首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   8篇
  免费   0篇
工业技术   8篇
  2014年   2篇
  2013年   2篇
  2012年   2篇
  2011年   1篇
  2007年   1篇
排序方式: 共有8条查询结果,搜索用时 109 毫秒
1
1.
鄂尔多斯盆地长庆气区Y37-2H井(完钻井深5 044 m,水平段长1 819 m)是国家储气库项目榆林储气库的第一口注采试验水平井,储气库的建设需要注采井不仅要达到强注强采(50×104~100×104 m3/d)的功能、还要满足长寿命(50年)要求。为此,在分析该区气井生产情况的基础上,采用Φ215.9 mm井眼钻长水平段并下Φ139.7 mm筛管完井方案来保障注采井强注强采功能;优选长半径水平井剖面,应用先进的随钻地质导向技术跟踪储层并控制水平段井眼全角变化率小于等于4°/30 m,满足了固井下套管对井眼轨迹的质量要求;应用水力振荡器在钻井液流过时产生的压力脉冲带动钻具产生温和振动,将钻具与井眼之间的静摩擦转换为动摩擦,有效地降低了摩阻和扭矩,改善了钻压传递,提高了水平段滑动钻井机械钻速和进尺;采用的无土相复合盐低伤害暂堵钻井(完井)液体系既能满足保护山23储层,又能满足长水平段润滑防卡和泥岩防塌的需要。该井的顺利实施,为长庆气区超大库容的储气库建设奠定了基础。  相似文献   
2.
长庆气区储气库超低压储层水平井钻井液完井液技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
鄂尔多斯盆地长庆气区储气库选择在榆林气田的山西组山23储层实施,由于该气层经过长期开采和储层压裂改造,导致水平段目的层压力极低(压力系数0.4~0.6),成为诱发水平井段发生钻井液压差漏失的地质因素;且采用筛管完井方式又要求钻井液完井液必须具有非常好的暂堵效果。针对上述技术难题,以室内预防井漏、储层保护研究为技术支撑,研制出了具有抑制性强、润滑性高、总固相少等特点的无土相复合盐低伤害暂堵钻井液完井液体系。现场应用两口井,其中Y37-2H完钻井深5 044 m,水平段长1 819 m,创长庆气田水平段Φ215.9 mm井眼的施工记录,Φ139.7 mm筛管一次性下到预定位置,并获得无阻流量100×104 m3/d 的高产气流。应用效果表明:该体系较好地保护了山23储层,钻完井施工作业安全顺利。  相似文献   
3.
4.
三星128S64A VFD显示模块在仪器仪表中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了三星128S64A VFD(真空荧光显示器)的特点、基本结构和工作原理,以及数据指标和性能参数,给出了该模块与单片机AT89C52组成系统的硬件接口和软件流程的设计方案。然后,分析了本显示器显示基本原理,结合计算机程序设计语言,给出了在C语言环境下将三星128S64AVFD应用于工业自动化仪器仪表中的具体方法。  相似文献   
5.
基于模糊控制的煤矿超声喷雾降尘系统的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在煤矿企业生产过程中,粉尘的产生不可避免.煤矿粉尘不但对人体有着巨大的危害,而且高浓度的煤尘还会带来安全隐患.分析煤尘的特点以及超声喷雾降尘的机理,提出一种基于模糊控制的煤矿超声喷雾降尘系统方案,设计模糊控制器并进行仿真实验,结果表明,控制效果达到了预期.  相似文献   
6.
Y37-2H井是国家储气库项目分属榆林储气库的第一口四开大尺寸井眼注采试验水平井,也是目前鄂尔多斯盆地井身结构及完井方式最为复杂的一口水平井。由于储气库为注采合一井,具有双重功能,要承载交变载荷的变化,周期循环一般要达50年以上等特殊要求,因此,对Y37-2H井注采气井的设计、施工和完井管串 技术都提出了非常高的要求Y37-2H井除了具有储气库特殊要求的特点外,该井主要存在水平段长、摩阻大、加压困难、钻压不能有效传递等技术难点,通过摩阻分析和应用先进的水力振荡器,同时采用了相应的安全可行钻井措施,确保了长水平段的顺利完成,为长庆大库容的储气库建设奠定了可靠的技术基础。  相似文献   
7.
桃平1井是中石油2011年部署的30口重点风险气探水平井之一,是长庆气田第一口开发马五5储层气探水平井.从该井的地质概况、井身结构及施工难点等方面出发,针对储层不明确、入靶困难等方面,优化设计多套井眼轨迹预测方案;该井从斜井段第一趟钻开始便使用美国哈里伯顿FEWD进行随钻地质导向,提高了储层钻遇率,并根据实钻数据及施工工况;分析了裸眼段长、FEWD仪器刚性强等问题,据此并采用相应措施提高机械钻速,创造了多项目指标,为进一步开发马五5储层提供了良好的参考依据.  相似文献   
8.
苏里格气田属典型低压、低渗、低产的“三低”气田,总体上看储层物性较差,常规水平井开发效率较低,中低产井占绝大多数。为了提高苏里格气田水平井单井产量,提高开发效率,降低综合开发成本,针对苏里格气田多套气藏发育的地质特点,开展了分支水平井钻完井技术研究及现场试验。文中从施工难点、井身结构、侧钻技术、完井方式等方面介绍了苏里格气田首口双分支水平井——T7-14-18H井的钻完井关键技术及现场试验,该井成功实现了水平井段裸眼完井+分段压裂增产改造,初步探索出了一套符合苏里格气田开发需要的分支水平井钻完井配套技术,为低渗透油气田经济高效开发探索出了一条新的技术途径。  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号