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相似文献
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1.
经对水平井试井解释进行研究,分析了不同流动段的曲线形态,提出水平井试井解释的思路,采用不稳定试井解释结果对水平井无阻流量的确定及二项式曲线的绘制作了一定的描述,通过对大牛地气田DF2井的压恢解释,认为该方法是可行的。  相似文献   

2.
国外不压井作业机   总被引:9,自引:3,他引:6  
不压井作业机可在井筒内有压力、有油气的情况下不压井进行起下管柱作业,实施增产措施和欠平衡钻井,能有效避免作业过程中压井对油层产生的污染,保护油气层,简化作业施工工序,提高生产效率,降低生产成本。介绍了目前国外应用较成熟的独立运作型不压井作业机、与井架(或钻机)配合使用的不压井作业机、与液压修井机配合使用的不压井作业机的功能、组成、作业过程及优点。给出了国外不压井作业机现场应用的2个实例。  相似文献   

3.
介绍了大牛地气田DPH-36井概况,分析了其钻井液类型、性能维护与技术要求,在施工中解决了水平段的技术措施及钻井液的维护处理方法。  相似文献   

4.
钻井液不落地技术在大牛地气田的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
为有效保护环境和实现钻井液的重复利用,在大牛地气田开展了钻井液不落地技术试验。通过调研论证进行效果和成本分析,结合大牛地气田的特点,完成了现场实施方案设计论证。DP90S井的现场应用结果表明,全井钻进过程中无废弃固相和液相落地。钻井液不落地技术减少了挖泥浆池的工作量,实现了钻井施工过程中废弃钻井液的零排放,减少了其对环境造成的损害,完钻后地面完全恢复钻前状态;废弃钻井液的重复利用,还可大幅减少钻井成本投入,因而具有广阔的应用前景。  相似文献   

5.
水平井钻井技术在大牛地气田的应用   总被引:2,自引:1,他引:2  
随着水平井钻井技术日趋完善与成熟,正不断探索用于低渗透气田的开发研究.分析了应用水平井开发大牛地低渗透气田的钻井技术难点,阐述了水平井钻井技术,包括钻具组合、钻进参数优选、侧钻、井眼轨迹控制、煤层段钻进以及测量设备配套等技术.探索了大牛地气田水平井钻井技术应用的可行性,利用配套的钻井技术在该地区完成了9口水平井的应用,取得了较好的效果,可为同类油气田提供技术参考.  相似文献   

6.
大牛地气田水平井试验前期,井身结构采用81/2 in钻头完井,主要是考虑到水平段钻井存在风险,大井眼便于复杂情况的处理,后续的补救措施比较完善,当时6in水平井井眼压裂改造技术及工具不够完善,为工程施工留有余地.2010年以来大牛地气田水平井实施6in钻头完井得到普遍认同.通过分析对比,重点从提高机械钻速、降低钻井风险...  相似文献   

7.
PDC钻头在大牛地气田DK6井钻井中的应用   总被引:5,自引:1,他引:4  
为适应鄂尔多斯盆地大牛地气田地层复杂、夹层多、地层硬的特点,胜利油田研制开发了P274MF和P156M型PDC钻头。在DK6井的应用表明.该PDC钻头大大提高了钻井速度.该井提前8.02d完钻,比此前同地区最快的DK5井钻井周期缩短了29.15%,取得了显著的社会经济效益。  相似文献   

8.
PDC钻头在鄂尔多斯盆地大牛地气田的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
侯庆勇 《河南石油》2006,20(3):43-44
针对在鄂尔多斯盆地大牛地气田使用牙轮钻头存在钻井速度低的问题,从2003年开始使用胜利钻井工艺研究院研发的三种φ215.9mmPDC钻头,大大提高了钻井速度。PDC钻头的平均单只进尺是牙轮钻头的3.51倍,平均纯钻时间是牙轮钻头的2.37倍,平均机械钻速是牙轮钻头的1.48倍。  相似文献   

9.
大牛地气田属典型的低孔、特低渗致密砂岩气藏,前期采用水平井裸眼封隔器分段压裂取得较好效
果,但该工艺压裂裂缝起裂位置不明确,压后无法实现井筒全通径,为进一步提高压裂改造的针对性,试验了固井
滑套分段压裂工艺。该工艺将专用固井压裂滑套与套管连接并按照气藏分析确定的压裂位置一趟管柱下入井内
固井完井,并通过分级投球、液压或者机械等方式打开固井压裂滑套,进行分段压裂作业。该工艺具有固井完井分
段压裂一体化管柱、压裂级数不受限制、压裂裂缝起裂位置明确、改造地层针对性强、作业速度快、压后井筒全通径
等优点。A井应用表明,固井滑套分段压裂工艺1d可完成10段压裂,压后井筒全通径,为大牛地致密低渗砂岩气
田有效开发探索了一条新途径。  相似文献   

10.
大牛地气田下古生界发育有裂缝-基质性碳酸盐岩气藏,气藏基质渗透率低,微裂缝发育。储层改造过程中存在储层段酸液滤失严重、实现深度酸压困难、直井效果差、建产难等问题。以大牛地气田下古生界碳酸盐岩储层地质特征为基础,开展了水平井分段酸压工艺技术研究,优选出多级管外封隔分段酸压工艺技术+转向酸液体系。在此基础上,采用"高排量、降阻、缓速、降滤、大规模、深穿透"的技术思路,对水平井分段酸压参数进行了优化,在大牛地气田水平井PG2井的现场试验中取得了良好的改造效果,为今后大牛地气田下古生界同类储层的酸压改造提供了借鉴意义。  相似文献   

