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41.
回转窑托轮轴瓦发热控制与应急处理 总被引:1,自引:0,他引:1
回转窑正常运行中,当托轮轴瓦有发热的趋势或已经发展到比较严重的程度时,技术管理者首先应该保持头脑冷静,在仔细检查分析原因的同时,要迅速采取托轮轴瓦降温措施,防止温度继续升高,以免酿成烧瓦或严重拉伤托轮轴面的恶性事故。回转窑一旦烧瓦,需要停窑刮瓦,或者更换新瓦,需历经冷窑、顶窑、抽瓦、刮研、恢复、升温等几个阶段。停产往往需两天以上,损失较大。 相似文献
42.
针对回转窑托轮表面的缺陷,从焊条选择到工艺方案制订,通过从理论分析到焊接试验多方面比较,选择了切实可行的焊补方案,为今后该类问题处理提供参考。 相似文献
44.
我公司2500t/d熟料生产线配用Ф4m×60m回转窑,回转窑配有三档支撑。2008年4月5日下午13:45,头档1号托轮轴瓦突然温升,温度由43℃升至65℃。中控操作员马上通知现场巡检工采取降温措施。13:50,温度升至75℃。当时现场工人采取的是向轴面淋浇冷油,放出热油。13:54,温度升至89℃,淋浇冷油已不起作用,回转窑止料,停止主传, 相似文献
45.
1托轮轴瓦发热现象
我公司Ф4m×60m回转窑是三档支撑。2008年4月5日13:45,Ⅰ档1号托轮轴瓦突然温升,由43℃升至65℃。立即采取了向轴面淋浇冷油、放出热油的降温措施,但作用不大,到13:50,温度升至89℃。立即对回转窑止料,停止主传,启动辅传,又增加了加大循环水量、用轴流风机对轴瓦风冷等紧急降温措施,但托轮轴瓦温度还是继续上升。 相似文献
46.
我公司2000t/d生产线窑规格为Φ3.5m×54m,自2008年4月投产一年来,12个托轮轴瓦均发过热,累计发热14次448h,瓦温最高达120℃,直接造成停窑6次,刮瓦检修6次,烧瓦1次,其余维持在低温(70℃以下)慢转,窑速、运转率及产质量均低。 相似文献
47.
48.
正1存在的问题我公司某新建2 500 t/d水泥生产线,自2019年五月投产试运行后发现回转窑液压挡轮上下行压力过高,高达7.3~9.2 MPa(正常5~6 MPa),回转窑上下行困难。回转窑托轮与轮带接触状况较差(接触面积20%~50%左右),上下行不同位置接触状况不同(见图1),尤其是窑头一档,因挡铁和垫板磨损轮 相似文献
49.
50.
某Φ4 m×60 m回转窑2021年6月初大齿圈出现振动,Ⅰ档、Ⅱ档托轮轴承座晃动幅度加大,窑电流波动范围变宽,10月底对窑筒体中心线进行静态检测,修复了Ⅰ档、Ⅱ档非传动侧托轮表面凹坑,更换了磨损的耐火砖,开机后对焊补的托轮进行了车削和调整。采取以上措施后大齿圈振动消失,Ⅰ档、Ⅱ档托轮轴承座无晃动,回转窑运行平稳,取得了预期的效果。 相似文献