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废纸制浆流程随着原料、杂质、产品及产量的不同而有很大的差别。下面介绍以废纸生产箱纸板挂面纸浆应注意的问题及其生产流程。1注意事项1.1用水力碎浆机离解废纸时,应尽量避免粉碎杂质,所以应定期排放碎浆机内的杂质。豆.2经水力碎浆机离解之后的废纸浆尽量避免再使用离解设备,因此废纸在水力碎浆机之内应充分地进行离解。1.3分散机等设备很难使废纸中的粘合胶、沥青、聚乙烯薄膜、塑料完全分散,所以要在流程之前使用0.25mm细维筛将这些杂质排掉。1.4废纸中的蜡质与热熔胶必须在高浓水力碎浆机加温或用分散机分散,但使用分散机时… 相似文献
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废纸经水力碎浆机碎解,疏解机分离成纤维之后,在废纸浆中含有较多的杂质,其中有重的杂质如小石块、砂粒、玻璃屑、铁屑、钢针、粘土等,轻的杂质如木片、塑料膜片、树脂、橡胶块、纤维束等。表1为废纸浆中的杂质及其比重和大小。表1废纸浆中的杂质[1]种类比重粒子... 相似文献
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脱墨工艺中采用的不同碎浆机的比较 总被引:1,自引:0,他引:1
高浓碎浆机是脱墨生产线上完成碎浆的主要发展趋势。市场上有两种类型出售:高浓(HC)间歇式碎浆机和鼓式(Drum)碎浆机。高浓碎浆机由于采用了高能量可改进油墨的分离,而鼓式碎浆机由于碎浆机中的作用力较缓和,能保持塑料、胶粘物和杂质的完整性。表1中列出了这两种碎浆机的优缺点。然而,对这两种碎浆机在 相似文献
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正转鼓碎浆机是废纸制浆的重要设备。由于目前纸厂原料里的布料、铁丝及其他杂质含量越来越高,同时原料废纸包使用铁丝捆扎,现在国内主要以人工剪铁丝为主,如果工人工作不仔细,捆扎的铁丝和原料里面的铁丝进入转鼓碎浆机内部与布料等杂质缠绕在一起后,在鼓体内部形成长达数米的绞绳,绞绳很难从鼓体的出口排出,从而影响设备的生产和产量。因此有必要设计防绞绳部件来解决此类问题。基于此,提供一种转鼓碎浆机,该设备能够防止长 相似文献
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新型疏解机的结构与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
国内外的研究表明,水力碎浆机因其结构上的原因,在浆料刚开始疏解时效果较好,随着浆料在碎浆机内停留时间的延长,虽然动力消耗继续增加,但疏解作用减弱,且不能得到充分疏解。所以,国内外很多造纸厂把疏解机作为水力碎浆机的后级疏解设备,使浆料在水力碎浆机内停留一定时间后,进疏解机,这样既减少 相似文献
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氯化镁装置原设计为间歇排料,在试生产过程中存在操作复杂、管道堵塞等问题,严重制约装置正常生产,有必要改为连续排料,简化操作,避免堵塞。在不对现有设备及工艺作较大改动及增加较大投资的基础上,利用原设计排料管道完成了连续排料试验,并通过自流连续排料方案的实施,解决了堵塞及排料量不稳定的问题。装置实现连续排料稳定运行,实践效果显著,有效解决了企业生产难题。 相似文献
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针对当前通用型称重料仓工艺烦琐和设备复杂的问题,以大豆为例,运用模块化集成设计理念,采用理论分析与仿真模拟相结合的方法,设计开发了一套集卸料器与料仓于一体的气固分离称重料仓。采用Solidworks三维建模软件将设备各部分构件建模,运用计算流体力学及离散项模型对气固分离称重料仓的关键结构进行分析。结果表明,设计的气固分离称重料仓在完成称重卸料的同时可分离轻杂,简化了称重卸料过程,新增的蝶阀模块可根据料仓内的物料量动态调整进出仓过程。综上,设计的气固分离称重料仓可用于气力输送大豆的称重卸料。 相似文献