11.
DK13井区是大牛地气田的主力产区,目前部分气井已进入递减期,因此对该井区开展了井网适应性研究。根据目标区动静态资料,建立产量劈分模型,确定储量采出程度,分析储量波及状况;运用试井解释、动态分析等方法开展合理井网井距研究。研究表明,目标区井网整体部署较为合理,局部位置还存在调整空间;预计通过加密、补孔、井筒治理和增压,可新增产能2870×104 m3,提高采收率8%左右。  相似文献   

12.
针对大牛地气田多数气井在生产过程中易形成水合物、影响气井正常生产的问题,采用天然气水合物预测经验公式法,预测了水合物生成的最大井深,并利用气井垂直管流计算方法确定了合理节流气嘴直径。通过应用井下节流工艺,降低了气井的井筒压力,加之井下温度高,因而有效地制止了天然气水合物的形成;同时选择合理的气嘴直径,有效地控制了气产量的大小,满足了输气要求,避免了现场作业的盲目性。  相似文献   

13.
大牛地气田位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡北部东段,是一个平面上叠合连片的复式大型低空、低渗、致密砂岩气藏,岩石胶结致密,孔隙吼道细小,分选性和连通性差,在钻井过程中储层易受伤害。本文以J55P1S井为例,分析了该气田钻井液的维护与处理。  相似文献   

14.
针对在鄂尔多斯盆地大牛地气田使用牙轮钻头存在钻井速度低的问题,从2003年开始使用胜利钻井工艺研究院研发的三种215.9mmPDC钻头,大大提高了钻井速度。PDC钻头的平均单只进尺是牙轮钻头的3.51倍,平均纯钻时间是牙轮钻头的2.37倍,平均机械钻速是牙轮钻头的1.48倍。  相似文献   

15.
姜志超 《石化技术》2016,(4):51+226
大牛地气田位于陕蒙交界处,是我国重要的天然气产区。天然气井在产气的同时普遍产水,对天然气的质量和气井的正常生产都产生严重影响。本文主要介绍超声雾化排水采气工艺的原理及在大牛地气田的应用。  相似文献   

16.
D8-D10井区为大牛地气田首个规模开发的水平井井区,存在部分高产井产量压力衰减过快、低产井积液减产甚至水淹停产的问题。从沉积相有利位置、连片砂体储量未控制区域、砂体连通性及纵向层位动用情况几方面,对D8-D10井区水平井的开发层位进行分析,给出水平井开发层位调整建议,并对措施后效果进行动态预测。  相似文献   

17.
为了降低大牛地气田储层压裂过程中水伤害的损害程度,改善低渗透气藏压裂效果,研制出了一种新型水伤害处理剂。该处理剂通过降低气/水界面张力,减弱了毛细管力效应和贾敏效应,其耐温性好,渗透率保留率达85%以上,且与目前使用的压裂液配伍性好,将其添加到前置液中可有效地降低压裂液的返排阻力,降低了压裂液的水锁伤害。从而达到改善压裂效果、提高采气效率的目的。  相似文献   

18.
物理防垢技术在大牛地气田的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于地层水矿化度较高,钙镁离子质量浓度较大,许多气井生产管柱内易出现结垢现象.通过流压测试分析发现,大牛地气田2005-2010年开发气井中50%有结垢现象,严重影响气井的持续生产.2010年开始,在大牛地气田加注阻垢剂,但防垢率只有80%.为了提高防垢效果,大牛地气田进行了物理防垢试验,并研制了悬挂式物理合金防垢器.对5口气井安装物理合金防垢器前后钙镁离子质量浓度监测的结果表明:安装物理合金防垢器后,钙镁离子质量浓度提高了133%,综合防垢率提高至90%,且钙镁离子质量浓度在20 000~40 000mg/L的气井防垢效果较好.通过物理防垢试验,形成了大牛地气田物理防垢技术和物理合金防垢器安装工艺技术,为大牛地气田的防、除垢研究奠定了基础.  相似文献   

19.
柱塞气举排水采气工艺在大牛地气田的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
为验证柱塞气举工艺在大牛地气田推广的可行性,在D1-1-74井进行了柱塞气举排水采气工艺试验。介绍了柱塞气举的工作原理和工艺参数计算方法,并介绍了该气井现场工艺试验情况,分析认为柱塞气举排水采气工艺可以在大牛地气田推广。  相似文献   

20.
大牛地气田DP43水平井组的井工厂钻井实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
丛式水平井组技术能节约大量土地并提高单井产量,已在我国的复杂断块油藏开发中得到应用,但还未见在低渗透气藏开发方面应用的报道。为此,借鉴国内外油田、页岩气藏丛式水平井组开发的成功经验,在相关技术调研和气藏地质研究的基础上,在鄂尔多斯盆地大牛地气田进行了一个井场钻6口水平井的工厂化作业实践:①地面井位布置选用排状正对井网,水平段延伸方向与最小主应力夹角小于30°,相邻同方向井的水平段之间距离为500 m,以满足储层压裂改造裂缝延伸范围的要求;②钻机采用气动滑轨推动整体搬迁,优化井间距离;③由3台钻机一起钻进,每台钻机实施2口井,共同完成6口水平井钻井工作。现场试验结果表明:该丛式井组平均机械钻速达8.28 m/h,同比提高12.8%;平均钻井周期为47.7 d,同比缩短8.79 %;首次实现了集中打井、集中压裂、集中投产的集约化井工厂建设。结论认为:该开发模式可有效实现降本增效,符合超低渗透气藏开发理念,对同类气藏开发具有重要的借鉴意义。  相似文献   

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