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为了减少FA721型捻线机开车断头,在分析其开车断头多原因的基础上,通过优选钢丝圈圈形、适当加重钢丝圈质量,并将该捻线机的钢领板复位由自动改为手摇、关闭该捻线机的低速启动功能、调整卷绕螺距等措施的应用,使其断头大幅下降至可接受水平,不仅减轻了值车工的劳动强度,也保证了成纱质量。 相似文献
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为了使高速整经机迅速停止回转,便于值车工找头、接头,并使经轴始终保持同等根数及所有根数长度相等,所以整经机要安装断头自停装置。现各棉纺织厂或单织厂都相继采用电气断头自停装置,或采用红外线光电管断头自停装置。有的装于机身,有的装于筒子架的前端部,在棉纺织厂使用相当普遍。 由于电气断头自停装置采用落针胶木组合密封式,其断头后的触点直接作为指示灯及中间继电器的电流回路。这样的电路断头自停可靠性差,加上电气元件复杂、保养维 相似文献
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我公司的A631E型捻线机加装了自停器 ,该装置主要由导纱器和导纱钩组成。纱线断头后 ,套装在上罗拉上的导纱器失去纱线张力的作用 ,通过控制垫片使上、下罗拉分离 ,达到断头自停的目的。该自停器的导纱钩安装在捻线机的“工”字架上 ,使用后发现有以下问题 :①导纱钩易松动 ,从而产生强捻纱 ;②导纱钩的尖端影响操作 ,易划手 ;③使用周期短 ,增加了配件消耗。为此 ,我们进行了改进 ,其方法如下 :拆掉原来固定在“工”字架上的导纱钩 ,改用导纱杆。如图 1所示 ,将 1 35mm× 2 0mm× 3mm的扁钢加工成直角形状 ,一端卷成直径为 6mm的… 相似文献
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A186型梳棉机速度和产量较高,当圈条小压辊喇叭口和大压辊喇叭口被堵塞后,其机械式自停装置特别是圈条器罩内的断头和涌条自停装置、剥棉罗拉上的绒辊自停装置往往不能实现自停,导致大量棉条、棉网堆在机前,有时还会造成前绒辊绕花过多而挤伤道夫针布.既影响棉网质量、浪费原料,又增加了运转值车工的劳动强度及机件消耗和维修费用. 相似文献
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利用旧细纱机或闲置细纱机改造成并捻线机,改进断头白停装置,增加汽动接头器,以达到提高质量,减少人力或旧物利用的目的。 相似文献
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原精织整经机断纱是采用机械自停方式,有许多缺点。我们在3#机上进行改装为电气自停方式,比较机械自停有下述优点: 1.灵敏度高,断头关车及时。 2.能同时迅速向值车工发出讯号(灯讯号)。 3.值车工不需拉回车,从而大大减轻了值车工的劳动强度,而且提高了经纱质量,同时每班可提高产量30%左右,自今年3月改装以来,运转正常,达到工艺要求,效果良好,受到值车工欢迎。 其电气原理图如下: 工作过程简述:操作者拉合手开关K,按启动按钮AQ, CJ通电,故电机开始运转,踩踏板Xc闭合,卷纱滚运转。一旦断纱,JK闭合,指示灯亮。同时线圈Z通电动作,其常开触点… 相似文献
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我厂使用的1452型整经机经常因断头自停器内集存飞花或断头自停器内触点起弧,接触点处产生氧化皮,造成工艺触点接触不良,而经常发生断头不停车现象,影响了整经半成品的质量。为了提高整经断头自停的灵敏度,我们将原断头自停装置的结构进行了改进,减少了触点,并加强揩车维修。改进后,经两年来的生产实践,效果良好,较好地解决了1452型整经机断头不停车的问题。1452型整经机断头不停车,主要原因 相似文献
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A272型系列的并条机虽有多处自停装置,但常因维修不力,管理不善而失效。特别是因固装小压辊轴的弹簧销装配不良,小压辊与机身碰电,而值车工摘掉前车自停线头开车和牵伸部位因调皮辊频繁、皮辊直径差异,自停触头未能及时调节,值车工采用垫棉球办法使自停失效。为此,我厂除了管理上采取一些措施外,还设计了防轧保险装置。 1.设计原理将原主轴皮带盘固装在法兰盘上改为活套 相似文献
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目前,我国大量使用的1515型织机的经纱断头自停机构均为机械式经纱断头自停机构。主要存在问题是,机构灵敏度较低,维修量较大。在近几年,上海中国纺织机械厂制造的阔幅布机上,经纱断头自停机构,从机械结构上,虽然进行了一定的改进,但机械式经纱断头自停装置的通病,并未从根本上克服,有些使用厂针对国产机械式经纱断头自停机构的问题,将经停机构改为电气自停式。 相似文献
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我厂经过反复研究,搞成了用电度表检测计算气流纺纱机生产效率的方法,通过实践证明此方案能正确及时地检测计算出生产效率,且简单经济,稳定可靠。 (一)检测方法 我厂SQ1型气流纺纱机每头纺纱器都装有一套断头自停装置。当棉纱断头时,干簧开关接通,电磁离合器吸合(给棉自停),这时电磁线圈中有电流通过,产生电耗。根据断头产生电耗这个原理,我们在每台车200 相似文献
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立达F1/1a型粗纱机机前断头自停装置控制原理及故障分析我厂1990年从瑞士立达公司引进三台F1/1a型粗纱机及其它配套设备。F1/1a型机机前断头自停装置是立达公司的专利产品,它是目前国内外各种粗纱断头自停装置较先进的一种,为气流式电控断头自停装置... 相似文献
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A272系列并条机的机后断头自停,是依靠导条压辊与导条罗拉的接触通电而实现的。其工作电压较小,一般为12伏。在实际生产过程中,导条罗拉长期输送棉条,其表面很容易粘附一层棉蜡(化纤因具有一定含油率,此种情况更甚),影响了它的导电性能,造成自停失灵,恶化了产品质量。过去常常用人工定期清擦,费时费力,现在导条罗拉下方的压辊托脚上加装一绒面擦(其结构如附图),即可解决上述问题。现我厂已在头并上全部推广,经近半年的实践证明效果良好,深受值车工欢迎。 相似文献
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1452A型整经机在国内使用相当普遍,该机断头自停装置为落针胶木组合密封式,其断头后的触点直接作为指示灯及中间继电器的电流回路。这样的电路断头自停可靠性差,随着时间的推移,断头自停日趋不灵,自停效率低。若断头后不停车,断头经纱嵌入经轴,造成找头困难、补头困难;整经搭头多,浆纱质量难保证,既花费劳力又浪费时间,造成直接经济损失。我们对1452A型整经机的断头触头G C在纱钩自由落下时进行了接触电阻的测量,发现有如下三种现象: 相似文献
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我厂采用的是邯郸纺机厂制造的摇纱机。原出厂设备断头和满绞自停都由机械传动控制。经过几年的生产实践,在使用中存在以下问题:1、机械传动控制自停,设备长期运转,自停部件易磨损。这样,断头和满绞 相似文献