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1.
2.
介绍用Autolisp语言实现挤压模具成型部分参数绘图方法,提出了Autolisp参数绘图关键问题的处理措施,并指出了参数绘图是模具CAD集成化的关键环节。  相似文献   
3.
苏锡继  王雷刚  黄瑶 《塑料工业》2006,34(10):61-63,67
采用结构化程序和规范化数据库技术开发了塑料模具材料数据库系统,介绍了数据库系统的总体结构、主要模块功能及选材方法。该系统对材料数据信息进行了科学的分类管理,提供了高效的查询方法,实现了对塑料模具材料数据库系统的有效维护。  相似文献   
4.
以扫描仪面框薄壁件注塑成型为例,应用Moldflow软件分析了模具温度、熔体温度、浇口位置和保压参数对翘曲变形的影响规律,提出了减小翘曲变形的工艺措施,分析结果与生产实际吻合。  相似文献   
5.
基于UG/WAVE技术的自顶向下产品建模   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对传统的自底向上的参数化建模技术,介绍了UG/WAVE技术及其自顶向下的建模方法,研究了汽车车身整体设计的WAVE技术。通过参数化的编辑参数结构,在控制结构中的关键几何模型被相关联的复制到经过详细设计的产品装配中,实现了产品的并行设计,缩短了设计更改时间,提高了设计效率。  相似文献   
6.
针对包裹管道用3A21合金板材冷轧时表面油痕废品和表面花脸缺陷,提出了采用中间退火代替成品退火及控制中间退火后的冷轧变形量的改进工艺,同时调整3A21合金Mn的含量控制再结晶晶粒度。通过跟踪试验,改进工艺大大降低了成品表面油痕废品率,减少了板材表面花脸缺陷,保证了力学性能。  相似文献   
7.
精密接插件注射成型工艺参数的优化设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
以某厂生产的精密塑件——电子接插件为例,通过分析该塑件体收缩变形和翘曲变形的原因,以正交试验为设计准则,利用Moldnow软件对各种工艺参数组合进行注射成型过程的模拟。研究表明,注射速率对体收缩变形的影响最为显著,而保压压力对翘曲变形起主导作用。并在正交试验的指导下优化工艺参数,使体收缩变形和翘曲变形分别降为原来的57.9%和85.6%,分析结果与生产实际吻合。  相似文献   
8.
基于Pro/Engineer的三维机械零件库参数化设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了利用Pro/Engineer建立机械零件库的簇表(Family Table)和Pro/Program两种方法,并作简要比较,以实例实现了零件库的参数化设计.  相似文献   
9.
为了满足汽车产业低能耗、轻量化、高安全性的发展趋势,高强钢已在当前汽车技术中得到广泛应用。对采用B410LA/JSC590R低合金高强钢制造的皮卡B柱内板上段加强板进行了工艺分析,设计了两种成形方案:方案1,零件的曲面法兰设计在压料面上;方案2,零件的曲面法兰设计在拉延造型的凸模上。通过AutoForm软件对该两种成形工艺方案进行数值模拟分析,成功预测了两种方案的板料成形过程中可能存在的起皱、开裂和成形不足等缺陷,并进行综合比较得到,方案2优于方案1,且模拟结果经过生产验证,生产出的零件质量良好。  相似文献   
10.
针对镁合金室温强度低、塑性差的问题,采用复合挤压工艺在250℃对Mg-4Sn-2Al-1Zn合金进行了挤压,研究了复合挤压对合金的组织演变、织构及力学性能的影响。结果表明,复合挤压能将Mg-4Sn-2Al-1Zn合金的晶粒尺寸由45.2μm细化至3.1μm,组织均匀。挤压后的合金硬度提升,均匀性改善,屈服强度、抗拉强度和断后伸长率分别为204 MPa、287 MPa和21.0%,较匀质态分别提高了140.0%、91.3%和156.1%。动态再结晶是晶粒细化的主要机制,晶粒细化以及挤压后基面织构增强、织构向挤压方向均匀扩展使合金强度、塑性提高,挤压过程中Mg2Sn相破碎进一步提高了合金的力学性能。上述研究表明复合挤压是一种能有效提高镁合金综合性能的工艺。  相似文献   
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