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研制出了可替代磺化沥青的以聚乙烯副产物和有机铝为主要作用物质的低荧光强封堵型防塌剂LFT。介绍了防塌剂LFT的合成和性能评价。结果表明,合成出的防塌剂LFT在其加量不大于2%时对钻井液流变性无影响;加量为0.2%时即可有效抑制黏土的水化膨胀,同时又可在地层温度和压力作用下挤入井壁微裂缝中,与泥饼一起有效封堵地层,LFT在90℃下对人造岩心的封堵率在90%以上。在白33侧井和桥81-2井的现场试验表明,防塌剂LFT的封堵效果好,井径规则、扩大率小,而且无荧光,不影响气测录井。 相似文献
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1979年发生于长江三峡工程库区、鄂西归盆地西部的龙会观5.1级中强地震是三峡地区有历史记载以来的最大一次地震,震中距三峡工程坝址60km,其发震构造前人多数认为是东侧的牛口断裂。研究发现,除龙会观以北11km的周家山一带发育一条延长仅4km的小断层外,地表并不存在北北东向、长达50km的牛口断裂。从不同角度、运用各种方法和手段分析研究龙会观地区发育的几条断裂构造,其成果表明高桥断裂带可能为该地震的发震构造;同时也揭示了高桥断裂带为活动性较弱的工程活动断裂,而且其远离三峡大坝坝址,将不会影响三峡大坝及水库的安全运行。 相似文献
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以丙烯酸(AA)、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)和含磷化合物共聚合成了抗220℃高温的钻井液降黏剂,对含磷化合物用量、引发剂(过硫酸铵)用量和滴加温度等对钻井液降黏剂特性黏度和降黏率的影响进行了考察。结果显示,钻井液降黏剂的最佳合成条件为:含磷单体用量为反应单体总质量的6%,过硫酸铵用量为反应单体总质量的2%,滴加溶液温度为55℃。利用红外光谱(IR)对钻井液降黏剂进行了表征,并借助热分析考察了钻井液降黏剂的热稳定性,同时对其在泥浆中的降黏性能进行了室内评价。研究结果表明:研制的钻井液降黏剂可以显著降低泥浆的黏度和切力,加入0.5%降黏剂的淡水基浆,高温降黏率可以达到91.4%;具有较好的抗盐、抗钙性能,在饱和盐水泥浆和含钙泥浆中也具有很好的降黏作用和分散作用;具有较好的热稳定性。 相似文献
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介绍了废钻井液用化学剂的室内民及性能评价,结果表明,合成的阳离子聚合物与无机破胶剂酸伍使用可以保证滤液具有较好的透明性和较低的化学需氧量,且具有良好的协同增效作用,可利用滤液进行反复处理,效果同清水处理相当,有利于节约处理费用。 相似文献
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随着油气勘探开发向深部发展,钻遇地层温度越来越高,钻遇复杂情况越来越多,钻井完井所面临的困难也就越大.因此对钻井液在超高温条件。近年来.国内外研究者根据抗高温水基钻下性能提出了更高的要求。对于高温钻井液来说,其核心是抗高温钻井液处理剂井液的需要,在抗高温钻井液处理剂研制方面开展了大量的研究。国外研制了以COP-1、COP-2等为代表的独具特色的抗高温处理剂产品,并形成了专用超高温钻井液体系, 相似文献
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以丙烯酰胺、丙烯酸和无机材料为原料,采用氧化-还原引发体系合成了一种耐温抗盐的无机-有机聚合物Siop-C,并对其钻井液性能进行了评价。结果表明,无机-有机聚合物Siop-C作为钻井液处理剂,其热稳定性好、降滤失能力和抗温抗盐能力强。 相似文献
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金沙江虎跳峡河段水电开发中存在的主要地质问题 总被引:4,自引:0,他引:4
虎跳峡梯级电站是金沙江中下游河段梯级开发的“龙头”,除其自身具有巨大的效益之外,对下游各梯级也将产生很大的补偿调节作用。研究认为,该河段地形地质条件复杂,处于Ⅷ~Ⅸ度地震烈度区,区域及近场活动断裂发育;各拟选坝址多存在高陡边坡问题,同时也不能完全排除水库及岩溶渗漏的可能性,河床深覆盖层的存在将使坝基防渗处理十分困难。峡谷左岸存在两家人及核桃园两巨型崩滑体,就目前所掌握的资料来看,两崩滑体特别是核桃园崩滑体整体稳定性较好,但下峡口水库蓄水后,仍不能排除存在局部失稳的可能性。峡谷左岸引水隧洞及地下厂房施工将可能遇到的复杂高地应力及边坡稳定问题也是应进一步研究的重要内容。 相似文献
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陕西省引红济石调水工程是该省南水北调的西线工程,为省级重点工程.由于工程区地质构造较为复杂、第四系覆盖层深厚,常规的技术手段难以及时查明其工程地质问题.运用遥感(RS)、地理信息系统(GIS)、全球卫星定位系统(GPS)和INTERNET等高新技术,采用DEM、先进的物理模型、数据融合、彩色合成、线性增强、比值变换、主成分变换、反差增强、空间滤波、SAR图象与多光谱图象复合处理等多种处理技术和方法,突出和增强了地层岩性、线性构造、地下水等的相关信息.对提取(解译)工程区主要工程地质问题起到了较好的成效. 相似文献
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抗高温高密度水基钻井液室内研究 总被引:4,自引:2,他引:4
针对深井和超深井钻井工艺技术对钻井液的要求,合成了抗高温不增黏降滤失剂CGW-1、抗盐高温高压降滤失剂CGW-2等处理剂.CGW-1抗温达220℃,黏度低,能避免钻井液高温增稠现象;CGW-2具有良好的抗盐性能.以它们为主处理剂形成了密度为2.5 g/cm3的淡水钻井液及密度为2.3 g/cm3的饱和盐水钻井液.实验结果表明,该抗高温高密度钻井液经过220℃、16 h高温老化后具有良好的流变性,高温高压滤失量小于20 mL;密度为2.5 g/cm3的淡水钻井液具有良好的抗岩屑、黏土、钙污染能力、较强的抑制性和良好的沉降稳定性. 相似文献