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1.
活性炭烟气脱硫技术在烧结厂得到了广泛应用。在活性炭的高温再生过程中,会形成单质S。单质S被洗涤时,会形成S胶体进入制酸废水。S胶体因具有强粘结性,若不去除,易导致设备堵塞。因此,需系统分析单质S的形态特征,并开发针对性的去除技术。本文采用Raman、FTIR等方法分析单质S的形态,利用浊度法分析S在废水中的变化特征。基于电荷中和的原理,利用S胶体与废旧活性炭粉的复合实现快速分离,S胶体去除率可达99%以上。新方法的应用避免了S胶体进入废水处理系统和后续制酸系统,且分离后的活性炭粉复合物可返烧结做燃料使用。  相似文献   
2.
本文以块矿带式机鼓风干燥为研究对象,借助Fluent软件建立多孔介质床层内质量、动量、能量双方程和以及水分迁移方程的耦合数学模型,研究不同工艺条件下台车去湿量的变化规律。研究结果表明:随着鼓风温度的增加,料层去湿量增大,料层前缘在干燥时间为150 s左右发生水汽冷凝;在鼓风速度为1.43 m/s,鼓风温度为300℃的条件下,料层的去湿量与初始含水量的关系不大;随着鼓风速度的增大,料层去湿量增大,在干燥时间为360 s,鼓风速度分别为1.08、1.43、1.79 m/s时,料层最大去湿量分别为31%、36%、40%,且速度增大,冷凝区减少,但是冷凝值增大。  相似文献   
3.
采用钒钨钛催化剂可有效减排烧结烟气中NO和二噁英,而烟气中含有的钾盐会造成催化剂活性降低。在实验室采用湿式浸渍法对新鲜钒钨钛催化剂进行强制失活,研究了三种钾盐(K2SO4、K2O和KCl)负载于催化剂表面对其脱硝和脱二噁英活性的影响,并采用水洗和酸洗手段考察了失活催化剂的再生性能。结果表明,不同形态钾盐会造成催化剂的脱硝和脱二噁英活性降低,催化剂对两种污染物的活性降低顺序遵循相同的规律,即KCl> K2O> K2SO4。催化剂的失活机理主要包括物理失活和化学失活。物理失活主要是指钾盐在催化剂表面沉积并堵塞其孔道;化学失活主要是指钾盐与催化剂表面的活性组分产生相互作用,钝化表面活性位点,降低表面酸性,减弱氧化和还原性能,进而降低催化剂的脱硝和脱二噁英活性。再生实验结果表明,水洗可以一定程度上恢复催化剂的脱硝活性,酸洗会导致催化剂表面活性物质流失,但水洗和酸洗均无法有效恢复催化剂的脱二噁英活性。最后,提出了不同形态钾盐对钒钨钛催化剂的中毒机理。   相似文献   
4.
为研究脱硫塔内的气液分布情况对脱硫效率的影响,选用FLUENT作为计算工具,以烧结烟气氨法脱硫塔作为研究对象,对塔内气相湍流采用Euler方法描述,对喷淋液滴采用Lagrange颗粒轨道模型描述,研究烟气入口倾角和入口距离浆液池液面高度对脱硫塔内气液两相流场分布的影响,并对脱硫塔的关键参数取值给出建议.  相似文献   
5.
简要介绍了烧结烟气处理技术,根据烟气处理的问题,提出了一种活性炭烟气净化系统物料平衡的新方法。该方法首先计算吸附塔前、中、后室辊式给料机排量速度,建立运转速度与排料量的数学关系,将运转速度转换成实际排料量,然后根据全部吸附塔辊式给料机的排料总量计算得到解析塔辊式给料机的运转速度,产生的偏差由闭环控制系统调节。通过该控制方法,可以较好地实现系统中的动态物料平衡。最后介绍了单个吸附塔、解析塔的物料平衡系统。  相似文献   
6.
复杂烧结烟气条件下,实现低温高效直接分解NO具有极大挑战性。在低温过量O2且含SO2和CO2气氛下,本文通过研制CeO2/MgCo2O4-40%BaCO3催化剂用于微波催化高效直接分解NO,并考察该催化剂的脱硝和抗硫性能;通过XRD和TEM表征分析催化剂失活以及改性后失活得到改善的原因。结果表明:当进入气体中CO2体积分数为5%时,该微波催化剂的脱硝率几乎保持稳定;引入CeO2后,该微波催化剂的抗硫性能明显提升,在SO2体积分数为0.1%气氛下,当反应温度仅为250℃时,该微波催化剂可实现99.9%的NO转化率和99.9%的N2选择性;TEM结果表明,反应前后,该催化剂的形貌特征无明显差异。本文建立的微波催化直接分解NO的脱硝新方法,可为复杂烧结烟气条件下绿色深度脱硝提供新途径。  相似文献   
7.
以原煤、煤焦油、沥青和活性炭粉为原料制备了颗粒脱硫脱硝活性炭,考察了不同活性炭粉添加量对再造粒强度及其脱硫性能的影响规律。研究表明,随着活性炭粉添加量的增加,再造脱硫脱硝活性炭的耐磨强度和耐压强度整体呈现下降趋势;脱硫值随活性炭粉添加量的增加而逐渐增大;本试验活性炭粉配煤混合粉中炭粉添加占比为15%~23%的情况下可制备出产品性能优良、资源回收利用率高的脱硫脱硝活性炭,对应的耐磨强度、耐压强度和脱硫值区间分别为97.01%~97.40%、56.63~63.57 daN和28.92~29.54 mg/g。  相似文献   
8.
刘臣  胡兵  胡佩伟  温荣耀  叶恒棣  魏进超 《钢铁》2022,57(3):133-141
在中国大力推动绿色低碳发展的形势下,钢铁行业全面实施烧结、球团工业大气污染物超低排放,球团NOx减排迫在眉睫,减排效果将关乎球团行业的生存与发展.针对国内主流的链箅机-回转窑球团生产工艺NOx排放质量浓度高的问题,在系统分析球团烟气特性与NOx分布的基础上,开展了选择性非催化还原法脱硝技术(SNCR)与嵌入式选择性催化...  相似文献   
9.
随着活性炭多污染物协同控制技术在烧结球团烟气治理领域的推广使用,亟需制定一套能同时体现先进性、安全性、经济性及绿色理念的活性炭法设计标准。为此,在中国冶金建设协会的指导下,由中冶长天国际工程有限责任公司会同有关单位共同编制完成了《活性炭法烧结球团烟气净化工程设计标准》,编号为T/CMCA2002—2019,并于2019年12月6日起正式实施,其对促进活性炭法健康良性发展将发挥重要作用。为了使广大标准的潜在使用者能够更加清楚地了解标准的相关内容,文章对T/CMCA 2002—2019团体标准进行较为详细的解读。  相似文献   
10.
作为活性炭脱硫的主要介质,活性炭在烟气净化系统内循环吸附、再生,这就要求活性炭具有较高的机械强度。为了科学合理地表征活性炭耐磨强度,通过对比转鼓法、球磨法和球盘法,从工程实际应用角度出发,优选转鼓法作为烟气净化用脱硫脱硝活性炭耐磨强度的测试手段,进而通过强化磨损、改变筛分用筛网网孔尺寸,得到磨损时间、网孔尺寸分别为60 min和5.6 mm,此为“转鼓法”最优试验参数。  相似文献   
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