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姜保米 《安徽电力科技信息》2007,(1):4-7
安徽某电厂一期工程安装2台300MW汽轮发电机组,锅炉系上海锅炉厂有限公司消化吸收CE引进技术结合燃煤特点加以改进后设计制造的亚临界压力、一次中间再热、自然循环汽包炉,炉型为SG-1036/17.44--M865,锅炉的再热器、过热器、省煤器的进出口联箱手孔设计成内置式结构。 相似文献
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姜保米 《安徽电力科技信息》2007,(5):5-9
1设备概况
安徽安庆皖江发电有限责任公司2号炉为亚临界、一次中间再热、自然循环汽包炉,型号为SG-1036/17.44-M865,机组设计铭牌300MW。锅炉配置5台HP-843型中速磨煤机,采用正压直吹式制粉系统,每台磨煤机出口四根煤粉管道接同一层1号-4号角燃烧器,四台磨煤机就可满足BMCR负荷,一台备用。燃烧器为摆动式煤粉燃烧器,型号CFS-Ⅱ, 相似文献
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以淮南、淮北电厂3、4号炉高温再热器出口联箱三通焊缝产生的裂纹为基础,着重分析裂纹产生的原因,焊缝检验时的超声波特征,裂纹挖补处理的基本焊接工艺,参数,为同类型的SG400/140型锅炉机组处理相应问题及加强该设备的监督提供参考经验和措施。 相似文献
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上海汽轮机厂制造的1 000 MW机组,其2个中压主汽门和中压调门的密封面采用司太立合金,由于司太立合金和P92金属的膨胀系数差值较大,时间一长,将不可避免地产生裂纹,影响机组安全运行。中压汽门密封面产生裂纹后,将原密封面的司太立合金全部去除,采用激光熔覆技术,在母材上堆焊镍基ErNiCr-3,将阀座加热至150~180℃,使用数控焊机,每层堆焊厚度为1.0~1.3 mm(每层打磨后有效厚度为1 mm左右),堆焊层数为8~9层,焊层均匀。使用电加热器对底座进行焊后热处理,200℃以上升温50℃/h,每升温50℃恒温30 min,以此类推升温至300℃,在300~350℃范围内恒温4 h后,停止加热,保温6 h自然冷却。此处理工艺可有效保证焊接质量,消除原焊层安全隐患,经实践证明,其可以解决1 000 MW机组中压汽门密封面裂纹隐患。 相似文献
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电站锅炉过热器联箱、主蒸汽管道弯头是典型热力部件,在长期运行过程中产生联箱手孔焊缝失效、管道弯头性能劣化等缺陷,影响机组安全运行。机组检修期间需进行水压试验、金属检验,有问题早发现、早处理;12Cr1MoVG厚壁联箱手孔密封焊缝失效后,需重新安装联箱手孔,按照联箱筒体厚度合理选择焊接工艺、热处理参数,可有效保证检修质量;P91主蒸汽管道弯头硬度异常后,宜结合检修更换弯头,采用手工钨极氩弧焊打底和焊条电弧焊盖面方法,氩弧焊打底层预热温度为150~200℃,焊条电弧焊填充层、盖面层预热温度控制在200~250℃,焊后焊缝组织完全转变为马氏体后进行热处理,热处理时升降温速率≤150℃/h,电加热至(750±10)℃,恒温4 h,可取得预期效果。 相似文献
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