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1引言我厂为Φ4m×60m2000t/d窑外分解窑,窑尾带5级双系列旋风预热器和DD型分解炉,于1994年5月进入调试、试生产阶段,1994年5月至1995年底累计生产熟料60余万t。生产熟料强度一直在550~630MPa范围内波动,不太理想。笔... 相似文献
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影响新型干法窑熟料强度的因素有:入窑物料喂料量,原燃料品质的均匀性和稳定性,煤灰分的波动,配料方案中的三率值的匹配,煅烧过程中风,煤,料,操作四者的平衡,入窑物料颗粒接触状况以及碱含量等,通过对上述影响因素的分析,提出了从熟料的煅烧,冷却,生料配制,原燃材料的选取等诸方面加强管理,确保系统在较佳状态下运行等提高熟料强度的措施。 相似文献
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为了获得较高的熟料强度、良好的物料易烧性,以及易于控制生产,选择适宜的熟料三率值是非常必要的。为此,本文将根据我厂2000t/d窑尾带5级双系列旋风预热器和DD型分解炉的预分解窑(Φ4m×60m)近几年的实际生产数据进行统计,寻求熟料强度与熟料三率值的关系。1根据熟料强度确定理论KH值的最佳范围众所周知,C3S是熟料的主要矿物,在水泥水化过程中水化速度较快,对熟料的3d(R3)、28天(R28)强度起着关键性的作用。而在实际生产控制中,熟料中C3S的含量,是由熟料的KH值来决定的,去掉因fCaO存在而未形… 相似文献
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针对一起熟料后期强度下降的质量问题进行了诊断,生料库均化设施废弃不用、生料库料位长期低料位运行、生料成分波动较大等原因的叠加效应,是本起熟料质量下降的主要原因,由此制定了相应的整改措施,整改后熟料后期强度恢复了正常。 相似文献
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葛洲坝兴山水泥有限公司(以下简称我公司)2 500 t/d水泥生产线回转窑规格为Φ4 m×60 m,窑尾采用RF5/2500单系列五级旋风预热器带NST-I型分解炉。自2017年3月份开始,熟料质量出现下滑,28 d抗压强度由最初的58 MPa下降到54 MPa。3~5月份在53~54 MPa之间,有时甚至低至52 MPa。由于市场水泥需求较大,中途未安排停窑检修,虽然采取了调整措施,但并未取得效果,这一情况一直持续到5月底。至6月份检修开始我们针对问题逐步寻求解决方法,熟料28 d抗压强度提高到现阶段的59 MPa以上。 相似文献
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<正>0前言我公司5 000 t/d熟料生产线回转窑规格为Φ4.80m×74m,主转速为0.6~4r/min,主电机功率为630 k W。配套HRM4800A立式原料磨(生产能力420~460 t/h)及HRM2400立式煤磨(40~50 t/h)。自2014年以来,由于进厂原材料质量下降,熟料280d强度下降明显。同时由于市场环境因素影响,目前进厂原材料质量不能得到改善。为提高熟料强 相似文献
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我厂Φ4.2m×6.5m 四级旋风预热器窑生产线的主机设备是从罗马尼亚引进的,自动化程度较高,于1993年4月投入试生产。1996年熟料强度出现了持续偏低的局面,最低时只有564MPa,给我厂生产高标号水泥带来了一定难度。通过对近几年来的有关数据进行整理分析,认为,影响熟料强度的主要因素有:窑的运转率,熟料的SM、IM、Fe_2O_3和MgO含量以及煤质等。经采取相应的措施,熟料质量明显提高,现介绍如下。1 强化操作,确保窑连续稳定运转 影响窑连续运转的因素,除了设备本身方面的原因外,稳定操作是重要因素。在煅烧操作方面应抓好以下几个环节。 (1)控制和稳定尾温 相似文献
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为改善生料易烧性,提高熟料强度,提出了水泥原料的工艺试验方法。该方法可以判断生料中粗颗粒结晶SiO_2来源。使用金相显微镜进行岩相分析,检验生料、生料80μm筛余的化学成分,并加以对比。检验熟料酸不溶物,结果显示:当生料中存在较多粗颗粒SiO_2时,使得在一个数百微米的微小区域内,熟料率值严重偏离正常值,会产生尺寸达数百微米的贝利特晶簇。对水泥原料进行工艺试验,找到并替换了含有粗颗粒SiO_2的原料后,熟料台时产量和抗压强度均提高。 相似文献
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研究了在高饱和比、高硅率的体系内,生料细度及对应细度筛余物中f-SiO2含量对硅酸盐水泥熟料烧成的影响。结果表明:在同一率值范围内,生料越细,熟料中w(f-CaO)越低,易烧性越好;生料中f-SiO2含量越高,易烧性越差,熟料中f-CaO含量越高;当0.2mm方孔筛筛余中w(f-SiO2)含量低于0.5%时,物料的颗粒尺寸愈小,反应界面和扩散截面增加,反应产物层厚度减少,熟料的烧结过程容易进行,熟料的亚微观结构中各矿物分布均匀,晶体大小适中;当0.2mm方孔筛筛余中w(f-CaO)高于0.5%时,各矿物分布不均匀,形成单一B矿区域,A矿形成数量明显减少。 相似文献
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高MgO熟料硅率的探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
SDSL水泥公司1000t/d预分解窑生产线石灰石原料中MgO,K2O,Na2O等有害成分含量高且分布不均匀,生产中窑内因此而经常结圈、结蛋,影响系统的产质量。为此进行了高MgO熟料不同硅率配料方案的实验和生产实践研究,结果表明:采用KH=0.90,IM=1.8左右,SM=3.4~3.6的高硅率、低铁、中饱和比的配料方案能达到优质高产的效果。 相似文献
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