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1.
刘晓兵  刘智 《水泥》1992,(3):32-34
本文提出了一种轮带间隙测量的新方法,并给出了单片机在轮带间隙测量中的应用实例。  相似文献   
2.
1997年2月,我厂1号水泥生产线φ4m×60m回转窑系统,在点火过程中,窑中轮带发生了突然断裂成两半的特大设备事故。为了尽快恢复生产,经多方联系,更换的轮带配件得到落实。由于轮带断裂失去了对筒体的加固作用,致使轮带下筒体产生了严重变形。按常规做法,此筒体应同时更换。当时,厂里资金非常紧张,更换筒体需增加投资20多万元;而该筒体更换后使用不足三年时间,垫板表面磨损甚微(只有0.7mm左右);专业生产厂家制造此类大型筒体(内径:φ4000mm,长:2100mm,厚:50mm,重约15t)需要近20…  相似文献   
3.
回转窑轮带在受接触力时的非线性有限元仿真   总被引:4,自引:1,他引:4  
用有限元非线性分析方法,建立回转窑轮带和托轮接触有限元分析模型;并通过编程计算出轮带和托轮的最佳接触刚度;通过仿真,可绘出整个轮带的应力分布图和变形图。与理论算法比较,此方法所得结果更直接,观察结果更方便,且与理论结果很相近。  相似文献   
4.
王彦波  于加滨 《水泥》2005,(2):62-62
我公司3.95m56m回转窑采用档支撑。Ф×3一次生产运行中,靠近窑尾处的轮带把下挡圈挤掉造成轮带向窑头方向窜动100mm。我们首先采用整托轮的方法,使轮带向上(窑尾方向)受力,同时节液压挡轮,两者共同作用,但未见效果。后来借于自制的工具,利用轮带与窑筒体的相对运动(移),在少停  相似文献   
5.
山东东华水泥有限公司5000t/d熟料生产线三档支承回转窑为φ4.8m×74m,在其托轮安装到位并进行二次灌浆后,进行窑筒体吊装对接前检查发现,托轮与轮带的制造尺寸与设计图纸不符。对此,经过分析研究确定,采用适当调整回转窑的中心线高度(将回转窑中心线高度下降5mm)和托轮中心距的方法,来实现回转窑三档处中心点在一条直线上。生产实践表明,回转窑在此方案安装投产以来,没有出现掉砖和托轮轴承发热现象,回转窑运转良好,达到了使用要求。  相似文献   
6.
1裂纹产生的原因冀东水泥股份公司二线是国内首条自行研制开发的4000t?d水泥熟料的国产化示范线。其中回转窑规格为4.7m×74m,三档轮带支撑。该线自1996年10月达产后,一直稳定运行,由于生料磨、预热器、窑尾提升机等设备的能力均有很大的富余,因此公司于1999年6月底对篦冷机实施了历时20多天的改造,以进一步挖掘设备潜力,提高烧成系统热效率。改造后烧成系统工艺参数更加合理,能耗进一步降低,回转窑产量稳定在4700t?d,最高达4800t?d,超过设计能力20%。2000年10月停窑检修时,发现Ⅰ档轮…  相似文献   
7.
刘启文 《水泥》2006,(6):59-60
1存在的问题我厂2台立波尔窑和1台NSP窑的原轮带垫板结构如图1所示。垫板焊在筒体表面上,轮带两侧用挡圈限制轴向位移,挡圈则用焊在垫板上的压板定位。运行过程中,筒体温度高于挡圈的温度,筒体周长热胀量远大于挡圈的热胀量,使由三或四部分组成整圆的挡圈出现接口间隙,一般可达  相似文献   
8.
9.
轮带滑移量的大小反映了轮带内径与窑筒体垫板之间间隙(即轮带间隙)的大小,轮带间隙不均匀导致内部窑衬之间受到挤压,致使耐火砖脱落,影响窑的安全运转,因此关注轮带滑移量,及时发现问题进行处理,具有重要作用。人工检测轮带滑移量需要停窑,检测时间长,影响生产,检测结果也会受到检测人员情绪、技能等的制约产生计量误差。2016年3月,我公司在2号窑大修期间,利用PLC程序对轮带滑移量进行实时在线自动检测,避免了人工检测误差,效果良好。  相似文献   
10.
张云  杨智 《水泥工程》2016,29(5):75-77
为确保回转窑安全正常运行,需要定期对回转窑中心线、支承托轮及轮带直径进行在线测量,根据测量结果调整回转窑的位置。本文介绍一种采用双滚轮结构的在线回转窑大直径测量仪,它主要由摩擦滚轮、滚轮轴、编码器、支撑及弹簧预压力机构和单片机控制系统等组成。该仪器的双滚轮结构和滚轮外圆直径表面防滑纹特殊处理以及跟随装置能够保证滚轮与被测回转体表面平行,能够有效避免和减小滚轮打滑引起的测径误差。该仪器能够实时自动修正滚轮直径热膨胀误差,它对轮带及托轮的动态直径测量总误差小于0.5mm,具有推广应用价值。  相似文献   
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