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用电动散装粮食扦样器,分别对高大平房仓的稻谷、小麦、玉米和大豆进行扦样,扦取的样品进行杂质和破碎粒或谷外糙米检验,检验结果分别与套管粮食扦样器和电动吸式粮食扦样器扦取的样品比较。结果表明:电动散装粮食扦样器与套管粮食扦样器之间均无显著差异,其平均值之差符合国家标准规定的重复性要求;电动吸式粮食扦样器均显著高于或高于套管粮食扦样器和电动散装粮食扦样器,其平均值之差超过国家标准规定的重复性要求(杂质含量低的小麦除外)。因此,电动散装粮食扦样器既克服了套管粮食扦样器不能到达粮食深层扦样,又克服了电动吸式粮食扦样器扦取的样品不适于杂质检验的限制和会增加破碎粒或谷外糙米的可能,能满足高大平房仓、立筒仓和浅圆仓等的扦样深度要求,扦取的样品杂质总量和破碎粒或谷外糙米检验结果能代表整仓粮食的原始质量状况,具有广阔的应用前景。 相似文献
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为解决JWF-A型并条机吸风系统在生产中存在的问题,采用数值仿真方法分析影响该吸风系统的气流流场、压力场分布和各个吸风口流量大小的因素,并从吸风系统结构参数入手,提出4种改进方案,研究补风口位置与尺寸、风道结构、吸风口开度等对吸风系统流场、压力场和风量大小的影响。仿真计算应用非结构化网格和有限体积法进行计算区域和控制方程的离散,采用标准k-ε模型封闭湍流控制方程。计算结果与实测结果表明:该吸风系统吸风量不足;吸风管道结构不变,补风口位置与尺寸、吸风口开度的变化对系统性能改进作用不大;提出的风道改进方案的吸风量相对于原方案有较大提高,吸风量可以满足要求。 相似文献
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介绍自吸式管道泵的设计并给出结构图。设计中应注意:(1)贮水箱顶部距蓄水槽液面高度不大于10m。(2)贮水箱内贮存的液体至少是启动前入水管道内空腔体积的6倍。(3)吸水管上口应与贮水箱的上面板连接,管头插入不要超出面板。(4)必须保证吸水液面至管道泵的出水口空腔的气密性。(5)管道泵的出水口必须高于贮水箱的上面板。(6)在贮水箱上面板加装进水管,水满后关闭阀门才能启动管道泵。(7)通过改变出口管道上的调节阀门开口调节管道泵电机的电流。实际运行表明:自吸式管道泵启动时不会出现气缚现象,使用故障少,适用于各行业的液体提升。 相似文献
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为探究转杯纺不同类型分梳排杂机构的排杂特征,选用自由落杂分梳腔和吸杂分梳腔体2种分梳排杂装置,通过SolidWorks建模软件分别建立物理模型,在Fluent 19.0中进行仿真模拟,分析2类排杂机构(模型I和模型Ⅱ)内气流场的速度、压强及湍动能特点对成纱过程中排杂的影响规律,并采用2种类型的纺纱器进行实验测试。结果表明:模型Ⅰ和模型Ⅱ 2种分梳腔内的压强分布均为负压,2种分梳腔内气流的速度分布不匀;其中模型Ⅰ排杂口处出现了湍动能,不利于杂质的排出,模型Ⅱ排杂区未出现湍动能变化,有利于排杂;通过纺纱实验验证了Fluent模拟结果的准确性。 相似文献
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为解决柜式喂料机电子秤这一定量喂料系统频繁堵料问题,通过对设备结构及控制匹配进行研究,分析了堵料原因。堵料主要发生在尾料阶段的柜式喂料机出口处,这是由松料辊反转导致出料的楔形空间过小所致;爬坡输送带与计量管间的落料口处堵料,这是由计量管料位光电管与喂料机底带和爬坡带的匹配不当,以及高料位光电管与落料缩口间的缓冲空间不足导致。通过重新调整松料辊轴承座位置、设定新的喂料机底带、爬坡带调速模型,以及调整高料位光电管位置等方法进行了改进。应用效果表明,改进后定量喂料系统较好地解决了堵料问题,堵料频次由原来的18.7次/月减少到0.3次/月,保证了物料流量稳定性。 相似文献