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A076型单打手成卷机棉卷小车的复位,系通过两块接触片JK-1,JK-2将经过380V/12V变压器变压后的12V电源接入棉卷小车上,落下棉卷压住小车上的行程开关5XK,当棉卷小车移到左端极限位置后,防冲装置松开,棉卷托盘落下,棉卷自动称重,搬走棉卷后,5XK接通,两块接触片通电,棉卷小车右移复位。该套复位系统存在如下弊端: 相似文献
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随着纱线质量的不断提高,对棉卷质量要求也相应提高,在保证棉卷纵向不匀率有较高水平的前提下,棉卷的横向均匀度也越来越受到重视.棉卷横向不匀主要表现为:两边厚,中间薄,或一边厚一边薄,有明显破洞等.棉卷横向不匀不但严重影响了棉卷的纵向不匀,还影响了梳棉的棉网质量.为此,我们分析了影响棉卷横向不匀的原因,采取了一系列措施,取得了明显效果. 相似文献
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国产LA004清棉成卷机生产的棉卷质量满足不了现代高标准成纱的要求。我厂对生产C13tex纱机台的工艺参数作了多次优选,棉卷质量仍无明显提高,棉卷重不匀在1.1%徘徊,棉卷含杂在1.0%左右。并且很不稳定,对成纱质量影响较大。因此,运用QC方法结合外观认识,对部分不匀偏大的棉卷测试资料进行分析: (1)码重超标项数多,约占25%,且分散出现。说明定量供给作用差,均匀度差。 相似文献
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目前 ,LA系列开清棉机组在全国许多纺织厂还普遍使用 ,在当前纺织企业处于解困的情况下 ,通过大规模设备改造来提高棉卷质量不太现实。我们在实际生产实践中 ,根据自身特点 ,结合对有关单机的部分技术革新、工艺优选、加强设备和操作管理 ,棉卷质量一直保持较好水平 ,棉卷重量不匀率 0 .7%左右 ,正卷率达 99.5% ,为后道工序质量的提高提供了保证 ,成纱质量达到乌斯特 89公报 2 5%水平。下面结合我公司实际 ,以CJ 1 8.2tex针织纱质量数据为例 ,谈一谈LA系列开清棉机组棉卷质量控制的一些具体做法。1 降低棉卷横向不匀影响棉卷横向… 相似文献
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我厂的A076型成卷机是50年代的老设备,机头使用的是MCZ-30A型机械秤式棉卷车,在生产过程中,由于棉卷冲击力的作用,机构内的各个零部件磨损严重,配合误差大,已不能适应生产的需要,主要存在以下几个问题:(1)防砸性能不好:(2)内部称重功能易失灵,称重误差大;(3)运行不灵活造成拨叉磨损快;(4)维修不方便。 相似文献
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A076C型成卷机罗拉的革新 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司有纱锭30余万,清棉工序成卷机有一半是A076C型成卷机.长期生产中发现因送辊生头时,棉卷辊将棉卷罗拉两端砸毛,造成粘挂棉卷边缘使其破损,棉卷成形不良.而且当粘挂在棉卷罗拉上的纤维增多时,又会被带入棉卷中,后道工序清除不掉,将会产生棉结与纱疵.为此,我们对其进行了改造,具体方法如下. 相似文献
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改善棉卷均匀度是改善成纱条干和强力不匀的首要环节。我厂曾做过一些棉卷米重不匀的统计,发现凡是成卷机尘笼处罩盖打开后产生喷花现象的机台,其生产的棉卷米重不匀率普遍较高。说明成卷机尘笼处的气流状态对棉卷的均匀有明显的影响。成卷机尘笼罩盖处喷花反映了打手所产生的风量大于尘笼的吸风量,使来自打手的棉块在尘笼 相似文献
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棉卷均匀度的好坏直接影响生条质量不匀率和成纱质量不匀率。在翻改品种时,A076B型单打手成卷机上出现了高于1.3%的退卷率,下尘笼下部有挂花,棉卷不匀率偏高,黏卷,棉卷含杂率高等问题。在棉卷测试过程中,通过灯光目测棉层横向分布情况,发现棉卷有破洞及横向各处厚薄有差异。经棉卷横向不匀率试验,即1m长棉卷横向喂入梳棉机,将其生条按5m计算不匀,发现其质量不匀率大于5%。 相似文献
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随着纱线质量的不断提高 ,对棉卷质量要求也相应提高 ,在保证棉卷纵向不匀率有较高水平的前提下 ,棉卷的横向均匀度也越来越受到重视。棉卷横向不匀主要表现为 :两边厚 ,中间薄 ,或一边厚一边薄 ,有明显破洞等。棉卷横向不匀不但严重影响了棉卷的纵向不匀 ,还影响了梳棉的棉网质量。为此 ,我们分析了影响棉卷横向不匀的原因 ,采取了一系列措施 ,取得了明显效果。1 影响棉卷横向均匀度的原因1 .1 尘笼吸风如图 1所示 ,尘笼为一对表面有网眼钢板的圆柱体 ,两端开启 ,借风道和风扇相连。风扇形成的气流如图 1中所示的流动方向。图 1 尘笼与… 相似文献
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降低棉卷重量不匀率的体会 总被引:1,自引:2,他引:1
探讨降低LA004型开清棉机组棉卷重量不匀率的措施.从设备、工艺、管理、温湿度方面进行调整与改进,并进行了生产实践,证实这些改进措施可以保证棉卷的质量,提高成纱质量,使棉卷0.5 m重量不匀率达到1.9%,转杯纱达到乌斯特2001公报25%的水平. 相似文献