿床挤压粉碎的原理,与球磨机相比,节约电耗30%左右;兼中碎、烘干、选粉的功能,可用于粉磨各种原燃料,如石灰石、砂岩、煤、水泥熟料、高炉矿渣等;设备运转率高、噪音小、振动小、密闭性能好、无扬尘,金属磨损低,对成品质量控制快捷,更换产品灵活,可实行智能化、自动化控制等优点。在广安桂兴水泥公司生料制备系统中,在产品细度满足80μm筛余〈12%的条件下,CRM3604立磨平均产量达210t/h,最大产量可达260t/h,系统平均电耗小于20kWh/t。 相似文献
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<正>我公司于2010年4月进行年度大修,POLYSIUS RMR57/28-555立式生料磨检修后产量明显低于检修前,经过分析查找原因,采取相应措施后,产量 相似文献
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ATOX-50立磨是丹麦史密斯公司生产的大型立式辊磨,多用于生料的制备系统。在工艺生产过程中,立磨的振动对整个工艺生产运行、设备维护使用、设备备件周期都有很大的影响,有时甚至还是决定因素,本文特将立磨在运转过程中振动产生的原因以及应对措施总结如下,以对日后生产管理和设备管理作一参考。 相似文献
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<正>在设计过程中,立磨的选型计算,是建立在试验、经验和统计学基础上的。立磨设备的选型取决于系统要求的产量、物料的易磨性、物料的水分和产品的细度等因素,本文介绍两种粉磨矿渣立磨的选型计算方法。 相似文献