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1.
武钢第二炼钢厂 3号连铸机由全弧型改为直弧形 ,采用了可升降蝶式旋转台、可调宽结晶器、液压正弦 非正弦振动机构、动态软压下、动态二冷水、连续弯曲 连续矫直等实用新技术。一年多的生产实践表明 ,改造后的铸机产能和生产稳定性提高 ,铸坯质量得到了改善  相似文献   
2.
通过运用氧氮分析仪、金相分析、大样电解分析、扫描电镜及能谱分析等分析手段,研究了LD-氩站-CC 生产的低碳钢1个浇次不同浇铸阶段铸坯(头坯、正常坯和尾坯)的洁净度。通过对不同浇铸阶段铸坯的 w T[O] 和 w [N] 对比分析可知,开浇时钢水的二次氧化比较严重,浇铸末期钢水的二次氧化较轻;正常坯的显微夹杂物数量为 7.96个/mm 2 ,头坯和尾坯的显微夹杂物数量相对正常坯分别升高了约98%和33%,显微夹杂物主要为:Al 2 O 3 、 Al 2 O 3 -(Mn,Fe)S。正常坯中大型夹杂物数量最少,为1.91 mg/(10 kg);头坯中大型夹杂物数量最高,为8.24 mg/ (10kg),尾坯中大型夹杂物数量为2.72 mg/(10 kg),头、尾坯中大型夹杂物多伴有Na、K,说明开浇和浇铸末期结 晶器卷渣严重;尾坯中含有较多的MgO-Al 2 O 3 和Al 2 O 3 -CaO-SiO 2 -MgO夹杂物,表明浇铸末期发生了中间包漩涡 卷渣。  相似文献   
3.
板坯连铸漏钢与铸机设备精度之间的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了武钢二炼钢2号板坯连铸机2002年17次漏钢的原因,认为连铸机设备精度不够是造成漏钢的主要原因。通过严格监控连铸机设备精度;调整振动机构使结晶器振幅达到要求,振动偏摆降至0.2mm;稳定结晶器倒难度;铜板接缝小于0.3mm;结晶器铜板本体材质改为Cu-Cr-Zr;结晶器与二冷段对弧误差小于0.5mm;定期更换设备等措施,使2号机在2003年达到全年无漏钢事故。  相似文献   
4.
论述了直弧型板坯连铸机生产硅铝镇静钢时产生皮下横裂纹的机理及原因,并找出了产生皮下横裂纹的主要原因,w(Al)高及铌增加了铸坯的裂纹敏感性.提高矫直温度和铸机二冷段设备精度,选择合适的结晶器保护渣,有利于消除皮下横裂纹.  相似文献   
5.
武钢第二炼钢厂80 t钢包一直使用单块底吹氩透气砖,经过3个阶段的多年攻关,现在在满足多品种钢生产的前提下,拆除了顶吹氩装置,底吹成功率达到了99.95%以上的水平,满足了生产、工艺及质量控制的要求,实现了全底吹氩生产.  相似文献   
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